黃仲杰等
摘 要:本文通過對HXN5柴油機(jī)氣缸蓋螺栓液壓拉伸器組裝工藝和傳統(tǒng)控制方式的分析,闡述了應(yīng)用HMI和PLC自動控制液壓拉伸器的原理,以及利用增量旋轉(zhuǎn)編碼器和壓力變送器檢測角度和壓力關(guān)鍵工藝參數(shù),達(dá)到裝配快捷、有效,精確的保證了缸蓋螺栓拉伸量符合組裝工藝要求。
關(guān)鍵詞:HMI觸摸屏;PLC控制;壓力變送器;編碼器;液壓拉伸器
1 缸蓋螺栓液壓拉伸器組裝工藝分析
柴油機(jī)總組裝工序之組裝HXN5柴油機(jī)氣缸蓋時,將液壓拉伸器放入工位后,四個T形拉緊螺母旋入缸蓋螺栓至底部,拉伸器內(nèi)部螺母套與螺母完全嚙合,每個T形螺母連一個液壓缸,四個液壓缸油管連在一起,采用彈簧復(fù)位,用氣動液壓泵通過液壓軟管連接至拉伸器,啟動氣動液壓泵加壓至預(yù)緊工藝參數(shù)值, 關(guān)閉氣閥,用工藝規(guī)定扭矩依次旋緊四個螺母套, 并且將角度刻度盤調(diào)到0度, 打開氣閥, 設(shè)備加壓至拉伸工藝參數(shù)值, 用工藝規(guī)定扭矩依次旋緊四個螺母套,使刻度盤角度顯示值在工藝參數(shù)值之間。打開泄油閥,卸壓,拆掉T型螺母,工作完成。以上操作流程看,需兩人配合完成,一人觀察壓力表同時操作氣閥,另一人施力扭力扳手并觀察角度值,可見其效率低,且由于視覺誤差和人為因素難以保證數(shù)據(jù)一致,影響組裝質(zhì)量。為此決定對該設(shè)備控制方式進(jìn)行系統(tǒng)升級改造。
傳統(tǒng)操作流程圖
2 HMI和PLC自動控制方案設(shè)計
根據(jù)組裝工藝規(guī)程,液壓拉伸器機(jī)械部分基本保留不改動,添裝四個旋轉(zhuǎn)編碼器檢測螺母旋轉(zhuǎn)角度,采用電動液壓泵替代原氣動液壓泵,達(dá)到提高生產(chǎn)效率。液壓系統(tǒng)壓力由壓力變送器轉(zhuǎn)換為電流信號輸入PLC,經(jīng)程序運(yùn)算后自動控制電動液壓泵。工作壓力設(shè)置根據(jù)組裝工藝文件要求由HMI輸入,緊螺栓和松螺栓各設(shè)置單獨(dú)的界面,氣缸蓋四個螺母旋轉(zhuǎn)角度由HMI實時顯示,液壓泵啟動、停止在HMI上操作。升級后操作流程圖如下:
(四)HMI控制設(shè)計
根據(jù)工藝流程要求,HMI需要滿足以下功能:(1)擰緊/松開選擇功能(2) 壓力值任意設(shè)定、實際壓力顯示(3)角度值顯示/清零(4)電動液壓泵啟動/停止控制(5)泄壓控制。
主要HMI界面:開機(jī)進(jìn)入第一頁畫面,按功能選擇鍵進(jìn)入第二畫面或第三畫面,按“返回”鍵從第二畫面或第三畫面返回到第一畫面。
螺栓擰緊畫面介紹:先按工藝文件要求設(shè)定壓力,然后按“一級啟動”電動液壓泵工作達(dá)到設(shè)定值后自動停止,當(dāng)壓力下降后能自動啟動液壓泵工作,保持輸出壓力恒定,如不需要此功能按“泄壓”鍵,液壓泵工作時如需停止,再按“一級啟動”鍵,液壓壓力達(dá)到設(shè)定值后,角度自動清零,如需手動清零,按“角度清零”鍵。螺栓擰緊畫面一級、二級、三級可設(shè)置不同壓力值,輸入PLC數(shù)據(jù)保持寄存器DT32710-DT32716保存,設(shè)定好壓力值后,每次開機(jī)無需設(shè)定壓力,方便操作。
畫面第二頁 畫面第三頁
(五)PLC控制設(shè)計
PLC采用松下FPO 30T,自身帶USB和232通信口,修改程序速度快捷方便,有四個兩相高速計數(shù)器輸入接口,功能多,編程方便。本程序中使用高速計數(shù)器功能,必須設(shè)定系統(tǒng)寄存器No.400、401,上述系統(tǒng)寄存器設(shè)置好后就可將編好的程序下載到PLC進(jìn)行調(diào)試。
(1)角度顯示程序說明:
程序執(zhí)行F33 D% 32位除法指令,編碼器軸旋轉(zhuǎn)360°發(fā)出1800個脈沖,順時針旋轉(zhuǎn)顯示為正數(shù),逆時針旋轉(zhuǎn)顯示為負(fù)數(shù),改變DT100-DT408數(shù)值,使顯示螺栓號與實際相同。
(2)壓力轉(zhuǎn)換程序說明:
設(shè)備選擇A/D模塊分辨率是12位,模塊設(shè)置為電流輸入,量程0-20mA,對應(yīng)數(shù)字量為0-4000,程序執(zhí)行F27 — 16位減法指令中,K780為修正后的數(shù)值,因為考慮到實際應(yīng)用中壓力變送器輸入壓力為零時,輸出4 mA 電流送人A/D模塊轉(zhuǎn)換為數(shù)字量為800,由于擾動和誤差的存在,實際監(jiān)控時WX30數(shù)值在785左右跳動,為了使DT1000不為負(fù)數(shù),降低誤差率修正為780。其轉(zhuǎn)換標(biāo)定程序如下:
(3)緊螺栓控制程序說明:
液壓泵啟動后一級、二級、三級壓力達(dá)到角度自動清零,也可手動清零,程序中加入了壓力保持功能,實際壓力低于設(shè)定值時,啟動液壓泵保壓,保證了拉伸器液壓壓力在一定范圍內(nèi)恒定,而且不頻繁啟動液壓泵,提高了穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,如果不需要保壓按“泄壓”鍵,從而使柴油機(jī)氣缸蓋組裝質(zhì)量得到提高。
程序中R100、R200、R300為觸摸屏上控制切換開關(guān),R80為觸摸屏上控制復(fù)歸型開關(guān)。實際程序如下:
3 結(jié)語
用HMI觸摸屏和PLC可編程控制器改造設(shè)備,氣缸蓋組裝時間比原來減少了一半,螺母旋轉(zhuǎn)角度觸摸屏精確顯示,液壓壓力自動控制,保證了組裝質(zhì)量。是企業(yè)提升工裝設(shè)備自動化程度非常有效的方法,具有投資省、見效快的特點(diǎn)。改造的設(shè)備故障率低、可靠性高、操作簡單、精度高,降低了對操作工的要求,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,滿足了公司精益生產(chǎn)的要求。
參考文獻(xiàn)
[1]松下FPX系列PLC說明書
[2]松下PLC編程軟件FPWIN GR Version 2.91
[3]威綸觸摸屏編程軟件EasyBuilder8000 V4.62