周曉昱 孫所棟 張超 馬志超(大港油田公司第一采油廠 天津 300280)
港深24-28井,位于天津市大港區沙井子鄉老馬棚口村東偏北約8Km,構造位置馬東油田馬東東區塊。設計井深:4960m,設計井身結構:
∮444.5mm鉆頭×1002m+∮339.7mm技術套管×1000m
∮311.1mm鉆頭×3552m+∮244.5mm技術套管×3548m
∮215.9mm鉆頭×4960m+∮139.7mm生產套管×4950m
1.第一次井漏
2014年5月13日13:00鉆進至井深4640m發生井漏,至13:30漏失泥漿10m3,立即停止鉆進,循環加入堵漏劑250Kg,至14:00又漏失泥漿20m3后漏失量減小,循環觀察至14:30,漏失2m3,恢復鉆進,加入單封250Kg。16:00鉆進至井深4653m,鉆時加快,漏速增加,立即停止鉆進,循環觀察,單凡爾漏速6m3/h,三凡爾漏速20m3/h,共漏失泥漿80m3,決定起鉆下光鉆桿進行堵漏。
處理過程:5月14日5:00起鉆完,11:00下光鉆桿至技套腳,14:30循環,配堵漏泥漿60方,配方:S-PA 3t,剛性堵漏劑3t。17:30光鉆桿下鉆到底,單凡爾開泵,排量12L/s,泵壓7MPa,返漿正常,至18:32單泵循環,排量35L/s,泵壓17MPa,無漏失。至20:00打入堵漏泥漿50m3,替漿32m3,封閉整個裸眼段,23:10起鉆42柱進技套,至15日0:00循環,2:30關防噴器,單凡爾憋入堵漏漿2m3,壓力穩至11MPa,至13:00靜止堵漏,17:30下鉆到底,21:00循環無漏失,替出堵漏泥漿。
原因分析:4639-4641m為淺灰色熒光細砂巖,4643-4653m為大段淺灰色細砂巖,滲透性好,承壓能力低。
2.第二次井漏(4693m,4713m)
5月19日5:00原鉆具下鉆至技套腳,8:00循環,12:00下鉆到底,15:00循環,單、雙、三凡爾依次開泵,未發生漏失,開始鉆進。至20日3:00鉆進,排量33L/s,泵壓19MPa,鉆進期間滲漏泥漿25m3,鉆進至井深4693m,發生嚴重井漏,漏失12.9m3,立即停止鉆進,加入單封2t,至4:00循環觀察,漏失49m3,至4:30雙凡爾試鉆進,漏速12m3/h,漏失6m3,停止鉆進決定起鉆,共漏失泥漿92.9m3。
20日9:00起鉆至技套腳,15:00靜止堵漏,16:30進行承壓試驗,單凡爾泵入,排量11L/s,打壓6MPa,停泵后下降至3.5MPa,30min穩壓2.5MPa。19:00下鉆到底,21:00循環,密度1.62g/cm3,粘度64s,單、雙凡爾未漏失,單泵排量33L/s,泵壓20MPa,漏速2m3/h,加入單封2t,試鉆進。至21日2:30鉆進,期間漏失泥漿30m3,平均漏速5.45m3/h,2:40接完立柱后開泵,井口失返,立即降低排量,單凡爾仍然不返泥漿,決定壓水眼起鉆,漏失60m3,共漏失泥漿90m3。下部措施:起鉆下入光鉆桿,配堵漏泥漿進行堵漏。
原因分析:根據井下情況分析,本井沙二段4639m以下,地層承壓能力低,設計壓力系數預測是否準確。
下步施工風險
(1)兩個不同壓力梯度地層同在同一裸眼井段,下部井段鉆遇高壓油氣層,無法控制。
(2)低壓地層井段較長,導致壓差卡鉆,現在附加拉力已達400KN,最大600KN。
1.對于新地層鉆進中如出現快鉆時,要注意循環罐液面變化,及時發現液面的增、減量,并準確計量,為下一步制定處理措施提供依據。
2.港深24-28井是三開定向井,設計井深4960m。目前該井已鉆至4653m,因實鉆過程中鉆遇快鉆時砂巖,出現嚴重井漏,且該井沙二段以下無鄰井資料,地質預測下部仍有異常高壓油氣層存在,井控風險和鉆井難度極大,建議使用欠平衡鉆井技術[1]。
下部措施:
依據地質設計的地層壓力,取沙一段孔隙壓力系數1.51g/cm3、沙二三段孔隙壓力系數1.48g/cm3進行計算以確定適合欠平衡作業的鉆井液密度,液基欠平衡鉆井合理欠壓范圍執行SY/T6543.1-2008《欠平衡鉆井技術規范》以及Q/SY DG 1232-2008《欠平衡鉆井工程設計規范》,上部沙一段儲層取-0.7MPa~-1.4MPa,下部沙二段、沙三段儲層取-0.2MPa~-0.7MPa。
[1]陳平.鉆井與完井工程[M].石油工業出版社.2005.