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對離心泵設備安全管理的分析

2014-08-15 00:51:32許晉東
化工管理 2014年35期
關鍵詞:故障對策

許晉東

陜西省延安市河莊坪鎮長慶油田第一采油廠王南作業區 陜西延安 716000

引言

轉油站的規模大、工藝流程復雜、高溫高壓、易燃易爆,若管理不夠嚴格,極易導致火災發生,給企業、社會都帶來嚴重的經濟損失。大型聯合轉油站中設備數量多,而設備長期運行于高溫、高壓、易腐蝕的環境中,若管理工作不過關,將會造成安全事故。離心泵在轉油站中應用廣泛。因此,如何實現對離心泵設備的安全管理,逐漸成為相關人員共同面臨的一個問題。以下主要就離心泵安全管理的相關事項進行簡要分析。

一、離心泵設備的工作原理與啟動安全

1.工作原理

啟動離心泵前,先將被輸送的液體注滿泵體,然后啟動離心泵,在泵軸帶動下,葉輪轉動,并會產生離心力。在這種作用下,葉輪中心處液體會被甩出葉輪外,而液體則能夠獲得能量,并從泵出口排出。另一方面,葉輪中心形成負壓,液體從泵的吸入口向葉輪中心流去,在這種力的作用下,泵軸會一直旋轉,葉輪也一直吸入與排出液體。

2.安全啟動

⑴啟動前,和相關單位、部門協調完成必要的安全檢查工作。比如,對泵出入口管線、法蘭、閥門、地腳螺栓、溫度計及聯軸器等進行嚴密檢查,保證齊全完好。對于高溫、低溫液體泵,因為其配管會出現膨脹或是收縮現象,極有可能導致咬合等情況,故泵入口管線應用撓性連接。手動轉動轉子,看是否出現卡阻、異響、摩擦等現象,接著進行電機單獨試車,電機轉動方向要保持與泵轉動方向一致;手動轉動轉子軸,看葉輪與泵殼間有無卡阻、碰殼等不正常現象;檢查電動機是否和泵對中;加好潤滑脂、潤滑油,然后啟動油泵,看軸承潤滑有無異常。檢查管線上盲板拆除與否,并確認安全防護、儀表及連鎖已全部投用。將被輸送的液體灌注于泵腔內,然后從泵腔排出,接著打開入口閥,并將液體掛滿泵腔,排出蒸汽、液化氣與空氣,最后將排出閥與其他排液孔關閉。

⑵啟動安全

開啟軸承冷卻水給水閥與填料函冷卻水給水閥。啟動電動機,然后查看電流表值是否合理,避免過大;查看泵轉向是否有誤、壓力表值是否正常、有無泄漏、有無異常聲音或振動等。緩慢開啟排出閥,待泵啟動后,在1至2分鐘內看排出閥能否開啟。注意避免過長時間地開啟,以免產生高溫現象,甚至導致泵抽空。

二、設備的運行及停車安全

1.運行安全

檢查報警、聯鎖裝置是否與要求相符,確保100%投用;查看軸承溫度是否適宜,一般要≤65℃;電機溫度應≤70℃;查看排出口壓力表指示值是否出現波動;檢查流量計指示值是否正常,并可通過調節泵排出閥對泵流量進行調節。查看泵、電機與管線有無異常響聲,是否有振動,有無異味或泄漏。檢查地腳螺栓是否松動、潤滑油有無定期更換。制定嚴格的泵設備潤滑制度,對三級過濾要求作出明確規定,包括注油點、注油量、潤滑狀況等。

2.停車安全

緩慢將排出口閥關閉,然后切斷電源,關閉入口閥。若是在冬季,應注意將泵內液體排凈,然后采取相應的防凍對策。此外,注意定期檢查與盤車。

三、故障發生原因及處理對策

1.電流值升高故障

原因:轉子和定子間產生碰殼,葉輪與泵體間出現碰殼,填料壓蓋太緊,使得泵軸和電機軸未能對中,造成運行不平穩,失去潤滑,而液體介質黏度過大或是殘渣太多。處理對策:發生電流值升高故障后,應及時解體電機,并將轉子拆除進行修理,然后拆出葉輪檢查,對中檢查及調整。檢查并調整填料壓緊力,然后及時增補或是更換潤滑油,并采取措施降低液體介質的黏度,必要時可更換泵。

2.軸承溫度過高

原因:發生該類故障,主要是因為軸承中潤滑油不夠,潤滑油質量欠佳,冷卻水量也不夠,使得轉動平衡被破壞,軸承磨損過于嚴重,泵軸和電機軸未對中,軸向力過大所致。處理對策:出現這類型的故障時,應及時補足或更換潤滑油,并增加冷卻水量,注意調整平衡及對中,并將軸承更換掉,然后查看葉輪與平衡盤是否正常。

3.泵體過熱

原因:發生該類故障,主要是泵內無液體,泵軸和電機軸也未對中,泵入口線實際流量不大,但泵容量大;排出閥開度不夠大,或是未將排出閥打開。處理對策:出現該類故障后,應及時開閥,并在泵內灌滿液體。檢查并調整對中泵軸及電機軸,及時換掉泵,然后將排出閥打開,或是將排出閥開得更大。

4.異常振動與噪聲故障

原因:發生該類故障,主要是因為出現了抽空、喘振、水錘、軸彎曲等現象,使得軸承和電機軸未對中,葉輪和泵體產生摩擦,轉子變得不平衡,軸承被嚴重磨損,地腳螺栓松動所致。處理對策:出現該類型的故障后,應及時對工藝作出調整,或是對管線進行改造,將喘振、水錘及抽空等現象盡快消除,快速解體校直泵軸,然后檢查并調整對中泵軸及電機軸,查看或調整葉輪,將其調整平衡,必要時可將葉輪更換;還要將軸承也更換掉,并把地腳螺栓緊緊固定。

5.密封泄漏故障

原因:發生該類故障,主要是操作不穩,介質溫度、壓力波動太大,泵振動過大,填料太松動,密封面遭毀壞,液封壓力不合適,密封彈簧壓力不夠及填料磨損等原因所致。處理對策:出現這類型的故障后,應注意檢查操作是否穩定,然后解體處理,并將機械密封更換掉,調整并壓緊填料,并查看密封液壓力有無不當,接著對密封面進行重新研磨,并將填料、軸、軸套及彈簧更換掉。

[1]彭賓雄.建筑機械設備安全管理探析[J].企業科技與發展.2010(08):80-82.

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