文/李光華
深井高瓦斯低透氣性松軟煤層深孔施工技術研究
文/李光華
近年來,我國煤礦針對瓦斯抽放理論及技術做了諸多工作并取得了一些成就。本文針對張家口礦業集團宣東礦在進行Ⅲ3煤層瓦斯預抽鉆孔施工中遇到的困難為背景進行研究,分析總結出了影響鉆孔深度淺、鉆桿損壞嚴重的原因,在鉆機機具選擇及人工操作水平等方面進行了調試試驗。
Ⅲ3煤層為宣東煤礦主采煤層之一,為突出煤層,埋深800~1100m,屬中灰特低硫低磷的弱粘煤、氣煤、1/3焦煤,最短自然發火期為41天。Ⅲ3煤層可采厚度0.85~6.96m,平均2.38m,煤層傾角0°~15°,平均5°。煤層結構復雜,且呈薄層,個別點含有夾矸2~4層,夾矸厚度0~1.3m。煤層頂板為粉砂巖和細砂巖,底板為砂質泥巖,頂底板巖石堅固性系數(f)平均值均小于5。
Ⅲ3煤層屬低透氣性松軟煤層。煤層透氣性系數僅為0.129m2/MPa2·d,鉆孔瓦斯衰減系數較大(0.018d-1),衰減速度較快。煤層煤體破壞嚴重(II類~III類),堅固性系數f只有0.5~0.98。煤層瓦斯含量較高(7.2m3/t),瓦斯壓力較大(1.6MPa),被鑒定為瓦斯突出煤層。
宣東礦不具備開采保護層條件,只能采用預抽煤層瓦斯區域防突措施。開始采用順層煤孔孔深僅僅停留在較淺的水平,不能滿足區域防突的要求,但就在此淺水平深度煤層鉆孔施工難度也很大,噴孔塌孔吸鉆夾鉆時有發生,嚴重制約著煤巷掘進速度,采掘關系十分緊張。因此有必要進行本煤層深孔施工研究,解決鉆孔施工難及增大預抽采的控制范圍,以緩解采掘關系緊張的問題。
1.巖石電鉆煤孔試驗
巖石電鉆全稱為礦用隔爆電動變速巖石鉆機,型號為KHYO155dIAB型,最大扭矩700N·m,配套長1.5米螺旋鉆桿80根及巖石鉆頭,采用壓風排渣,鉆桿間絲扣連接。采用該機在井下205工作面巷道進行了鉆孔試驗,該配套鉆機在2個月的時間內僅僅鉆孔9個,累積工程量只有300多米,205中間巷兩個鉆孔勉強達到最低要求,但鉆進速度較慢,斷桿、丟桿嚴重,新配備的80根鉆桿最后僅剩7根,其間還燒過一次電機;其余鉆孔均深度較淺達不到要求??傮w看來該套鉆機鉆孔效果不理想,不能滿足施工的要求。
2.乳化液鉆機煤孔試驗
在此試驗中選用波蘭產WSP-500型架柱式乳化液鉆機進行煤孔試驗,該機最大扭矩500N· m,該配套鉆機采用乳化液作為工作介質,提高了打鉆作業的安全性,但鉆孔深度及鉆孔效率很不理想,平均孔深只有13m,同時聯接卡松脫、鉆桿斷丟現象仍比較嚴重,鉆桿間采用銷子連接不適合。另外Ⅲ3煤層含有夾矸,而煤鉆頭穿巖能力低,在打鉆過程中又無法避開,一旦遇到夾矸鉆齒便被磨壞,所以煤孔施工不能選用煤鉆頭。
3.改裝MKD-5S型鉆機煤孔試驗
此次試驗大膽改裝MKD-5S型液壓鉆機,打鉆速度及成孔深度明顯提高,平均孔深達到了41m,但鉆孔過程中塌孔夾鉆、斷、丟桿現象仍比較嚴重。從鉆孔試驗看出,采用水力排渣容易塌孔夾鉆,不易成孔,反之,風力排渣塌孔現象不明顯,所以水力排渣不適宜在煤鉆孔中使用。
1.Ⅲ3煤層鉆孔施工困難原因分析
(1)煤層特性影響:上覆巖漿侵入是影響Ⅲ3煤層瓦斯封閉賦存的主控因素,因而瓦斯含量較高(7.2m3/t),瓦斯壓力較大(1.6MPa)。Ⅲ3煤層屬低透氣性煤層,不利于高壓瓦斯流動釋放。同時煤層屬松軟煤層,煤層結構復雜,且呈薄狀復合層,煤體破壞嚴重。
(2)鉆機鉆具選用方面:瓦斯抽采區成立初期對Ⅲ3煤層打鉆存在著錯誤認識,認為煤鉆比巖鉆好打,沒有考慮到煤層本身基本特性,所選用的礦用隔爆電動變速巖石鉆機和WSP-500型架柱式乳化液鉆機最大扭矩均未達到1000N· m,鉆機扭矩小,電機功率明顯不足,給進速度稍快電機便停止轉動,相應配套鉆桿強度也較低。
(3)人為操作方面:當鉆孔與煤巖層理夾角成90°時,鉆孔方向偏移量最??;鉆孔與煤巖層理夾角越小,鉆孔方向越容易偏離;當順層鉆孔遇到堅硬夾矸時,鉆孔方向最容易沿著夾矸與煤層的結合面偏離。在近水平煤層中,比較理想的順層鉆孔應當是一條自然下垂的直線,因為在這種狀態下鉆桿受力最小,排渣最暢通。而要保持這種狀態必須控制好給進速度,不能急于求成。與MKD-5S型全液壓坑道鉆機后配套的螺旋鉆桿,是由直徑Φ50mm,壁厚10mm圓鉆桿加工而成,強度較高,然而打第5個孔時,竟斷丟23根,不排除人為操作方面存在著問題。
2.Ⅲ3煤層鉆孔施工困難解決思路
根據試驗及原因分析,解決本煤層深孔施工這一難題,須選擇大功率大扭矩鉆機,配套高強度高韌性螺旋鉆桿及巖石鉆頭,并輔以壓風排渣工藝。要求鉆機扭矩不低于2000N·m,螺旋鉆桿直徑不低于Φ60mm,壁厚不低于10mm圓鉆桿加工而成,鉆頭能穿過夾矸,選普通巖石鉆頭即可,風壓不小于4個大氣壓,否則應選用移動空壓機近距離供風,同時對操作人員進行培訓。
經過充分的準備,在205機巷和軌巷進行了鉆孔試驗,通過以上三種鉆機試驗情況如表1所示。
由表1可以看出:96天共打孔93個,平均每天成孔約1個,80m以下只有4個,僅占約4.3%,其余全部達到80m,并且有近40%的鉆孔突破百米。這表明對本煤層鉆孔施工困難的原因分析是客觀的,解決思路是正確的,三種類型的鉆機均適合鉆孔施工的要求。

表1 三種類型鉆機煤孔試驗情況匯總表
1.Ⅲ3煤層本身特性極易造成塌孔噴孔甚至吸鉆夾鉆,給本煤層鉆孔施工帶來困難,鉆孔施工要盡量避開采動應力集中區域。
2.解決Ⅲ3煤層深孔施工這一難題,須選擇鉆機扭矩不低于2000N·m,大功率大扭矩鉆機,配套直徑Φ100mm,螺旋葉片高20mm,由直徑Φ60mm,壁厚10mm圓高強度高韌性螺旋鉆桿并采用絲扣連接。鉆頭采用直徑不低于Φ113mm的巖石鉆頭。輔以壓風排渣工藝(當風壓小于4個大氣壓時,可選用移動空壓機近距離供風),同時加強現場技能培訓。
(作者單位:冀中能源張家口礦業集團公司)
(責任編輯:馬茂洋)