吳鎰文
摘 要:隨著時代的進步和社會經濟的發展,水資源日益緊缺,且水污染問題也需要引起人們足夠的重視。針對這種情況,就需要充分應用化學法綜合處理電鍍廢水。通過研究發現,采用化學法綜合處理電鍍廢水具有一系列的優勢,該方法可以利用pH和OPR控制儀對各個處理單元的加藥量進行有效控制,并且處理效果穩定、技術成熟,運行、操作簡便。簡要分析電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程,希望可以提供一些有價值的參考意見。
關鍵詞:電鍍廢水;化學法;回用工程;OPR控制儀
中圖分類號:X781.1 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)12-0156-02
本文以某企業為例,該企業主要生產高爾夫球桿頭和組配件產品,生產工藝包括模具鑄造、表面處理和電鍍等多個環節。在電鍍過程中,需要排出大量的廢水,不同的鍍種在廢水性質和污染物種類方面也存在著諸多的不同。其中,含氰廢水、含鉻廢水和酸堿重金屬廢水是外排生產廢水的主要類型。為了對本地區的水環境進行有效的保護和改善,就需要采用科學、先進的技術來處理和回用電鍍廢水。
1 廢水來源
電鍍廢水種類較多且成分復雜,不同水質的電鍍廢水在處理工藝上也存在著較大的差異。項目廢水平均排放量120 m3/d,結合相關要求,廢水處理設施設計處理能力需要達到144 m3/d,每天運行16 h。
2 廢水處理工藝
如今,電鍍廢水處理工藝有多種,比如化學法、離子交換法、吸附法、電解法、反滲透法等。其中,化學法由于具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強,不需要較高的處理成本,管理起來較為方便等,因此得到了廣泛的應用。
在工藝說明及參數設計方面,首先是前處理廢水的處理。乳化液、表面活性劑和其他各種溶劑都屬于前處理廢水,對其單獨收集之后,進入到前處理廢水調節池;接著進入氣浮池,加入聚合氯化鋁。當有反應出現時,刮除掉氣浮渣之后,進入到污泥池,經過處理,再進入到重金屬廢水調節池。由于處理水量沒有加大的規模,可以應用集成化組合溶氣氣浮,促使空間需求得到減少,溶氣水比例需控制在35%左右。
2.1 含焦磷酸銅廢水的處理
在反應池中加入含焦磷酸銅廢水,再加入鈣鹽,使其在堿性條件下反應,生成沉淀。去除掉一些重金屬離子,并且使pH值保持在8~9之間。在進入到金屬廢水調節池之前,需要對廢水進行必要的沉淀預處理。
2.2 含鉻廢水的處理
在處理含鉻廢水時,首先需要加入硫酸,以便對酸堿值進行調節;之后將部分廢酸加入到運行過程中,促使商品硫酸消耗量得到降低。同時要合理選擇還原劑,如果采用硫酸亞鐵,則會產生較多的污泥,因此,需要運采用亞硫酸氫鈉來還原六價鉻,使其成為三價鉻。在鉻還原反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位。對于加藥量的控制,一般采用pH和OPR控制儀來實現,按照2~3的標準來控制pH值,按照300 mV來控制氧化還原電位。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,通常有30 min的反應時間。還原之后,合并廢水中的三價鉻和重金屬廢水,并對其進行處理,除去生成的氫氧化物沉淀。
2.3 含氰廢水的處理
通常利用二級破氰法來連續處理含氰廢水。如果是堿性條件,對于氰化物的氧化,利用NaClO來完成。在破氰反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位,因此,需要對反應條件和加藥量進行嚴格控制(采用pH和OPR控制儀)。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,這樣可以充分進行破氰反應,之后在重金屬廢水中合并處理。對于一級破氰,按照11~12的標準來控制pH值,將300 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min左右,這樣就可以氧化氰化物,生成氰酸鹽。接著進行二級破氰,將650 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min,這樣就可以進一步氧化氰酸鹽,生成二氧化碳和氧氣。
2.4 重金屬廢水的處理
重金屬廢水調節池中進入了含鎳、銅等重金屬廢水,并且混合了預處理的各種廢水。在反應池中加堿進行沉淀反應,為了使pH值符合相關要求,需要對加藥量進行嚴格控制。將中和沉淀反應停留時間控制在30 min左右。有沉淀生成之后,經過絮凝反應,有礬花形成,對沉淀起加速作用。在沉淀池中分離固體和液體,砂率池中進入沉淀池上清液,并對出水的pH值進行中和回調,使其達到相應排放標準。
3 回用水深度的處理
3.1 處理工藝
為了減少廢水排放量,項目要求水重復利用率能達到50%左右。廢水回用一般可以分為兩個方面:①在水質要求較低的前處理中使用;②在清洗用水要求較高,并且需要經過深度處理滿足回水水質要求中使用。深度處理的核心工藝是反滲透,處理達標排水,處理量為2 m3/d。
3.2 處理單元設計
RO系統對進水水質要求較高,RO前處理單元要求進水水質的SDI小于4,濁度不大于1 MTU。對于水質參數,需利用電導率儀來控制;對于反滲透濃水,需要返回重金屬廢水調節池進行再次處理?;赜盟疃忍幚硇枰^多的設備,包括1臺提升泵、1套多介質過濾器、1臺反洗泵、1套活性炭過濾器、1套微孔過濾器、4只濾芯、1套高壓泵和1套RO系統。
3.3 處理效果
該企業已經建成了RO系統,經過使用發現,該系統運行狀況良好。將自動控制系統應用到加藥單元,由程序自動控制設備開停,并將監控屏設置于中央監控室,這樣可以將系統運行狀況顯示出來。處理后,出水標準、設計出水標準與相關污染物排放標準相符,當地環保部門對其進行驗收,沒有發現問題?;赜盟梢杂脕砬逑垂ぜ⑶覍蠊ば蚨刹坼円嘿|量不會造成影響,水重復利用率達50%左右。
4 結束語
通過上文的敘述和分析可以得知,隨著時代的進步和社會經濟的發展,如今出現了諸多電鍍廢水處理工藝,由于化學法
具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強等,因此得到了廣泛的應用。本文以某企業為例,利用化學法來綜合處理電鍍廢水,處理效果穩定,而且可以有效去除重金屬污染物,經濟效益和社會效益較大,值得推廣和應用。
參考文獻
[1]楊偉志.電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程探析[J].環境工程,2013,31(01):123-125.
[2]李國會,馬湘濱.化學還原法處理電鍍含鉻廢水的工程應用[J].工業安全與環保,2011,2(10):144-146.
[3]李靜芝.電鍍廢水化學法綜合處理及回用工程[J].水處理技術,2013,39(12):144-146.
[4]劉啟明,林錦梅,黃金山.電鍍廢水分類化學處理法工程設計實例[J].工業水處理,2008,28(4):144-145.
〔編輯:劉曉芳〕endprint
摘 要:隨著時代的進步和社會經濟的發展,水資源日益緊缺,且水污染問題也需要引起人們足夠的重視。針對這種情況,就需要充分應用化學法綜合處理電鍍廢水。通過研究發現,采用化學法綜合處理電鍍廢水具有一系列的優勢,該方法可以利用pH和OPR控制儀對各個處理單元的加藥量進行有效控制,并且處理效果穩定、技術成熟,運行、操作簡便。簡要分析電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程,希望可以提供一些有價值的參考意見。
關鍵詞:電鍍廢水;化學法;回用工程;OPR控制儀
中圖分類號:X781.1 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)12-0156-02
本文以某企業為例,該企業主要生產高爾夫球桿頭和組配件產品,生產工藝包括模具鑄造、表面處理和電鍍等多個環節。在電鍍過程中,需要排出大量的廢水,不同的鍍種在廢水性質和污染物種類方面也存在著諸多的不同。其中,含氰廢水、含鉻廢水和酸堿重金屬廢水是外排生產廢水的主要類型。為了對本地區的水環境進行有效的保護和改善,就需要采用科學、先進的技術來處理和回用電鍍廢水。
1 廢水來源
電鍍廢水種類較多且成分復雜,不同水質的電鍍廢水在處理工藝上也存在著較大的差異。項目廢水平均排放量120 m3/d,結合相關要求,廢水處理設施設計處理能力需要達到144 m3/d,每天運行16 h。
2 廢水處理工藝
如今,電鍍廢水處理工藝有多種,比如化學法、離子交換法、吸附法、電解法、反滲透法等。其中,化學法由于具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強,不需要較高的處理成本,管理起來較為方便等,因此得到了廣泛的應用。
在工藝說明及參數設計方面,首先是前處理廢水的處理。乳化液、表面活性劑和其他各種溶劑都屬于前處理廢水,對其單獨收集之后,進入到前處理廢水調節池;接著進入氣浮池,加入聚合氯化鋁。當有反應出現時,刮除掉氣浮渣之后,進入到污泥池,經過處理,再進入到重金屬廢水調節池。由于處理水量沒有加大的規模,可以應用集成化組合溶氣氣浮,促使空間需求得到減少,溶氣水比例需控制在35%左右。
2.1 含焦磷酸銅廢水的處理
在反應池中加入含焦磷酸銅廢水,再加入鈣鹽,使其在堿性條件下反應,生成沉淀。去除掉一些重金屬離子,并且使pH值保持在8~9之間。在進入到金屬廢水調節池之前,需要對廢水進行必要的沉淀預處理。
2.2 含鉻廢水的處理
在處理含鉻廢水時,首先需要加入硫酸,以便對酸堿值進行調節;之后將部分廢酸加入到運行過程中,促使商品硫酸消耗量得到降低。同時要合理選擇還原劑,如果采用硫酸亞鐵,則會產生較多的污泥,因此,需要運采用亞硫酸氫鈉來還原六價鉻,使其成為三價鉻。在鉻還原反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位。對于加藥量的控制,一般采用pH和OPR控制儀來實現,按照2~3的標準來控制pH值,按照300 mV來控制氧化還原電位。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,通常有30 min的反應時間。還原之后,合并廢水中的三價鉻和重金屬廢水,并對其進行處理,除去生成的氫氧化物沉淀。
2.3 含氰廢水的處理
通常利用二級破氰法來連續處理含氰廢水。如果是堿性條件,對于氰化物的氧化,利用NaClO來完成。在破氰反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位,因此,需要對反應條件和加藥量進行嚴格控制(采用pH和OPR控制儀)。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,這樣可以充分進行破氰反應,之后在重金屬廢水中合并處理。對于一級破氰,按照11~12的標準來控制pH值,將300 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min左右,這樣就可以氧化氰化物,生成氰酸鹽。接著進行二級破氰,將650 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min,這樣就可以進一步氧化氰酸鹽,生成二氧化碳和氧氣。
2.4 重金屬廢水的處理
重金屬廢水調節池中進入了含鎳、銅等重金屬廢水,并且混合了預處理的各種廢水。在反應池中加堿進行沉淀反應,為了使pH值符合相關要求,需要對加藥量進行嚴格控制。將中和沉淀反應停留時間控制在30 min左右。有沉淀生成之后,經過絮凝反應,有礬花形成,對沉淀起加速作用。在沉淀池中分離固體和液體,砂率池中進入沉淀池上清液,并對出水的pH值進行中和回調,使其達到相應排放標準。
3 回用水深度的處理
3.1 處理工藝
為了減少廢水排放量,項目要求水重復利用率能達到50%左右。廢水回用一般可以分為兩個方面:①在水質要求較低的前處理中使用;②在清洗用水要求較高,并且需要經過深度處理滿足回水水質要求中使用。深度處理的核心工藝是反滲透,處理達標排水,處理量為2 m3/d。
3.2 處理單元設計
RO系統對進水水質要求較高,RO前處理單元要求進水水質的SDI小于4,濁度不大于1 MTU。對于水質參數,需利用電導率儀來控制;對于反滲透濃水,需要返回重金屬廢水調節池進行再次處理?;赜盟疃忍幚硇枰^多的設備,包括1臺提升泵、1套多介質過濾器、1臺反洗泵、1套活性炭過濾器、1套微孔過濾器、4只濾芯、1套高壓泵和1套RO系統。
3.3 處理效果
該企業已經建成了RO系統,經過使用發現,該系統運行狀況良好。將自動控制系統應用到加藥單元,由程序自動控制設備開停,并將監控屏設置于中央監控室,這樣可以將系統運行狀況顯示出來。處理后,出水標準、設計出水標準與相關污染物排放標準相符,當地環保部門對其進行驗收,沒有發現問題。回用水可以用來清洗工件,并且對后工序渡槽鍍液質量不會造成影響,水重復利用率達50%左右。
4 結束語
通過上文的敘述和分析可以得知,隨著時代的進步和社會經濟的發展,如今出現了諸多電鍍廢水處理工藝,由于化學法
具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強等,因此得到了廣泛的應用。本文以某企業為例,利用化學法來綜合處理電鍍廢水,處理效果穩定,而且可以有效去除重金屬污染物,經濟效益和社會效益較大,值得推廣和應用。
參考文獻
[1]楊偉志.電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程探析[J].環境工程,2013,31(01):123-125.
[2]李國會,馬湘濱.化學還原法處理電鍍含鉻廢水的工程應用[J].工業安全與環保,2011,2(10):144-146.
[3]李靜芝.電鍍廢水化學法綜合處理及回用工程[J].水處理技術,2013,39(12):144-146.
[4]劉啟明,林錦梅,黃金山.電鍍廢水分類化學處理法工程設計實例[J].工業水處理,2008,28(4):144-145.
〔編輯:劉曉芳〕endprint
摘 要:隨著時代的進步和社會經濟的發展,水資源日益緊缺,且水污染問題也需要引起人們足夠的重視。針對這種情況,就需要充分應用化學法綜合處理電鍍廢水。通過研究發現,采用化學法綜合處理電鍍廢水具有一系列的優勢,該方法可以利用pH和OPR控制儀對各個處理單元的加藥量進行有效控制,并且處理效果穩定、技術成熟,運行、操作簡便。簡要分析電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程,希望可以提供一些有價值的參考意見。
關鍵詞:電鍍廢水;化學法;回用工程;OPR控制儀
中圖分類號:X781.1 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)12-0156-02
本文以某企業為例,該企業主要生產高爾夫球桿頭和組配件產品,生產工藝包括模具鑄造、表面處理和電鍍等多個環節。在電鍍過程中,需要排出大量的廢水,不同的鍍種在廢水性質和污染物種類方面也存在著諸多的不同。其中,含氰廢水、含鉻廢水和酸堿重金屬廢水是外排生產廢水的主要類型。為了對本地區的水環境進行有效的保護和改善,就需要采用科學、先進的技術來處理和回用電鍍廢水。
1 廢水來源
電鍍廢水種類較多且成分復雜,不同水質的電鍍廢水在處理工藝上也存在著較大的差異。項目廢水平均排放量120 m3/d,結合相關要求,廢水處理設施設計處理能力需要達到144 m3/d,每天運行16 h。
2 廢水處理工藝
如今,電鍍廢水處理工藝有多種,比如化學法、離子交換法、吸附法、電解法、反滲透法等。其中,化學法由于具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強,不需要較高的處理成本,管理起來較為方便等,因此得到了廣泛的應用。
在工藝說明及參數設計方面,首先是前處理廢水的處理。乳化液、表面活性劑和其他各種溶劑都屬于前處理廢水,對其單獨收集之后,進入到前處理廢水調節池;接著進入氣浮池,加入聚合氯化鋁。當有反應出現時,刮除掉氣浮渣之后,進入到污泥池,經過處理,再進入到重金屬廢水調節池。由于處理水量沒有加大的規模,可以應用集成化組合溶氣氣浮,促使空間需求得到減少,溶氣水比例需控制在35%左右。
2.1 含焦磷酸銅廢水的處理
在反應池中加入含焦磷酸銅廢水,再加入鈣鹽,使其在堿性條件下反應,生成沉淀。去除掉一些重金屬離子,并且使pH值保持在8~9之間。在進入到金屬廢水調節池之前,需要對廢水進行必要的沉淀預處理。
2.2 含鉻廢水的處理
在處理含鉻廢水時,首先需要加入硫酸,以便對酸堿值進行調節;之后將部分廢酸加入到運行過程中,促使商品硫酸消耗量得到降低。同時要合理選擇還原劑,如果采用硫酸亞鐵,則會產生較多的污泥,因此,需要運采用亞硫酸氫鈉來還原六價鉻,使其成為三價鉻。在鉻還原反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位。對于加藥量的控制,一般采用pH和OPR控制儀來實現,按照2~3的標準來控制pH值,按照300 mV來控制氧化還原電位。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,通常有30 min的反應時間。還原之后,合并廢水中的三價鉻和重金屬廢水,并對其進行處理,除去生成的氫氧化物沉淀。
2.3 含氰廢水的處理
通常利用二級破氰法來連續處理含氰廢水。如果是堿性條件,對于氰化物的氧化,利用NaClO來完成。在破氰反應過程中,pH值會直接影響氧化還原電位,因此,需要對反應條件和加藥量進行嚴格控制(采用pH和OPR控制儀)。與常規處理參數相比,設計參數需要對反應停留時間適當延長,這樣可以充分進行破氰反應,之后在重金屬廢水中合并處理。對于一級破氰,按照11~12的標準來控制pH值,將300 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min左右,這樣就可以氧化氰化物,生成氰酸鹽。接著進行二級破氰,將650 mV作為氧化還原電位,水力停留30 min,這樣就可以進一步氧化氰酸鹽,生成二氧化碳和氧氣。
2.4 重金屬廢水的處理
重金屬廢水調節池中進入了含鎳、銅等重金屬廢水,并且混合了預處理的各種廢水。在反應池中加堿進行沉淀反應,為了使pH值符合相關要求,需要對加藥量進行嚴格控制。將中和沉淀反應停留時間控制在30 min左右。有沉淀生成之后,經過絮凝反應,有礬花形成,對沉淀起加速作用。在沉淀池中分離固體和液體,砂率池中進入沉淀池上清液,并對出水的pH值進行中和回調,使其達到相應排放標準。
3 回用水深度的處理
3.1 處理工藝
為了減少廢水排放量,項目要求水重復利用率能達到50%左右。廢水回用一般可以分為兩個方面:①在水質要求較低的前處理中使用;②在清洗用水要求較高,并且需要經過深度處理滿足回水水質要求中使用。深度處理的核心工藝是反滲透,處理達標排水,處理量為2 m3/d。
3.2 處理單元設計
RO系統對進水水質要求較高,RO前處理單元要求進水水質的SDI小于4,濁度不大于1 MTU。對于水質參數,需利用電導率儀來控制;對于反滲透濃水,需要返回重金屬廢水調節池進行再次處理。回用水深度處理需要較多的設備,包括1臺提升泵、1套多介質過濾器、1臺反洗泵、1套活性炭過濾器、1套微孔過濾器、4只濾芯、1套高壓泵和1套RO系統。
3.3 處理效果
該企業已經建成了RO系統,經過使用發現,該系統運行狀況良好。將自動控制系統應用到加藥單元,由程序自動控制設備開停,并將監控屏設置于中央監控室,這樣可以將系統運行狀況顯示出來。處理后,出水標準、設計出水標準與相關污染物排放標準相符,當地環保部門對其進行驗收,沒有發現問題?;赜盟梢杂脕砬逑垂ぜ?,并且對后工序渡槽鍍液質量不會造成影響,水重復利用率達50%左右。
4 結束語
通過上文的敘述和分析可以得知,隨著時代的進步和社會經濟的發展,如今出現了諸多電鍍廢水處理工藝,由于化學法
具有一系列的優勢,比如處理效果穩定、適應性較強等,因此得到了廣泛的應用。本文以某企業為例,利用化學法來綜合處理電鍍廢水,處理效果穩定,而且可以有效去除重金屬污染物,經濟效益和社會效益較大,值得推廣和應用。
參考文獻
[1]楊偉志.電鍍廢水化學法綜合處理和回用工程探析[J].環境工程,2013,31(01):123-125.
[2]李國會,馬湘濱.化學還原法處理電鍍含鉻廢水的工程應用[J].工業安全與環保,2011,2(10):144-146.
[3]李靜芝.電鍍廢水化學法綜合處理及回用工程[J].水處理技術,2013,39(12):144-146.
[4]劉啟明,林錦梅,黃金山.電鍍廢水分類化學處理法工程設計實例[J].工業水處理,2008,28(4):144-145.
〔編輯:劉曉芳〕endprint