張弨
摘 要:DWL-48型連續走行搗固穩定車可以促使連續式三枕到搗固作業得到實現,相較于傳統的搗固車具有更高的作業效率和作業精度,因此得到了較為廣泛的應用。但是在具體的實踐過程中,搗固裝置容易出現故障,需要引起人們足夠的重視。要結合出現的故障,及時采取一系列有針對性的措施進行排除,以便更佳的開展鐵路現場維修工作。文章簡要分析了DWL48搗固裝置在鐵路現場維修中的應急故障與排除,希望可以提供一些有價值的參考意見。
關鍵詞:搗固裝置;鐵路維修;應急故障
中圖分類號:U216.6 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)23-0122-02
通過研究發現,在出現的多種類型搗固系列車型中,08-32、09-32是兩片搗固裝置,可以非常簡單的進行搗固裝置的調試以及故障處理工作。但是本文所講的DWL48是4片搗固裝置,那么在調試以及故障處理方面就存在著較大的難度,特別是對于DWL48車搗固裝置控制系統,這個問題就更加突出,但是通過研究發現,在它們的故障和部分調試原理中有一定的共同性。
1 DWL48搗固車與其他系列搗固車搗固裝置控制
系統對比分析
1.1 DWL48搗固車與其他搗固車搗固裝置控制系統的
相同之處
我們在對搗固車搗固裝置控制系統的原理圖進行研究時,對幾種系列的搗固車進行對比,發現都是應用閉環控制系統,閉環控制系統外圍與深度傳感器、深度給定電位器等一些電液元件和程控信號進行了連接。將幾種運算放大器電路給應用國力,放大比較模擬量,以此來控制三極管的開放和截止。比例閥的電流從零開始,到預置電流直到飽和,然后從飽和到預置電流,之后到三極管完全截止電流為零,這樣就有一個反饋控制循環形成于稻谷裝置控制系統中。為了對搗固裝置的緩沖效果進行解決,將運算放大器的積分電路應用到所有搗固車控制系統中,這樣在控制循環過程中,搗固裝置可以平穩可靠的工作,促使緩沖沖擊效果得到實現。另外,還將震蕩電路增加到了09和08-475搗固車中,對搗固裝置控制系統進行了大力完善。震蕩電路設計頻率等同于搗固裝置的震動頻率,這樣搗固裝置就可以更加平穩可靠的工作。
1.2 DWL48搗固車和其他搗固車搗固裝置控制系統的
不同點
目前,我國最為先進的搗固車就是DWL48搗固車,它有著比較獨特的控制系統。將原來的增益開關發展為了如今的電阻開關,可以對搗固裝置的下降速度進行準確控制,另外,操作人員也可以更好的控制作業速度和衛星小車加速的匹配。有四片搗固裝置,但是相較于09-475還是存在不同,因為DWL48是縱排,而前者則是橫排,采用這樣的排列方式,調試復雜度就得到了大大的提高,需要有效協調不同方位的上升和下降,如橫向、縱向等。
2 探討DWL48搗固車搗固裝置系統調試
在較長的作業時間之后,會有上升下降不一致的問題出現于搗固裝置中,或者有沖擊力存在于上升下降過程中,或者是對新電路板進行更換之外,有差異存在于搗固裝置的位置和上升下降控制電流方面,就需要調試搗固裝置控制系統,以便能夠正常開展工作。
結合DWL48搗固裝置的原理,測量了搗固裝置位置以及計算了控制電路電流,我們分別調定了搗固裝置控制電路板上的幾個常規可調電位器的值。首先是調整深度給定電位器,深度給定電位器為0 mm,這樣輸入就為0,給定400 mm為-10 V,給99 mm為-2.745 V。其次是調整深度,深度給定400 mm,調P21促使V0P3-1為10 V。
3 DWL48搗固車常見故障原因分析及處理
經過不斷的實踐,積累了一些排除搗固裝置控制系統故障的經驗,將搗固裝置控制系統故障發生原因的一些共性給找了出來。具體來講,包括這些方面的內容。
①在二次循環作業的過程中,搗固裝置的第二次沉降會有停頓問題出現。這種故障有著較強的隱蔽性,不容易將故障發生原因給找出來;在對下降程控信號進行檢查時,發生第二次下降的過程中,上位信號會出現一些延遲,經過調試,提前出現了上位信號,隨之就消除了這種故障。
②在下插的過程中,搗固裝置不容易插到底,沒有足夠的下插力度。經過檢查,搗固裝置下降速度符合相關要求,但是在下插的過程中沒有夾實,這樣道喳中就進入不了搗鎬,通過對P10電位器進行調試,調前出現下位信號,這樣就消除了故障。
③在上升或者下降的過程中,搗固裝置有停頓現象出現,并且經常會出現停頓故障,因為對電路板進行了更換,沒有調試電位器的值,這樣就會影響到上升電流和下降電流的一致性。但是在調試過程中我們發現,只有預置電流的大小,才會導致這類故障現象出現,因此,要想解決這個問題,只需要對預置電流適當調取即可。
④在上升和下降過程中,有停頓現象出現于搗固裝置中,經過檢查,因為傳感器插頭進水,這樣傳感器輸出值的線性變化就無法實現,這樣就會在反饋電路中出現故障,影響到比例電流的線性變化。
⑤在作業過程中,無法提起來或者無法下降搗固裝置,經過深入的觀察和研究,發現是有故障存在于搗固板繼電器中,繼電器發熱,影響到了繼電器工作的靈敏度,這樣就有短時觸腳分開或者合上不分開的問題出現,影響到了上升下降控制電路通路的暢通性,進而對搗固裝置的下降和上升電流的傳輸造成較大程度的影響。
上文我們分析了各種故障現象,發現傳感器故障以及搗固板故障是造成故障發生的主要原因,它們也是搗固裝置控制系統中非常重要的兩個環節。因此,在分析故障原因的過程中,一般需要對傳感器的影響首先考慮,之后對其他的發生原因進行分析和研究。要依據相關要求,仔細分析故障現象,準確找出影響搗固作業故障原因。
4 結 語
通過上文的敘述分析我們可以得知,因為DWL48搗固車具有一系列的優勢,因此如今得到了較為廣泛的應用。但是DWL48搗固裝置相較于其他的搗固裝置,更加的復雜,設計更加的嚴密,如果有故障出現,維修難度較大,不利于鐵路現場維修工作的開展。針對這種情況,就需要總結在實踐過程中找出搗固裝置控制系統容易出現的故障,并對這些故障的發生原因進行分析,然后及時采取有針對性的措施,將其更好地投入到鐵路現場維修中,充分發揮出DWL48搗固車的優勢。本文簡要分析了DWL48搗固裝置在鐵路現場維修中的應急故障與排除,希望可以提供一些有價值的參考意見。
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