李旭濱++李孟輝
摘要:向斜構(gòu)造由于其特殊性,對工作面生產(chǎn)會造成較多影響,通過對河南正龍煤業(yè)城郊煤礦21601工作面過向斜構(gòu)造期間可能出現(xiàn)的各種問題進行一一列舉,深入分析出現(xiàn)問題的原因,總結(jié)采取的應(yīng)對措施,最終歸納出過向斜構(gòu)造時行之有效的一套方法。
關(guān)鍵字:向斜;縮面;排水;支護
工作面過向斜區(qū)域期間出現(xiàn)的主要問題、原因分析及應(yīng)對措施:
(一)工作面出現(xiàn)設(shè)備向內(nèi)收縮、竄移現(xiàn)象,造成采煤機無法順利割透兩端頭,端頭撒煤多,清煤量大;同時運輸機搭接不好,回頭煤多,易憋死運輸機;并且支架內(nèi)竄與端頭巷道脫節(jié),無法完全支護工作面與巷道過渡區(qū)域,造成頂板出現(xiàn)漏矸嚴重現(xiàn)象。
原因分析:
21601工作面整體仰采,膠帶順槽地勢較軌道順槽高,且為上山巷道,而軌道順槽推進至向斜影響區(qū)域后,進入下山俯采區(qū)段,此消彼長,導(dǎo)致兩順槽落差持續(xù)增大,機尾推進至向斜軸時,工作面兩順槽落差由35m增大至43.5m,較進入向斜區(qū)域前增大近8.5m,造成工作面變長近2m,加之工作面內(nèi)局部出現(xiàn)起伏,變長量進一步增大,造成設(shè)備竄入工作面。
應(yīng)對措施及經(jīng)驗總結(jié):
1、根據(jù)工作面變長情況,及時掐接運輸機中部槽,并調(diào)整好兩端頭推進度,控制運輸機位置,保證運輸機長度滿足采煤機割煤及運輸機與轉(zhuǎn)載機搭接需求,確保采煤機能夠順利割透端頭,提高拾煤效果,降低運輸機拉回頭煤量。
2、加強支架控制與調(diào)整,拉移支架時盡量將支架側(cè)護板展開,增加支架側(cè)護板展開數(shù)量,加大工作面支架支護范圍,同時根據(jù)兩端頭支架進入巷道情況,對支架進行調(diào)整,使兩端頭支架均能支護到端頭巷道頂板,避免一頭出頭過多,一頭支護不到的情況。
(二)向斜軸處為巷道低洼點(軌道順槽通尺1352m附近),該處布置排水泵坑一個,當(dāng)工作面進入向斜區(qū)域后,泵坑出現(xiàn)積水、於煤嚴重現(xiàn)象,由于排水不力,積水漫出泵坑,當(dāng)工作面機尾推進至該處時,造成機尾端頭巷道積水嚴重,影響安全正常生產(chǎn)。
原因分析:
1、工作面機尾進入向斜影響區(qū)域后,多股水流在向斜軸部低洼處匯合,水量迅速增大:
(1)工作面整體仰采且兩順槽頂?shù)装鍧B水量大,外部涌水均向工作面匯集,由于向斜軸部為軌順地勢最低處,軌道順槽外部涌水基本進入該處泵坑,泵坑排水壓力大。
(2)工作面機尾回采期間一直存在老塘水回涌現(xiàn)象,經(jīng)測算水量在20m3/h左右,工作面推進至進入向斜區(qū)域后,機尾段進行俯采,老塘涌水自流入向斜軸部巷道低洼處泵坑內(nèi)匯集,加劇了該處積水程度。
2、工作面下半段進入俯采段后,膠帶順槽流入老塘的涌水從工作面中部回涌進入架間,通過工作面時,挾帶大量架間煤泥一同匯入軌道順槽泵坑,導(dǎo)致泵坑淤積,水泵被於死,泵坑蓄水、排水能力受到嚴重影響。
3、由于工作面設(shè)備內(nèi)竄,運輸機機尾進入工作面,導(dǎo)致采煤機無法順利割透端頭、拾凈撒煤,造成機尾端頭處散煤堆積,清理困難,老塘及皮順涌水流經(jīng)機尾端頭時,挾帶散煤流入泵坑,加劇了泵坑淤積。
4、工作面?zhèn)溆盟脭?shù)量不足,導(dǎo)致工作水泵被於死或出現(xiàn)故障后,能夠立即投入使用的水泵少,同時備用水泵中新水泵數(shù)量較少,大部分為修復(fù)的水泵,性能不足,排水效率低,且易出現(xiàn)故障,不夠可靠。
5、排水系統(tǒng)不完善,向斜軸處泵坑積水均外排至改造巷800m泵坑,兩泵坑落差達65m,落差過大,工作水泵被於死后,投入的備用水泵,部分揚程不足,揚程足夠的排水量相對又較小,排水不夠及時。
6、對現(xiàn)場情況的認識不到位,前期沒有發(fā)現(xiàn)引發(fā)積水嚴重現(xiàn)象的本質(zhì)原因是泵坑淤積過多而導(dǎo)致的水泵排水能力下降,造成排水不及時,單純認為增加水泵即可,沒有及時對水泵於堵進行處理,對問題缺乏正確判斷。
應(yīng)對措施及經(jīng)驗總結(jié):
1、在膠帶順槽超前內(nèi)外,連續(xù)布置兩個臨時泵坑,將膠帶順槽流入工作面的水流截斷,減小進入軌道順槽泵坑的水流量。
2、控制泵坑淤積,避免於堵水泵:
(1)在工作面設(shè)置多道擋水堰,疏導(dǎo)水流,將進入工作面的涌水擋入老塘內(nèi),同時采煤機每隔一排在工作面底板割出一道導(dǎo)水槽,使老塘內(nèi)水流經(jīng)導(dǎo)水槽自流,避免水流再次流入工作面;同時在工作面擋水堰處布置水泵進行排水,防止出現(xiàn)水量過大,漫過擋水堰,進入架間的現(xiàn)象。防止水流挾帶架間煤泥造成淤積。
(2)及時掐接運輸機中部槽,使采煤機能夠順利割透端頭,拾凈撒煤,并做好端頭清煤工作,避免端頭堆積散煤混入水流。
(3)在軌道順槽泵坑入水口上方,連續(xù)設(shè)置兩處臨時沉淀池,并使用編織袋設(shè)置擋水堰,及時沉淀淤煤并安排專人清理,減少進入泵坑淤煤量。
3、提前備用數(shù)量充足的水泵,根據(jù)各排水點位置,對水泵性能要求進行準(zhǔn)確計算,保證水泵揚程、排水量均能滿足現(xiàn)場排水要求,并且盡可能領(lǐng)用新水泵,保證性能可靠。備用的水泵必須接好管路及電源,保證出現(xiàn)異常能夠立即投入使用,做到防患于未然。
4、建議完善排水系統(tǒng),特別是存在防治水隱患的工作面,應(yīng)避免接力排水點高差過大,需針對常用水泵的性能,適當(dāng)進行布置,或在中間增加輔助排水點。
經(jīng)濟效益:
1、可保證工作面安全高效生產(chǎn),加快工作面過向斜構(gòu)造時推進速度。工作面過向斜構(gòu)造期間,影響生產(chǎn)合計兩個圓班,實施后預(yù)計可減少工作面生產(chǎn)影響兩個圓班,以一個圓班生產(chǎn)10刀煤,每刀煤450噸計算,可增加原煤產(chǎn)量9000噸,每噸煤按售價500元計算,可增加收入450萬元。
2、過向斜構(gòu)造期間前期因應(yīng)對不當(dāng),造成投入大量人員、設(shè)備進行應(yīng)急處理,經(jīng)估算人工及設(shè)備投入費用達50萬元,項目實施后預(yù)計可避免出現(xiàn)類似現(xiàn)象,節(jié)省投入費用。
參考文獻:
[1]萬世文;;綜放工作面過向斜構(gòu)造深孔全封閉注漿加固技術(shù)[J];煤炭科學(xué)技術(shù);2010年04期
[2]樊克恭;肖同強;;深部礦井綜放開采礦壓顯現(xiàn)特征及其控制[A];中國軟巖工程與深部災(zāi)害控制研究進展——第四屆深部巖體力學(xué)與工程災(zāi)害控制學(xué)術(shù)研討會暨中國礦業(yè)大學(xué)(北京)百年校慶學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年
[3]王俊杰;;綜采支架初撐狀況的分析與改進途徑[A];中國軟巖工程與深部災(zāi)害控制研究進展——第四屆深部巖體力學(xué)與工程災(zāi)害控制學(xué)術(shù)研討會暨中國礦業(yè)大學(xué)(北京)百年校慶學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年endprint