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脫硝助劑在催化裂化裝置上的應(yīng)用

2014-09-16 03:52:04侯玉寶
石油煉制與化工 2014年10期
關(guān)鍵詞:催化裂化煙氣催化劑

張 鋒,侯玉寶

(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

脫硝助劑在催化裂化裝置上的應(yīng)用

張 鋒,侯玉寶

(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

為了滿足日益嚴格的環(huán)保要求,中國石化洛陽分公司于2013年9月16日在2號催化裂化裝置上試用國外某公司生產(chǎn)的脫硝助劑,該脫硝助劑由NOxGETTER-NP和NOxGETTER兩部分組成,其中NOxGETTER-NP為含Pd雙金屬助燃劑,NOxGETTER為主劑。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明:在單獨加注NOxGETTER-NP、加入NOxGETTER-NP的同時加入NOxGETTER,使主劑分別占總藏量(w)1%和2%的3個階段期間,加工混合進料的平均氮質(zhì)量分數(shù)分別為3 017.2,2 211.1,1 818.3 μgg。再生催化劑定碳(w)分別比空白標定期低0.003 4,0.008 4,0.009 4百分點,且加注期間助燃效果良好,未發(fā)生偏燒、尾燃情況;3個階段中三旋出口煙氣中NOx濃度平均值分別為194.5,97.6,49.7 mgm3,脫硝率分別為58.14%,78.99%,89.30%,脫硝效果顯著;脫NOx成本分別為3.4,9.4,18.9元kg。

催化裂化 脫硝助劑 再生煙氣 NOx

中國石化洛陽分公司2號催化裂化裝置采用單器單段完全再生方式,兩器同軸式布置,裝置包括反應(yīng)-再生部分、煙氣能量回收部分、余熱鍋爐部分、分餾部分、吸收穩(wěn)定部分。1997年10月17日投入運行,2002年進行了多產(chǎn)液化氣和柴油、降低汽油中烯烴含量的MGD工藝技術(shù)改造,2008年進行了降低汽油烯烴和硫含量的FDFCC-Ⅲ工藝技術(shù)改造。2011年大檢修期間,將汽油提升管進行了隔離。該公司2號催化裂化裝置原料油為加氫蠟油和閃蒸塔底油,進料硫質(zhì)量分數(shù)為0.25%左右,煙氣中SO2濃度為686 mg/m3,NOx濃度為450 mg/m3。根據(jù)《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定,2014年7月1日起執(zhí)行煙氣中的SO2濃度不大于400 mg/m3、NOx濃度不大于200 mg/m3、粉塵排放濃度不大于50 mg/m3的排放指標。為滿足日益嚴格的環(huán)保要求,該公司于2013年9月16日在2號催化裂化裝置上試用國外某公司生產(chǎn)的脫硝助劑。本文介紹該脫硝助劑的工業(yè)應(yīng)用情況。

1 助劑的脫硝原理

國外某公司生產(chǎn)的脫硝助劑由NOxGETTER-NP和NOxGETTER組成。NOxGETTER-NP為含Pd雙金屬助燃劑,不同于以往的Pt基助燃劑,其具有良好的助燃效果,效率約為其它一氧化碳助燃劑的2~4倍,同時可以消除由于Pt基一氧化碳助燃劑導(dǎo)致的煙氣中硝排放的增加。NOxGETTER為脫硝主劑。一般催化裂化原料中40%的N轉(zhuǎn)移到焦炭中,在再生器燒炭過程中除過胺類的N外都會轉(zhuǎn)化生成HCN(反應(yīng)①),HCN在再生器中不穩(wěn)定,迅速與氧生成NO[1](反應(yīng)②),NO與CO還原成N2(反應(yīng)③)或與O2生成NO2(反應(yīng)④),而NOxGETTER脫硝主劑通過抑制反應(yīng)④強化反應(yīng)③來減少再生煙氣中NOx的產(chǎn)生,達到脫硝的目的[1-4]。

2 工業(yè)應(yīng)用

2.1 助劑加入情況

脫硝助劑通過一套自動加料系統(tǒng)分3個階段加料。第一階段:2013年9月16日至11月4日,僅使用NOxGETTER-NP,添加量為14 kg/d,停用原含鉑助燃劑;第二階段:2013年11月5日至11月25日,繼續(xù)使用脫硝助劑NOxGETTER-NP,添加量為14 kg/d,同時添加NOxGETTER,使其達到催化劑總藏量(w)的1%;第三階段:2013年11月26日至12月14日,繼續(xù)使用NOxGETTER-NP,添加量為14 kg/d,同時添加NOxGETTER,使其達到催化劑總藏量(w)的2%,目的是考察脫硝深度,確保催化裂化煙氣中的硝排放降至100 mg/m3以下。為考察該助劑的使用效果,空白期取2013年8月26日至2013年9月16日期間的數(shù)據(jù)。

2.2 進料中氮含量的變化

脫硝助劑試用期間原料油中的氮含量變化見表1。由表1可見,第一階段與空白期間相比,原料中氮含量略有增加,第二、第三階段原料油中的氮含量降低,原料性質(zhì)有所改善。

表1 四個階段進料中氮含量 μg/g

2.3 助燃效果

脫硝助劑的助燃效果見表2。從表2可以看出,第一階段與空白期相比,在密相溫度變化不大的情況下,再生催化劑定碳(w)降低了0.003 4百分點,再生器稀密相溫差降低了3.46 ℃。說明NOxGETTER-NP助燃效果較好。在密相溫度降低的情況下,第二階段和第三階段再生催化劑定碳(w)分別比空白期低0.008 4和0.009 4百分點,比第一階段低0.005和0.006百分點,說明NOxGETTER-NP和NOxGETTER混合加注期間比空白期和單獨加注NOxGETTER-NP期間再生器燒焦效果好;第一、第二、第三階段的稀密相溫差比空白期低,未發(fā)生偏燒情況。

表2 脫硝助劑的助燃效果

2.4 脫硝效果

4個階段煙氣中NOx含量變化見表3和圖1。由于沒有裝煙氣在線分析儀,用手提分析儀每天上午9:00、下午16:00在三旋出口、煙囪入口采樣,以三旋出口采樣為準,煙囪入口采樣作為參考。

表3 脫硝助劑的脫硝效果

圖1 三旋出口煙氣中NOx濃度變化趨勢

從表3和圖1可見,在第一階段單獨加注NOxGETTER-NP期間,三旋出口煙氣中NOx含量逐漸下降,最小值為49.2 mg/m3,平均值為194.5 mg/m3,在進料氮含量和再生器過剩氧含量增加的情況下,比空白期間平均值(464.6 mg/m3)降低了270.1 mg/m3,脫硝率達58.14%。

在第二階段,三旋出口煙氣中NOx濃度逐漸下降,最小值為43.1 mg/m3,平均值為97.6 mg/m3,與空白期間相比,脫硝率達78.99%。

在第三階段,三旋出口煙氣中NOx濃度逐漸下降,最小值為18.5 mg/m3,平均值為49.7 mg/m3,比空白期間相比,脫硝率達89.30%。

另外,在11月3日、11月17日和12月12日,三旋出口煙氣中NOx濃度有突然升高趨勢,主要是受催化劑鈣中毒影響,分別補充30,20,25 t含鉑平衡劑,鉑平衡劑的存在有利于焦炭中的氮轉(zhuǎn)化為NOx,造成三旋煙氣中NOx濃度略有升高[3],但補充含鉑平衡劑,對三旋煙氣中NOx濃度的影響是短暫的,待再生器中鉑平衡劑自然跑損后,脫硝效果會隨NOxGETTER-NP和NOxGETTER的不斷補充而逐漸恢復(fù)。

2.5 產(chǎn)品分布和性質(zhì)

使用脫硝助劑對產(chǎn)品收率、質(zhì)量、平衡劑性質(zhì)的影響見表4。

表4 脫硝助劑對產(chǎn)品收率、產(chǎn)品質(zhì)量及平衡劑性質(zhì)的影響

由表4可見,與空白標定期間相比,單獨加注NOxGETTER-NP期間由于保持了較好的燒焦工況,產(chǎn)品分布較好,汽油收率略有提高,輕油收率提高了1.05百分點,平衡劑活性提高了1個單位,汽油辛烷值不變;在NOxGETTER占總藏量(w)1%和2%期間,受催化劑鈣中毒影響,加快了催化劑置換速率,輕油收率降低,由于該助劑占總藏量比例較低,因此對主催化劑性能影響較小。

3 經(jīng)濟成本

3.1 助燃劑加注費用

使用NOxGETTER-NP助燃劑與一般的Pt基助燃劑的成本對比見表5。

表5 不同助燃劑加注費用對比

與空白標定期添加某種型號助燃劑相比,單獨加注NOxGETTER-NP(按14 kg/d計算)的成本提高3 945元/d。

3.2 脫銷成本

單獨加注NOxGETTER-NP、維持NOxGETTER占總藏量(w)的1%和2%期間,平均脫硝率分別為58.14%,78.99,89%.30%,煙氣量按170 000 m3/h計,助劑NOxGETTER-NP加注量按14 kg/d計,助劑NOxGETTER按正常補充量40 kg/d、85 kg/d計,3個階段的脫NOx成本分別為3.4,9.4,18.9元/kg[5]。

4 結(jié) 論

(1) 在單獨加注NOxGETTER-NP、維持NOxGETTER占總藏量(w)1%和2%期間,再生催化劑定碳分別比空白標定期低0.003 4,0.008 4,0.009 4百分點,且加注期間助燃效果良好,未發(fā)生偏燒、尾燃情況。

(2) 在混合進料平均氮質(zhì)量分數(shù)分別為3 017.2,2 211.1,1 818.3 μg/g時,單獨加注NOxGETTER-NP、維持NOxGETTER占總藏量(w)1%和2%期間,三旋出口煙氣中NOx濃度平均值分別為194.5,97.6,49.7 mg/m3,脫硝率分別為58.14%,78.99%,89.30%,脫硝效果顯著。

(3) 單獨加注NOxGETTER-NP、維持NOxGETTER占總藏量(w)1%和2%期間,脫NOx成本分別為3.4,9.4,18.9元/kg。

[1] 高鳴,熊源泉.FCC再生裝置NOx生成機理及控制技術(shù)[J].能源研究與利用,2007,110(2):24-27

[2] 盧人嚴.FCC再生器煙氣中氰化氫的來源及影響因素[J].石油煉制與化工,2013,44(9):5-6

[3] 劉忠生,方向晨,戴文軍.煉油廠NOx排放及其控制技術(shù)[J].當(dāng)代化工,2005,34(5):9-11

[4] 閆少春.重油催化裂化重疊式兩段再生技術(shù)[J].石油煉制與化工,2002,33(8):7-9

[5] 衛(wèi)綱領(lǐng),周志宏,陳俊豪.應(yīng)用LDN-1氮氧化物脫除劑實現(xiàn)催化再生煙氣NOx的達標排放[J].石油化工環(huán)境保護,2004,27(4):39-45

APPLICATION OF NOxGETTER DENITRIFICATION AGENT TO CATALYTIC CRACKING UNIT

Zhang Feng, Hou Yubao

(SINOPECluoyangbranch,Luoyang,Henan471012)

The denitrification agents consisted of NOxGETTER-NP and NOxGETTER from JOHNSON MATTHEY were applied to FCCU of Luoyang branch, SINOPEC. The NOxGETTER is the base agent with NOxGETTER-NP as a combution promoter containg bi-metals including Pd. The nitrogen contents in feeds tested are 3 017.2,2 211.1,1 818.3 μg/g, respectively. The test is devided into 3 stages:adding NOxGETTER-NP into regenerator alone,and adding NOxGETTER-NP plus NOxGETTER keeping between 1% and 2% of the inventory, respectively. The carbon content on regenerated catalyst are low of 0.003 4, 0.008 4, 0.009 4 Percentage Points, respectively for 3 stages, compared with the blank caliberation. The combustion effect is good, no partial burning or tail firing. The average contents of NOxin three export flue gas are 194.5,97.6,49.7 mg/m3with denitrification ratios of 58.14%,78.99% and 89.3%, respectively. The effect of denitrification is signifcant and the cost is 3.4,9.4,18.9 Yuan/kg, respectively.

catalytic cracking; denitrification agents; regeneration flue gas; NOx

2014-03-13; 修改稿收到日期: 2014-06-17。

張鋒,高級工程師,現(xiàn)任中國石油化工股份有限公司洛陽分公司技術(shù)質(zhì)量處處長。

張鋒,E-mail:zhangf.lysh@sinopec.com。

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