999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

汽車曲軸失效分析

2014-10-08 11:38:44林棟徐俊峰鄧軍偉蔡嬋嬋
金屬加工(熱加工) 2014年13期
關鍵詞:深度

林棟,徐俊峰,鄧軍偉,蔡嬋嬋

曲軸是汽車發動機最重要、最關鍵的零件,也是其核心運動部件。曲軸生產質量的好壞直接影響發動機的性能及壽命。巴西生產的發動機曲軸在運行很短時間后,發生斷裂(見圖1、圖2)。本文通過對斷裂曲軸進行的宏觀、微觀和化學成分等方面的綜合分析,找出失效發動機曲軸斷裂的主要原因,為以后曲軸質量的改善提供依據。

1.檢測結果與分析

(1)化學成分分析 試樣的化學成分見表1。從表1中可以明顯看出,化學成分各元素含量符合技術要求。

(2)宏觀分析 曲軸是在第3連桿軸頸斷裂失效,而不是在更高負載的后部第6連桿。裂紋源的位置不在關鍵的感應淬火圓角位置,而是在鍛造面上(見圖2~圖5),因此,故障位置顯示斷裂的根本原因是曲軸的質量問題,而不是由于發動機過載斷裂。

從圖3、圖4可以看出,裂紋由多條裂紋源引發,且裂紋源均在4主軸頸凸臺上部的膀臂上,裂紋面檢查發現光滑的彎曲疲勞破壞,顯示一個非常大的疲勞裂紋增長。由此推斷認為是發動機運行很短時間后,裂紋迅速擴展并最后斷裂。曲軸瞬斷區面積較小,可以判定曲軸在使用過程中受到外力作用并不大,這也說明不是由于發動機過載引起斷裂。

圖1 斷裂曲軸宏觀照片

圖2 斷裂軸頸宏觀照片

圖3 斷裂位置宏觀照片

圖4 斷裂部位宏觀照片

圖5 斷裂軸頸宏觀照片

表1 試樣的化學成分(質量分數) (%)

從圖2、圖3、圖5中可看出,該曲軸第4主軸頸和第3連桿軸頸發生拉瓦現象,軸頸拉瓦劃痕較深,軸頸表面顏色較黑。主軸頸斷裂一側的凸臺有燒傷痕跡,但是沒有劃痕現象,其他軸頸較好,無拉瓦、燒瓦等痕跡。圖5中用4%的硝酸酒精侵蝕后發現,圓角位置淬火層輪廓良好,軸頸位置有明顯的二次淬火現象。

(3)淬火深度和淬火輪廓分析 第4主軸分解、取樣對淬火層進行檢驗,取樣位置分別見圖6、圖7。1#試樣淬火層輪廓形狀良好,圓角部位淬火層輪廓飽滿圓潤,軸頸部位淬火層有輕微的馬鞍形。2#試樣淬火層輪廓形狀良好,圓角淬火層輪廓圓潤飽滿,而軸頸部位明顯有兩次淬火的痕跡,即二次淬火。

圖6 1#試樣取樣位置和淬火層形狀

圖7 2#試樣取樣位置和淬火層形狀

表2 4主軸淬火層深度

表3 4主軸淬火層輪廓深度

依據GB/T5617-2005《鋼的感應淬火或火焰淬火后有效硬化層深度的測定》檢測方法,對淬火層深度進行梯度檢測,檢測結果見表2。從表2中可以看出,1#、2#試樣圓角位置淬火層深度都滿足技術要求。

1#試樣軸頸位置淬火層深度為0mm,淬火層各個位置硬度都低于49HRC。

2#試樣軸頸淬火層深度大于6mm,從圖7中可以看出,軸頸兩次淬火層重疊,且二次淬火層深度明顯大于一次淬火層。所以2#試樣軸頸淬火層深度檢測的是二次淬火層深度。

淬火層輪廓深度的檢測結果見表3。從表3中可以看出,圓角和軸頸淬火層輪廓深度都符合技術要求。

(4)微觀分析 對1#試樣軸頸淬火層進行金相檢測,發現軸頸表面金相組織主要由粗大馬氏體、少量鐵素體組成,往里則依次出現索氏體、珠光體、鐵素體等組織,具體見圖8。軸頸表面有輕微的脫碳現象,脫碳層最深約39μm。

產生這種組織的原因主要是軸頸與軸瓦之間缺少潤滑油,軸頸與軸瓦之間無法形成油膜,造成二者之間干摩擦。當曲軸軸頸和連桿軸頸的油道或油孔堵塞,造成發動機曲軸軸頸與軸瓦之間由于沒有油膜保護而出現嚴重干磨,接觸表面達到極限高溫,曲軸頸與軸瓦之間就相互咬死、燒結,在軸頸表面發生二次淬火及高溫回火。當軸頸表面層的瞬間溫度超過鋼的Ac1點,軸頸表面就會出現二次淬火馬氏體,而在軸頸表層下由于溫度梯度大,時間短,只能形成高溫回火組織。這就是為什么1#試樣淬火區出現索氏體,2#試樣出現二次淬火組織的原因。

2.討論

從化學成分、宏觀斷口、淬火深度和淬火輪廓、淬火層金相組織檢測結果來看,無法找出曲軸斷裂的真正原因。

隨后又對斷裂部位進行深入研究,目視檢查發現曲軸1連桿軸頸兩側曲柄鍛造幾何尺寸與各連桿軸頸曲柄鍛造幾何尺寸(包括斷裂位置曲柄鍛造幾何尺寸)明顯不同,見圖9。從圖9中可以看出,第一連桿軸頸兩側曲柄鍛造幾何尺寸過渡平穩,而其余連桿軸頸兩側曲柄鍛造幾何尺寸明顯與圖樣技術要求(見圖10)不相符。從圖10中可以明顯看出,實際鍛造輪廓與技術要求相差較大,本應平穩過渡的失效位置,成為有幾何形狀的削弱位置。其中鍛件輪廓削弱最明顯的是在6曲柄,即第3連桿軸頸和第4主軸軸頸間曲柄。這說明模具設計不合理。

在失效位置切取試樣,進行微觀分析,結果詳見圖11。從圖中可以明顯看出,試樣表面有明顯脫碳現象,脫碳層深度約388μm。

圖8 1#試樣軸頸金相

圖9 曲柄實際鍛造幾何尺寸示意

脫碳是鋼材加熱時表面碳含量降低的現象。脫碳層的組織特征:脫碳層由于碳被氧化,反映在化學成分上其含碳量較正常組織低;反映在金相組織上其滲碳體(Fe3C)的數量較正常組織少;反映在力學性能上其強度或硬度較正常組織低。

零件上不加工的部分(黑皮部分)脫碳層全部保留在零件上,這將使性能下降,疲勞強度降低,導致零件在使用中過早地發生疲勞損壞。

為驗證疲勞強度,對失效曲軸鍛造曲柄輪廓良好的第1連桿軸頸和鍛造曲柄輪廓不好的第6連桿軸頸進行彎曲疲勞試驗。結果見表4。從表4中可看出,鍛造曲柄輪廓不好的第6連桿軸頸疲勞強度(失效狀態見圖12)明顯比鍛造曲柄輪廓良好的第1連桿軸頸差。

3.解決措施

(1)改進模具,對與技術要求不符的位置進行改進。

(2)防止脫碳。對策主要有以下幾方面:工件加熱時,盡可能地降低加熱溫度及在高溫下的停留時間,合理地選擇加熱速度以縮短加熱的總時間; 造成及控制適當的加熱氣氛,使呈現中性或采用保護性氣體加熱,為此可改進加熱爐;熱壓力加工過程中,如果因為一些偶然因素使生產中斷,應降低爐溫以待生產恢復,如停頓時間很長,則應將坯料從爐內取出或隨爐降溫;高溫加熱時,鋼的表面利用覆蓋物及涂料保護以防止氧化和脫碳。

圖10 曲柄鍛造幾何尺寸

圖11 失效位置金相照片

圖12 6連桿軸頸失效狀態

表4 疲勞試驗

4.結語

(1)疲勞斷裂源頭發生在設計不合理的表面而不是加工和淬火的圓角半徑,這表明,設計不合理的表面有一個低于預期的疲勞強度,所以必須在產品設計中加以重視。

(2)在鍛造過程中的控制水平不高,導致產品的脫碳層偏厚,表面組織與心部組織產生較大的差異,也是造成產品強度偏低的一個因素,必須加強產品生產的過程控制,保證產品質量的穩定性。20140415

猜你喜歡
深度
深度理解不等關系
四增四減 深度推進
深度理解一元一次方程
深度觀察
深度觀察
深度觀察
深度觀察
芻議深度報道的深度與“文”度
新聞傳播(2016年10期)2016-09-26 12:14:59
提升深度報道量與質
新聞傳播(2015年10期)2015-07-18 11:05:40
微小提議 深度思考
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲美女精品国产精品| 欧美a级在线| 97综合久久| 国产综合日韩另类一区二区| 福利国产在线| 久久成人18免费| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 午夜色综合| 人妻丝袜无码视频| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 亚洲第一在线播放| www.亚洲一区| 69综合网| 国产不卡网| 欧美精品三级在线| 无码'专区第一页| 啪啪永久免费av| 一级毛片在线播放免费观看| 午夜电影在线观看国产1区| 国产导航在线| jizz国产视频| 欧美色图第一页| 正在播放久久| 久久这里只精品国产99热8| 丝袜亚洲综合| 久草性视频| 欧美视频在线不卡| 精品无码国产一区二区三区AV| 国产成人资源| 四虎成人精品| 手机在线免费不卡一区二| 精品無碼一區在線觀看 | 午夜毛片福利| 久久久久国产精品熟女影院| 无码免费试看| 国产主播一区二区三区| 欧美综合区自拍亚洲综合天堂| 日韩乱码免费一区二区三区| 亚洲日韩每日更新| 曰韩人妻一区二区三区| 亚洲中文字幕23页在线| 欧美日韩在线亚洲国产人| 亚洲天堂2014| 99无码中文字幕视频| 在线播放91| 色婷婷亚洲综合五月| AV在线天堂进入| 99视频在线看| 亚洲精品天堂在线观看| 激情爆乳一区二区| 秋霞一区二区三区| 欧美日韩中文字幕在线| 久久国产香蕉| 国产尤物视频网址导航| 精品视频一区二区观看| 亚洲国产综合自在线另类| 日本一区二区三区精品AⅤ| 欧美a在线| 97精品国产高清久久久久蜜芽| 在线观看无码av五月花| 亚洲成人手机在线| 色丁丁毛片在线观看| 91视频青青草| 欧美中文一区| 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 亚洲视屏在线观看| a级毛片一区二区免费视频| 久久久精品久久久久三级| 欧美国产菊爆免费观看| 尤物精品视频一区二区三区| 国产精品亚洲精品爽爽| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看 | 99热最新网址| 亚洲男人天堂网址| 国产成人精品亚洲77美色| 亚洲欧美日韩另类| 亚洲h视频在线| 欧美激情视频在线观看一区| 亚洲Av激情网五月天| 久久亚洲中文字幕精品一区| 欧美激情一区二区三区成人| 免费国产黄线在线观看|