劉 偲,高明月,李晨佳,??∈?/p>
(河北工業大學化工學院,天津 300130)
近年來,鎳基催化劑成為甲烷化催化劑的發展方向。鎳基合成甲烷催化劑具有高的反應活性,但在使用過程中容易積碳造成穩定性差[1]。目前,大部分研究工作集中在催化劑本身的選擇和對催化劑的改性,對于改變工藝條件以降低碳的生成,從而降低催化劑的積碳率,延長催化劑壽命的研究很少。本工作基于工業用鎳基甲烷化催化劑Ni-MgO-Al2O3,分別考察了氫碳比、水蒸氣加入量、操作壓力等工藝條件對催化劑積碳的影響,分析了催化劑積碳的原因,對于煤制天然氣大型工業生產工藝具有一定的理論指導意義。
原料氣為模擬焦爐氣(簡稱焦爐氣),體積分數:H254.30%,CO 7.90%,CO22.87%,CH434.92%;模擬工業生產煤氣化后進入甲烷合成反應器入口合成氣(簡稱煤基合成氣),體積分數:H238.98%,CO 6.61%,CO22.91%,CH451.49%。
選用已成型的工業合成甲烷催化劑Ni-MgO-Al2O3,其活性評價采用連續固定床微型反應器裝置。取40~60目催化劑顆粒裝填在內徑為11mm反應器中部,催化劑裝填量為3mL,催化劑床層的上下兩端均填充石英砂。在N2氣氛下升到所需壓力,利用程序升溫技術,在達到573 K時,保持H2氣氛(流量200mL/min)還原120 min,再升溫至反應溫度。待系統參數穩定后,通入反應氣體,反應產物組成由美國安捷倫公司生產的Agilent 6890N型氣相色譜儀在線測定,分析方法采用校正歸一法。評價裝置如圖1所示。

圖1 催化劑評價實驗裝置流程示意
反應評價條件:反應空速4000h-1,反應壓力2.0MPa,反應溫度620℃,反應時間48h。……