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并流旋轉填料床中磷酸鈉法脫除煙氣中SO2

2014-10-11 06:33:20袁志國劉有智宋衛康小鋒王濤彭博
化工進展 2014年5期
關鍵詞:煙氣影響

袁志國,劉有智,宋衛,康小鋒,王濤,彭博

(1中北大學超重力化工山西省重點實驗室,山西 太原 030051;2太原理工大學化學化工學院,山西 太原030024)

我國是以煤為主要能源消耗的國家,近十年來,年排放SO2超過2100多萬噸,居世界首位,減排壓力巨大[1-3]。2012年執行的火電廠大氣污染物排放標準中[4],要求SO2濃度降至50~200mg/m3,遠低于之前400~1200mg/m3的標準[5],甚至高于發達國家的標準。這使得目前廣泛使用的濕式石灰石/石灰-石膏法煙氣脫硫技術很難達標治理或不能經濟運行,且存在投資大,設備易結垢、堵塞,副產物利用率低,易二次污染等問題[6-9]。傳統的濕法脫硫技術處理能力大、脫硫率高、技術成熟的優勢需要重新認識:一方面,濕式再生法煙氣脫硫工藝具有脫硫劑可循環使用、可回收SO2資源、環境友好等特點[10-11];另一方面,新興的超重力脫硫裝置(旋轉填料床)可大幅度縮小設備體積、降低投資、提高脫硫率,呈現出節能減排的優勢[12-14];兩者結合將是提升煙氣脫硫技術的根本出路,也是今后脫硫發展的一個方向。

濕式再生法煙氣脫硫主要有亞硫酸鈉法、檸檬酸鈉法、有機胺法等[11,15],因存在某些缺陷而未得到工業化推廣應用[16]。實驗研究發現:磷酸鈉溶液煙氣脫硫具有吸收容量大、不降解、無二次污染、容易再生等優點[16-18],具備再生煙氣脫硫劑的優勢,但工業化應用鮮見報道。

本研究擬利用旋轉填料床(rotating packed bed,RPB)的高效傳質特點,結合磷酸鈉脫硫劑優點,提出了并流旋轉填料床中磷酸鈉法煙氣脫硫工藝,實驗考察了工藝參數對脫硫率η和氣相總體積傳質系數KGa的影響規律,為開發高效率、低成本的濕式再生法煙氣脫硫技術提供參考。

1 實驗部分

1.1 實驗原理

磷酸鈉溶液吸收SO2的過程主要是煙氣中SO2從氣相轉入液相,部分解離出 H+和 HSO3?,其中H+和溶液中HPO42?等離子結合濃度降低,使吸收繼續進行,溶解更多SO2,實現SO2的富集。吸收后的富液進行熱解吸再生,釋放出SO2后成為貧液,循環再吸收。釋放的SO2可直接利用或用于生產硫酸等。主要反應見式(1)。

吸收為正反應,解吸為逆反應,此反應與檸檬酸鈉法煙氣脫硫類似[17],但前者的反應活性更高[18]。

1.2 實驗方法

用去離子水稀釋磷酸到0.1~3mol/L,然后用固體NaOH調節pH值到4~7,配制磷酸鈉溶液作為吸收劑。模擬煙氣用鋼瓶SO2和空氣配制。在常溫、常壓下,固定氣量G為21m3/h,分別改變液體流量L、RPB轉速N、入口SO2質量濃度Cin、溶液初始pH值和磷酸濃度CL等工藝參數進行吸收實驗,采用煙氣分析儀測定RPB的進、出口氣相中SO2質量濃度。

因本體系類似于檸檬酸鈉吸收SO2過程,氣相總體積傳質系數KGa按文獻[19]計算,見式(2)。

式(2)中,r1和r2分別為填料層的內緣和外緣半徑,m;z為轉子軸向高度,m;V0為轉子填料層體積,m3;η為脫硫率,用式(3)計算。

式(3)中,Cin、Cout為RPB的進、出口氣相中SO2質量濃度,mg/m3。

采用超重力因子β來表征超重力場的強度,如式(4)所示[12]。

式(4)中,rm為轉子的對數平均半徑,m。

1.3 實驗裝置與流程

實驗流程如圖1所示,空氣經風機增壓進入緩沖罐,經流量計后與來自鋼瓶的SO2在管道和混合罐中混合,最后進入RPB進氣口,在內腔分布后,由內向外穿過填料,在外腔匯集沿切線方向經出氣管離開。磷酸鈉溶液用微型隔膜泵增壓經流量計后,由轉子中心的液體分布器噴灑在轉子內腔填料表面,在離心力作用下,自中心沿徑向穿過填料,與模擬煙氣在填料中并流接觸反應,吸收SO2后,被拋到外腔,經外殼匯集于底部經液體出口管排入富液槽。液體在穿過旋轉的填料過程中,被多次分割、聚并成極其微小的液膜、液絲和液滴,形成巨大的且快速更新的相界面,并縮短氣液相中SO2的擴散距離,從而實現快速傳質與反應和高效率地煙氣脫硫。

圖1 實驗流程圖

RPB自制,轉子內徑φ66mm,外徑φ260mm,軸向高度 20mm;內裝絲網制作的φ6mm×6mm θ環填料。

1.4 試劑與儀器

試劑:H3PO4,純度>85%;NaOH,純度>99%;SO2氣體,純度>99.9%。

儀器:PHS-3C型精密pH計;英國凱恩公司的KM 9106綜合煙氣分析儀。

2 實驗結果與討論

2.1 液氣比對η和KGa的影響

在CL為1mol/L、pH值為5.64±0.02、Cin為(5740±15)mg/m3、β為80的條件下,液氣比對η和KGa的影響如圖2所示。

圖2 液氣比對η和KGa的影響

由圖2看出,當液氣比為 0.5~1.7L/m3時,η和KGa均隨液氣比的增大而快速增加,當超過1.7 L/m3后,η的增勢明顯減緩。這是由于:一方面,液氣比增大,即液體流量增大,填料的潤濕程度、液相的湍動及液膜的表面更新速率和有效傳質面積a都隨之增大,從而使得η和KGa均快速增加;同時,單位氣量獲得的液量增加,液相中SO2濃度降低,推動力增加,傳質速率加快,使得η增加更快;另一方面,當填料充分潤濕后,隨著液量的增加,液膜厚度逐漸增加,導致液相傳質系數減小,尤其是較高液氣比下,影響較為明顯,使得KGa增勢減緩。因此,液氣比控制在2.3~3L/m3較為適宜,既保證了較高的脫硫效率,又不至于使投資和運行費用過高,此時SO2脫除率已超過98.5%,出口SO2濃度低于100mg/m3,符合新的環保標準[4]。

在相近條件下,比 RPB中檸檬酸鈉溶液吸收SO2液氣比3~7L/m3小[19],而KGa提高了10倍左右。這主要是因為前者的反應活性高于后者,且本實驗所用θ環填料更能發揮旋轉填料床的高效傳質優勢;同時,本研究采用并流操作,氣相壓降更低[20];η略高于RPB中亞硫酸鈉法吸收SO2[13],而與RPB中雙堿法脫硫相當[21],但KGa卻提高了50~120倍,這可能是因后者的吸收液中NaOH濃度低,特別是RPB的結構和填料的差異所致。

2.2 超重力因子對η和KGa的影響

液氣比為2.3L/m3、其他同2.1節的條件下,超重力因子對η和KGa的影響如圖3所示。

由圖3看出,η和KGa隨超重力因子β的增大而增加,當β超過80,增勢減緩。這是由于:β增加,一方面旋轉填料將液體分散為更細小的液絲、液滴和液膜等微元,有效傳質面積a快速增加,且這些微元被下一層填料捕集、凝聚與再次分散的頻率也隨之增加,即相界面更新速率快速增加,從而快速地提高KGa和SO2吸收速率;另一方面,填料的持液量隨β增加而減小[22],氣液接觸反應時間縮短,降低了SO2的吸收量。當β低于80,前者影響顯著;而β超過80,后者的影響逐漸明顯,兩者綜合的結果導致η和KGa增勢減緩。另外,β增大,意味著動力消耗增加。綜合考慮,β控制在80~110為宜。

圖3 超重力因子對η和KGa的影響

2.3 吸收液初始pH值對η和KGa的影響

液氣比為2.3L/m3、其他同2.1節的條件下,吸收液初始pH值對η和KGa的影響如圖4所示。

由圖4可知,初始pH值對η和KGa影響顯著,隨pH值的升高而增加。當pH值低于5,η隨pH值的升高快速增加,而超過5后,增勢減緩;而KGa隨pH值的升高近似線性增加。這是由于:pH值升高,溶液中Na+濃度增加,化學吸收增加因子增大,使得KGa增加;同時,吸收液的脫硫容量也隨之增加。所以,η和KGa隨pH值的升高而增加。然而,當pH值高于5,SO2出口濃度已很低(<150mg/m3),即參與反應的SO2的量已經很少,所以脫硫率的增勢減緩。另外,初始 pH值過高,將導致溶液中Na2SO3增加,氧化副反應相應增加。因而,pH值控制在5.5~6為宜,并可有效抑止CO2的吸收。

圖4 吸收液初始pH值對η和KGa的影響

2.4 磷酸濃度對η和KGa的影響

液氣比為2.3 L/m3、其他同2.1節的條件下,吸收液中磷酸濃度CL對η和KGa的影響如圖5所示。

由圖5看出,η和KGa隨磷酸濃度的增加而增加,當CL超過1mol/L后,增勢減緩。這是由于磷酸濃度很低時,溶液的緩沖性差,吸收過程以物理吸收為主;隨著CL增加,溶液的緩沖性能快速增加,化學反應增強因子增加,使得η和KGa迅速增加;然而濃度超過 1mol/L后,受溶液中離子活度的影響,反應活性沒有磷酸濃度增長得快,且氣相SO2出口濃度已很低(<160mg/m3),參與反應的 SO2量很小,所以η和KGa增勢減緩。另外,磷酸濃度過高,將導致解吸溫度升高。因此,磷酸濃度宜控制在1.5mol/L左右。

2.5 入口SO2質量濃度對η和KGa的影響

在CL為1.5mol/L、液氣比為2.3L/m3、其他同2.1節的條件下,氣體中SO2入口質量濃度Cin對η和KGa的影響如圖6所示。

圖5 磷酸濃度對η和KGa的影響

圖6 SO2入口質量濃度對η和KGa的影響

由圖6看出,Cin對η和KGa影響較小;Cin增加,η和KGa先上升再緩慢下降。這是由于Cin較低時,氣相擴散傳質阻力較大,增加Cin,既增大了氣相傳質系數(擴散速率增大),又增大了氣液傳質推動力,因而η和KGa增加。然而,隨著Cin的增加,液相中SO2的量也隨之增加,溶液反應活性降低,吸收速率減小。所以,導致η和KGa有所下降。

當Cin<6 g/m3時,Cout低于 50mg/m3;當Cin達10g/m3時,Cout低于100mg/m3;當Cin高達12 g/m3時,脫硫率高于98.9%,Cout低于130mg/m3,符合新的環保標準[4],也可適當增加液氣比或pH值進一步降低Cout到 100mg/m3以下;說明磷酸鈉溶液對煙氣中SO2濃度有較寬的適用范圍,優于旋轉填料床中雙堿法[21]或亞硫酸鈉法[22]吸收SO2,類似于檸檬酸鈉溶液吸收SO2[19]。這是因為磷酸和檸檬酸都是三元酸,其鈉鹽溶液具有較大的緩沖能力和脫硫容量。

2.6 工藝參數的顯著性分析

應用Matlab軟件中的Stepwise逐步回歸,分析了液氣比、超重力因子、pH值、磷酸濃度和進氣中SO2濃度等工藝參數對η和KGa影響的顯著性,結果如表1所示。

表1 顯著性分析結果

由表1看出,實驗范圍內,操作參數對η和KGa的顯著性影響順序均為:L/G>CL> pH>β>Cin;不過顯著性差別較大,除L/G對兩者的影響均最為顯著外,CL對KGa的影響也較為顯著;而Cin的影響很小,進一步說明本工藝可適合不同煙氣中SO2的濃度。

3 結 論

(1)將并流旋轉填料床應用于磷酸鈉溶液吸收模擬煙氣中SO2的過程,強化吸收效果顯著,在較低液氣比下,獲得了99%以上的脫硫率和高的傳質系數,實現了快速高效脫硫。

(2)脫硫率和總傳質系數受液氣比和磷酸濃度的影響最為顯著,其次是pH值和超重力因子,而煙氣中SO2濃度影響很小;隨液氣比、磷酸濃度、超重力因子和pH值的增大而升高。適宜操作條件:液氣比為2.3~3L/m3,磷酸濃度為1.5mol/L左右,pH值為5.5~6,超重力因子為80~110。

(3)本工藝具有脫硫效率高、液氣比小、成本低、設備體積小、適用范圍寬等優點,凈化后可達到新的排放要求。

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