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提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的生產(chǎn)實(shí)踐

2014-10-13 03:15:20孫沛勛戴保才張洪亮程廣田李曉華
河南冶金 2014年3期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)影響

孫沛勛 戴保才 張洪亮 程廣田 李曉華

(安陽鋼鐵股份有限公司)

0 前言

燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性直接影響到整個(gè)鐵前系統(tǒng)的成本和生產(chǎn)穩(wěn)定,其冷態(tài)強(qiáng)度是生產(chǎn)過程中一項(xiàng)重要指標(biāo)。安鋼各燒結(jié)系統(tǒng)的供料方式存在差異,受場地限制,部分機(jī)組沒有二次混勻料場,被迫采用單品種鐵料配礦的生產(chǎn)工藝,在這種條件下原料的理化指標(biāo)波動(dòng)較大,對燒結(jié)礦質(zhì)量造成了較大影響。為了穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量,提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù),從燒結(jié)礦成分入手,結(jié)合燒結(jié)杯試驗(yàn)數(shù)據(jù),針對不同階段的燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行對比分析,尋找 FeO、SiO2、Al2O3等組分對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響,為生產(chǎn)提供合適的成分控制范圍,達(dá)到穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量,降低成本,促進(jìn)高爐順行的目的。

1 概況

2013年3月份以來,燒結(jié)系統(tǒng)配加的鐵礦石以南非粉、巴西粉、澳大利亞褐鐵礦粉為主,同時(shí)根據(jù)來料情況以及質(zhì)量要求,搭配使用加精粉、國內(nèi)酸性精礦、俄羅斯精粉等進(jìn)行調(diào)節(jié),原料配比結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度較小,燒結(jié)性能相對穩(wěn)定。部分進(jìn)口礦石成分見表1。

表1 進(jìn)口礦石成分

在這種原料條件下,收集3月份至12月份燒結(jié)礦化驗(yàn)成分?jǐn)?shù)據(jù),繪制出FeO、SiO2、Al2O3等組分對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響趨勢圖。根據(jù)圖中數(shù)據(jù)點(diǎn)的落點(diǎn)范圍、密集程度和相關(guān)性等,結(jié)合張金柱[1]、李光森[2]、江正[3]等實(shí)驗(yàn)研究結(jié)論對各個(gè)因素之間的相關(guān)性進(jìn)行分析,用反推的方法確定適宜的燒結(jié)礦成分指標(biāo)控制范圍。

2 影響轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的因素分析

2.1 SiO2對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響

SiO2是液相生成的基礎(chǔ),對燒結(jié)礦的固結(jié)成型具有重要作用。適當(dāng)降低SiO2含量可減少高爐渣量和能耗,改善燒結(jié)礦的還原性和高溫冶金性能。但SiO2含量過低,燒結(jié)過程中產(chǎn)生的液相量少,燒結(jié)礦強(qiáng)度變差,低溫還原粉化加劇。實(shí)際生產(chǎn)過程中燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與SiO2的相互關(guān)系如圖1所示。

圖1 SiO2對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響趨勢

由圖1可以看出,當(dāng)SiO2≥4.4%時(shí),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均維持在較高水平(≥81%),4.4% ~4.7%之間相對密集,數(shù)據(jù)更加集中。以整體趨勢觀察,SiO2≥4.4%時(shí),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著SiO2的含量升高而升高。實(shí)驗(yàn)研究表明,在高堿度(R>1.8)、CaO含量一定的情況下,SiO2含量對鐵酸鈣的形態(tài)起到?jīng)Q定性的作用,SiO2含量很低時(shí)只能形成塊狀鐵酸鈣,X射線分析其化學(xué)式為CaO·2Fe203。SiO2含量≥3%時(shí),鐵酸鈣明顯由塊狀向針狀發(fā)展,隨SiO2含量增加,逐漸變?yōu)閺?fù)合型針狀鐵酸鈣(SFCA)。液相中針狀鐵酸鈣含量增加,流動(dòng)性改善,反應(yīng)更為充分,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)明顯提高。由于原料條件限制,目前部分機(jī)組燒結(jié)礦SiO2含量偏低,應(yīng)將SiO2含量提高至4.4%以上。同時(shí),在堿度相同條件下,當(dāng)SiO2含量≥6%時(shí),液相中強(qiáng)度高的針狀鐵酸鈣比例將降低,燒結(jié)礦在高負(fù)壓下易形成薄壁大孔結(jié)構(gòu),導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓指數(shù)下降,生產(chǎn)中需要對其上限進(jìn)行控制。

2.2 FeO對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響

研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明,適當(dāng)提高FeO含量,可保證燒結(jié)礦中生成足夠的液相,有利于改善燒結(jié)礦強(qiáng)度。FeO含量的高低主要取決于原料配碳量,提高配碳量,燒結(jié)料層的還原性氣氛增強(qiáng),有利于FeO的生成,考慮FeO過高對燒結(jié)礦還原性能和能耗的影響,應(yīng)控制在合理的區(qū)間內(nèi)。實(shí)際生產(chǎn)過程中燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與FeO的對應(yīng)關(guān)系如圖2所示。

圖2 FeO對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響趨勢

由圖2可以看出,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥80%時(shí),F(xiàn)eO集中在7% ~8.5%的區(qū)間,其中以7% ~7.5%最為密集;FeO含量在7.5% ~8.0%時(shí),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)均維持在較高的水平(81%左右),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著FeO含量的增加有上升趨勢。研究表明:增加配碳量提高了焙燒過程中的燃燒溫度,還原氣氛增強(qiáng),形成的鐵橄欖石粘結(jié)相增多,在一定范圍內(nèi),起到了改善強(qiáng)度的作用。

當(dāng)配碳量過多或過少時(shí),都會(huì)帶來一系列負(fù)面效應(yīng)。過多時(shí),燒結(jié)溫度高,燃燒帶變寬,透氣性惡化,不利于針狀鐵酸鈣的形成,燒結(jié)礦的還原性能變差;過低時(shí),液相量不足,鐵礦石的結(jié)晶程度不充分,礦物組成玻璃質(zhì)粘結(jié)相增多,造成燒結(jié)礦多孔洞,強(qiáng)度差,成品率下降。

因此,合理配碳量的選擇,應(yīng)根據(jù)具體的原料條件以及改善燒結(jié)礦性能進(jìn)行綜合考慮,在保證燒結(jié)礦強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,將FeO控制在7% ~8%左右。

2.3 Al2O3對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響

關(guān)于Al2O3對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響,目前存在許多不同的觀點(diǎn)。依據(jù)本廠數(shù)據(jù)分析,其對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響并非線性關(guān)系,根據(jù)不同的原料條件情況,轉(zhuǎn)化的節(jié)點(diǎn)存在一定差異,但是總體趨勢是一致的。實(shí)際生產(chǎn)中燒結(jié)礦Al2O3含量與轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的相互關(guān)系如圖3所示。

圖3 Al2O3對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響趨勢

由圖3可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)大于80%時(shí),Al2O3集中在1.8% ~2.2%之間,在該區(qū)間內(nèi),以Al2O3含量2.0%為節(jié)點(diǎn)。含量低于2.0%時(shí),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著Al2O3含量增加而小幅度改善。分析認(rèn)為:當(dāng)Al2O3含量較低時(shí),燒結(jié)礦的礦物組成比較復(fù)雜,粘結(jié)相除了有CF外,還有C2F,C2S,增加Al2O3含量可以促進(jìn)鐵酸鈣的生成,抑制了燒結(jié)礦中正硅酸鈣的形成,從而改善了燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù);當(dāng)其含量高于2.0%后,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)出現(xiàn)下行趨勢。這時(shí),燒結(jié)礦中玻璃質(zhì)增加,液相粘度升高,使燒結(jié)礦的致密性受到抑制,形成細(xì)的粘結(jié)鍵和大量孔洞結(jié)構(gòu),使得燒結(jié)礦在冷卻過程中受到多種應(yīng)力的作用而產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致燒結(jié)礦碎裂,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)變差。當(dāng)燒結(jié)礦中Al2O3含量超過2.2%時(shí),在赤鐵礦中Al2O3的固溶量增加,促使Fe2O3再結(jié)晶,由粒狀向片狀發(fā)展,整個(gè)顆粒結(jié)合為片狀結(jié)晶態(tài),F(xiàn)e2O3還原時(shí)產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力由較為分散變得相對集中,導(dǎo)致膨脹激烈化;另外,Al2O3含量的增加,在鐵酸鈣中Al2O3的固溶量增加,促進(jìn)了板狀鐵酸鈣的生成,而板狀鐵酸鈣在低溫下就開始還原產(chǎn)生應(yīng)力,降低了燒結(jié)礦抵御裂紋擴(kuò)展的能力,加劇了粉化的產(chǎn)生。若Al2O3含量超過2.2%后,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)可能低于80%。建議生產(chǎn)過程中將Al2O3含量控制在1.8% ~2.2%之間,保證轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)定。

3 改進(jìn)措施

通過對實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析,研究FeO、SiO2、Al2O3等組分變化對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響,生產(chǎn)中采取了以下措施改善燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)。

3.1 合理配加高硅礦石

通過對比可以看出,SiO2是影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的主要因素,增加SiO2含量對提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)最為有效。生產(chǎn)過程中,根據(jù)配料計(jì)算,適當(dāng)增加了南非粉、巴西粗粉等高硅礦的原料配比,同時(shí)配加性價(jià)比較好的高硅非主流礦。通過不同硅含量原料進(jìn)行合理搭配,將SiO2含量從目前的4.5%左右提高至4.8%以上,同時(shí)將上限控制在6%以下。生產(chǎn)表明:燒結(jié)礦液相生產(chǎn)能力明顯提高,液相量增加,成品燒結(jié)礦性能改善。

3.2 調(diào)整原燃料結(jié)構(gòu)

生產(chǎn)過程中,F(xiàn)eO含量高低直接受原料條件以及燃料條件的影響。首先,調(diào)整原料中精礦和粉礦的比例,提高磁鐵礦配比,增加混合料中的原始FeO含量。其次,嚴(yán)格控制燃料粒度,避免燃料粒度過大或過粉碎,保證合理的粒度組成,保持燒結(jié)過程適當(dāng)?shù)倪€原性氣氛以及較長的高溫保持時(shí)間,在不增加燃料消耗的同時(shí)改善燃料質(zhì)量。通過以上措施,生產(chǎn)中將燒結(jié)礦FeO含量控制在7% ~8%范圍,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度滿足高爐強(qiáng)化冶煉要求。

3.3 控制原料鋁硅比

燒結(jié)礦中的Al2O3含量對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響呈現(xiàn)非線性特征,生產(chǎn)中應(yīng)對鋁含量的上下限進(jìn)行控制。目前各燒結(jié)系統(tǒng)的原料條件存在差異,對于鋁含量相對較高的機(jī)組,降低了部分高鋁澳礦的配加比例。同時(shí)在其他機(jī)組配加部分性價(jià)比較高的高鋁非主流礦。在提高Al2O3含量的同時(shí),將燒結(jié)礦中的鋁硅比控制在0.1~0.4,以促進(jìn)針狀鐵酸鈣液相的形成,提高燒結(jié)礦的強(qiáng)度以及還原性,滿足高爐需求。

4 改進(jìn)效果

2014年1月份以來,通過在生產(chǎn)操作過程中不斷改善原燃料結(jié)構(gòu)、合理搭配礦石品種,將影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的相關(guān)組分控制在合理范圍內(nèi)。生產(chǎn)過程中燒結(jié)機(jī)操作條件明顯改善,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高并呈現(xiàn)逐月上升的趨勢。一季度燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)如圖4所示。

圖4 一季度燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)

2014年一季度轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均值為80.89%,比2013年全年平均值79.68%提高了1.21個(gè)百分點(diǎn)。1月份、2月份、3月份轉(zhuǎn)鼓指數(shù)分別為80.49%、80.89%、81.28%,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)逐月提高,燒結(jié)礦冷態(tài)強(qiáng)度以及冶金性能均有不同程度改善。

在轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高的同時(shí),由于成品燒結(jié)礦中的SiO2含量增加,燒結(jié)礦粒度組成優(yōu)化,高爐料柱整體透氣性改善,氣流分布均勻,高爐順行情況良好。

在保證爐渣性能的基礎(chǔ)上,適當(dāng)提高Al2O3控制上限,為燒結(jié)系統(tǒng)配加經(jīng)濟(jì)性好的高鋁礦粉提供了有利條件。在改善燒結(jié)礦冶金性能的同時(shí)大幅度降低了高爐原料成本,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化操作和降低成本的有機(jī)結(jié)合。

5 結(jié)語

通過對比分析SiO2、FeO、Al2O3等組分含量對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響,應(yīng)適當(dāng)提高燒結(jié)礦中的Al2O3、SiO2含量,穩(wěn)定FeO含量。生產(chǎn)過程中通過合理配加性價(jià)比較高的高鋁礦、高硅礦,將燒結(jié)礦鋁硅比控制在0.1~0.4,為還原性好,強(qiáng)度高的針狀鐵酸鈣粘結(jié)相的形成創(chuàng)造了有利條件。同時(shí),優(yōu)化燃料粒度組成,減少燃料中的大顆粒、避免過粉碎,保證了燒結(jié)料層具備適當(dāng)?shù)倪€原性氣氛和適宜的高溫持續(xù)時(shí)間。實(shí)踐表明,通過采取上述措施,在降低原燃料結(jié)構(gòu)成本的同時(shí),燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)步提高,冶金性能改善,滿足了高爐強(qiáng)化冶煉的要求。

[1] 張金柱,鄧海亮,敖萬忠,趙躍萍.燒結(jié)混合料中 SiO2和FeO含量對燒結(jié)礦強(qiáng)度的影響[J].鋼鐵,2008,43(5):18-21.

[2] 李光森,金明芳,姜鑫,儲(chǔ)滿生,沈峰滿.燒結(jié)礦粘結(jié)相流動(dòng)性的研究[J].中國冶金,2008,18(5):20-23.

[3] 江正,傅元坤.改善高鋁燒結(jié)礦性能的研究[J].安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,28(4):325-328.

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