朱保群
(大唐安陽發電廠,河南 安陽 455000)
火力發電廠循環水系統是重要的輔助系統,循環水系統為凝汽器輸送充足的冷卻水,以保證汽輪機排汽真空,如果循環水量減少甚至中斷,將導致機組減負荷運行甚至停機。大唐安陽發電廠300MW機組每臺機組配套2臺循環水泵,使用新華公司XDPS-400系統遠程DPU系統進行DCS改造后,有效地提高了控制系統的安全性和穩定性,大大提高了機組的安全性。
大唐安陽電廠#9、10機組為國產300MW燃煤純凝機組,控制系統主要采用西屋公司生產的WDPF分散控制系統,包含子系統燃燒器管理系統(BMS)、模擬量控制系統(CCS)、順序控制系統(SCS)、數據采集系統(DAS)等。 汽輪機 DEH、MEH 采用新華公司XDPS-400系統。
由于我廠300MW機組初設計時間較早,設計理念比較落后,雖然主要控制系統采用了DCS系統,但輔助系統較多采用遠離主廠房單獨布置的形式,如水處理車間、升壓泵房、循環水泵房等。循環水泵房與主廠房直線距離300米左右,設置值班室,全天有人值班,共有四臺循環水泵,由長沙水泵廠生產。其型號為72LKXC-26型,電機容量為1 800KW,轉速為720rpm。值班室內安裝一循環水系統控制柜,柜內設備包括熱工信號、電流表、電機定子線圖及軸瓦溫度巡檢儀、操作開關、聯鎖開關、指示燈具等。循環水泵及出口門控制系統為使用組合開關、按鈕、繼電器、時間繼電器搭建的常規控制系統,每臺機組的兩臺泵有四種聯鎖,即:循環水泵與循環水泵之間聯鎖、循環水泵出口母管壓力低啟備用泵聯鎖、
循環水泵啟停聯開聯關出口門聯鎖、關出口門聯跳循環水泵聯鎖。
通過聯鎖開關進行投、切。其中循環水泵啟停聯開聯關出口門聯鎖,關門跳循環水泵聯鎖為互動聯鎖,即啟動循環水泵聯開出口門、停泵聯關出口門,關閉出口門循環水泵聯停。
原循環水泵及出口門控制系統為用組合開關、按鈕、繼電器、時間繼電器搭建的常規控制系統,其結構復雜、分立元件多,自安裝后運行就不太可靠,經常出現操作拒動、聯鎖拒動、誤動的情況。經過長期運行,系統的電氣回路性能下降,不斷出現問題,故障、檢修頻繁,造成設備聯鎖不能正確動作,設備長期帶病運行,給運行安全造成了重大隱患。
如圖1所示循環水泵出口門開門回路中,開啟循環水泵出口門的繼電器J3需要組合開關、按鈕、行程開關、繼電器自鎖接點共8個接點閉合才能動作。并且在控制柜內和就地控制箱內又經過端子排多次轉接,造成系統復雜、故障點多,不但易發生問題,并且不易查找和消除。

圖1 原循環水泵出口門開門回路
更為不利的是,常規控制系統無事故追憶功能,在實際運行過程中多次發生故障但經過試驗又正常,無法判斷故障原因和處理,造成故障原因不清,設備長期帶病運行,給機組的運行安全造成了隱患。另外,由于常規控制系統控制策略不易修改,進行邏輯優化非常困難。
為了徹底解決循環水泵房控制系統不可靠的問題,我廠計劃對其進行改造,DCS系統因其可靠性高、組態方便、操作簡單無疑是改造的第一選擇。但由于我廠循環水泵房距離主廠房比較遠,將現場信號直接接入DCS系統比較困難,不但需要敷設大量長距離控制電纜,還需要解決控制信號長距離傳輸的干擾問題。如使用PLC進行改造,則循環水泵房設備基本不變,將控制系統主要邏輯部分用PLC代替,但仍需要通過組合開關、按鈕控制泵和出口門的啟、停;泵與出口門之間的聯鎖投、切,仍需要有人值班,并且仍不具備歷史記錄功能,改造產生的效果不明顯。

圖2 新華公司XDPS-400系統網絡拓樸圖
經過調研發現新華公司開發的XDPS-400支持以光纖以太網為基礎的遠程控制器及遠程技術,通過光纖以太網延伸XDPS-400的分布式控制單元,完成對遠程子系統或對分散功能組的監控。而我廠DEH、MEH正是新華公司XDPS-400型DCS系統,經過認真的分析和研究,我廠決定使用新華公司的遠程DPU系統進行改造。
在循環水泵房內設置2對DPU,每對DPU控制1臺機組的2套循環水泵系統,每對DPU配置了2塊DI卡,2塊DO卡,1塊MA-V,2塊PT100熱電阻輸入卡,使DPU具備了開關量輸入、輸出,模擬量的輸入功能。現場信號直接接入DPU柜,輸出信號由DPU柜輸出接入現場設備,遠程DPU的網絡通過光纜、光端機接入集控室內DCS實時網絡。
在操作員站上設置了循環水泵房設備的監控畫面,如圖3,將軸承溫度、泵的運行狀態、出口門的開關狀態實時顯示,運行人員在集控室內即可監視循環水泵運行的所有參數。

圖3 循環水泵控制系統畫面
當出現循環水泵跳閘、冷卻風機跳閘時,操作員站界面下方工具欄切換按鈕上的循環水按鈕將出現閃動,并發出事故音響,提醒運行人員注意。
在控制畫面上設置了“檢修設置”,如某設備需要檢修和維護,只需要將該設備設置為“檢查”,即禁止該設備的操作,即使發生誤操作,設備也不會執行操作命令。
得益于DCS系統強大的軟件組態功能,我們在原控制邏輯的基礎上又新增加了更加方便的控制邏輯,在實際運行中取得了良好的較果。
(1)順控啟、停,啟動(或停止)時只需要操作一下,系統即可根據設定好的程序依次操作冷卻風機、循環水泵、出口門等設備,非常方便,減輕了運行人員的勞動強度,也提高了安全性,避免了出現誤操作。
(2)多種故障報警功能:1)母管壓力低。現場壓力開關信號整定值為:0.1Mpa。2)電源故障。現場控制柜有雙24VDC、雙5VDC電源,當其中單個電源故障后,將發出電源故障信號。機柜兩路進線有一路掉電,也將報電源故障。3)卡件故障。機柜任一卡件故障,將報警。4)控制回路斷線,泵的電氣柜送出報警信號。5)保護動作信號,泵的電氣柜送出報警信號。6)過電流,電流超過224A持續2秒以上,將產生過電流報警(啟動30秒內不報)。7)冷卻風機未運行,泵運行5秒以上,而相應冷卻風機未運行。8)溫度,軸溫超過80度將報警,電機線圈溫度超過100度報警(只報警,不跳泵)。9)油泵十分鐘啟動兩次,報警時,字體紅色閃動,確認后,停止閃動。
改造后值班員在集控室內操作循環水泵,現場不需要有人值班,通過DPU進行控制,實現循環水系統設備的控制、聯鎖、保護和監視等功能。DCS系統本身的可靠性加上邏輯優化帶來的可靠性,使控制系統穩定可靠,功能齊全。
實際上遠程DPU單元只是通過光纖以太網與DCS系統組成同一個實時網絡,遠程DPU與本地DPU沒有區別,邏輯修改十分簡單,無需改動現場線路,只要在工程師站上進行軟件修改即可。如:原邏輯中“關門跳泵”邏輯沒有延時,只要“關門”行程開關動作即跳循環水泵,在實際運行中多次出現由于行程開關誤動而跳泵的情況,經改造,該邏輯中加了5秒鐘的延時而且加入了“門未開”條件確認,進一步增加了安全性。
改造后,循環水控制系統運行參數數據接入DCS系統歷史站,可對各種信號和操作命令進行追憶,方便了故障診斷和排除。
通過本次改造,我廠廣大技術人員加深了對新華遠程DPU的認識,掌握了系統的功能,提高了技術水平。鑒于遠程DPU系統在減人增效、提高系統功能、自動化水平和可靠性方面的突出優點,我廠準備在今后選擇合適的機會對其它外圍控制系統進行改造,以達到提高系統可靠性,減少運行人員的目的。
[1]新華控制工程有限公司.XDPS-400分散控制系統資料.