成國富

摘要:汽輪機是以水蒸汽為工質,將熱能轉變為機械能的外燃高速旋轉式原動機,它是用來驅動發電機生產所需的電能的,是國家重要的動力機械設備。轉子是汽輪機最重要的部件之一,其由轉子本體和葉片構成,擔負著工質能量轉換及扭矩傳遞的重任,它在高溫、高壓的條件下高速旋轉。因此需要很高的強度和均勻的質量,以保證它安全工作,任何設計、制造、安裝、運行等方面的疏忽,均會造成重大事故,而轉子加工中最為關鍵、最為困難的是輪槽的加工,保證了輪槽的加工質量,就從根本上保證了轉子的加工質量。輪槽加工的關鍵是選擇由適當的機床、適當的支承和分度機構組成的加工系統,來保證輪槽加工的精度和穩定性。本文探討在數控鏜床上加工輪槽的支承分度系統結構及測試。
關鍵詞:核電汽輪機;轉子輪槽;支承分度系統
引言
由于核電低壓轉子重量大,加工輪槽時切削力大,因而要求支承剛性要好,分度積累誤差要小,因此對支承和分度系統,我們在數控鏜床加工輪槽試驗中使用了專門支承分度系統,并對該系統進行了試驗檢驗。
1.支承分度系統結構
該系統軸承支承的支承載荷為120T,液壓夾緊力為35T。如圖1所示,支承系統采用了靜壓軸瓦,液壓夾緊,使整個系統有很高的剛性,在軸瓦給油托起,液壓夾緊和分度之間用
PLC順序控制,液壓系統的壓力也有監控以保證安全性。分度系統采用圓光柵閉環控制,以保證分度精度。
2.液壓軸承支承系統剛性試驗
選擇和核電轉子材料一樣的30Cr1Mo1VA試驗件作切削加工試驗,加工設備選用2WF180-NC數控鏜床。其主軸直徑Φ180mm,固定工作臺16m×6m,可以滿足轉子安裝的要求。該試驗中試件重11T,跨距為4m,外圓直徑為φ1200mm,。試驗時按參數Vc=26m/min、f=25mm/min進行粗銑;按Vc=30m/min、f=15mm/min進行半精銑;按Vc=35m/min、f=25mm/min進行精銑,得到以下結論:
2.1夾緊與放松狀態轉子軸徑僅下沉0.02mm,對加工精度影響極小;
2.2加工中發生輕微振動,且葉輪處振動最大,加工面粗糙,僅達到Ra1.6。分析原因是試件剛性不足,切削力過大造成,而支承系統剛性是很好的,使用實際轉子時,系統剛性會增加,振動會減少,粗糙度精度會提高,可以滿足轉子輪槽加工要求;
2.3輪槽型線加工精度滿足設計要求。
3.分度精度試驗和監測
用三十六面棱鏡對分度頭單獨進行檢查,分度精度實測結果為±15″,反映在葉輪外圓上的節距誤差為±0.063mm,該分度精度完全能夠滿足輪槽分度精度要求。
3.1輪槽的分度精度是轉子最重要的技術要求,分度機構稍有不穩定,造成分度錯誤,就將造成整根轉子報廢,造成巨大損失。因而輪槽加工中上均配備了分度監測機構,以檢查分度機構分度的正確性,而我們所選用的液壓支撐和分度裝置,有數控分度裝置,卻沒有監測裝置,對轉子輪槽加工帶來不確定性。因而尋求分度監測方法,對分度機構工作的準確性加以監控,就成為安全可靠地使用支承分度機構的關鍵。利用分度頭本身的分度裝置,在葉輪的最外圓上預銑五十六個寬10mm,深5mm的小槽,作為“監測槽”,監測槽在后續輪槽加工中被加工掉。由于無切削過程的影響,監測槽的精度要好于輪槽加工時的精度,經檢測這些小槽,相鄰兩槽之間的節距誤差在0.10mm之內。
影響輪槽分度精度的因素主要有兩個:
⑴ 轉子分度不到位,經打表測量分度盤卡爪與聯軸器有相對位置誤差;
⑵ 機床主軸的Y方向上出現“0”位漂移。
有了“監測槽”,在每次加工分度后,都在主軸上裝夾Φ10mm樣棒,用“監測槽”檢查分度精度,由于轉子分度值的變化誤差在15"內是隨機的,因此在第二次分度,即實際加工中沒有必要按“監測槽”找到“0”位,在實際中這樣也做不到。設計要求兩輪槽節距公差±0.13mm,因此規定主軸在“監測槽”的±0.05mm之內即允許加工,這樣即保證了輪槽加工的定位精度,又方便了工人實際操作,使工藝簡單化。“監測槽”是轉子分度的實在位置,誤差極小,完全可以用來檢測加工時的分度精度。
4.結語
通過對支承分度系統試驗表明本支撐結構有足夠的剛性,能保證加工系統的穩定性,防止發生振動,滿足加工精度和粗糙度。分度機構有足夠的分度精度,能保證輪槽的均布要求。
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