索傳勝
摘 要:2010年,燃料價格高位運行,發電廠燃料成本壓力繼續增大,章丘發電有限公司抓住機遇調整煤種結構,積極探索摻配摻燒褐煤的方式,形成了一套適應當前符合自身特點的較為完善的褐煤摻配摻燒方案,在保證安全生產的同時,大大降低了燃料成本,取得了良好的經濟效益。
關鍵詞:摻配摻燒;褐煤;措施;安全;經濟效益
前言
2010年,燃煤煤質和供應都受到了劇烈的市場沖擊,煤炭價格的波動也越發顯著,對發電廠的運營經濟性情況有著決定性的影響。我公司積極進行褐煤的配煤摻燒,一是處理好降低燃料成本和安全生產、節能減排的關系;二是根據市場情況做好摻燒盈虧平衡點分析,通過摻燒褐煤提高公司的盈利能力。
1.褐煤的燃燒特性與摻配摻燒的難點和突破點
1.1褐煤的燃燒特性
褐煤水分較高,一般在30%~35%之間,部分高于40%,這就要求制粉系統具有較高的干燥出力;灰分較低,一般在15%以下,灰熔點低,一般在1150℃。這樣在高負荷下容易在爐膛和前屏處結焦,結焦防治是燃用此類煤種的首要問題;發熱量一般在3000~4000kcal/kg,部分低于3000kcal/kg;硫分較低,一般在1%以下;干燥無灰基揮發分在40~50%左右,燃點在270℃,煤粉具有較強的自燃與爆炸傾向。
1.2危險點分析
1.2.1影響磨煤機的出力
由于褐煤水分較高,影響磨煤機的干燥出力。運行當中的磨煤機在熱風調整門全開,冷風調整門關嚴,磨煤機入口溫度由以前的 220℃提高到現在的280℃左右,提高了約60℃的情況下,出口溫度只有55~65℃,最低時只有50℃。為了保證磨煤機出口溫度,只有盡量提高一次風壓和磨煤機的一次風量,同時限制磨煤機出力。實際運行當中二期機組的磨煤機出力受限8-10t/h。
1.2.2對燃燒的影響
由于褐煤水分高,一次風粉混合物含濕量大,著火熱增大,絕熱燃燒溫度降低;褐煤的迅速燃燒消耗燃燒區域的大部分氧,導致摻混燃燒的其它煤質出現燃燒延遲,這些都會造成摻配燃燒的其它煤質的燃燒率降低,影響整體的燃燼情況。
1.2.3影響機組低負荷時燃燒的穩定性
由于磨煤機的出口溫度低,一次風量難以降低,風煤比較高,煤粉的濃度和火焰集中度不夠,爐膛溫度低,同時又受到燃煤發熱量低的影響,在機組低負荷時必然影響燃燒穩定性。
1.2.4影響制粉系統的安全性
由于磨煤機入口溫度大幅提高,導致磨煤機罐體,出口分離器,都有積粉自燃的可能性。在磨煤機事故停用時,磨煤機內部、煤倉和給煤機皮帶上的存煤易自燃,對制粉系統的安全性構成威脅。由于磨煤機出口溫度低,煤粉中的水分較高,煤粉流動性下降,有堵塞風管的風險。在摻燒過程中,二期機組出現煤粉采樣測點部分堵塞現象。
1.2.5鍋爐結焦
由于褐煤的灰熔點較低,一般在1150℃,所以在高負荷下煙氣溫度較高的情況下,鍋爐容易結焦,焦塊聚集在水冷壁上,當鍋爐吹灰或降負荷時容易引起大塊焦掉落至渣斗,將灰渣斗內的渣水汽化,產生大量的蒸汽,使爐膛壓力升高,甚至會造成鍋爐滅火。
1.2.6影響機組的協調調節品質
由于褐煤的發熱量較低,導致同樣負荷工況下,機組的燃煤量較大,造成鍋爐的燃燒惰性增大,使機組的升降負荷的速率受到影響。
1.2.7其它影響
由于原煤水分增多造成煙氣量增大,造成除塵、脫硫等系統的負荷相應增加,酸露點提高。在原煤含硫量、灰分增大時,有導致受熱面磨損、腐蝕的可能。
2.摻配摻燒褐煤主要措施和方法
2.1按照帶負荷需要動態確定摻配后的發熱量目標
值長和中調聯系溝通,根據中調下達的機組負荷曲線,第一時間通知摻配煤小組領導,按照“高負荷高熱值,低負荷低熱值”的原則,通過精確測算超前預測,制訂相應的褐煤摻配方案,確保入爐煤質發熱量達到16-20MJ/kg,揮發份達到30-50%,保證高負荷時能頂上負荷。在低負荷時,入爐煤發熱量可相應降低,但要保證入爐煤的揮發份較高,確保鍋爐安全穩定燃燒。根據摻燒褐煤對鍋爐燃燒和帶負荷情況及鍋爐效率的影響,動態優化摻配比例,做好鍋爐摻燒褐煤工作。
通過一段時間的摸索,白天因帶高負荷需要,摻配褐煤的比例在10-20%左右,入爐煤質發熱量控制在18-20 MJ/kg左右;燃料上煤前夜第一遍煤控制摻燒褐煤的比例在20-30%左右,入爐煤質發熱量控制在16-18 MJ/kg左右,努力加大機組低負荷階段褐煤的摻燒力度。
2.2控制入爐煤的水分
入爐煤水分過高時,制粉系統出力不足,對鍋爐燃燒調整的負面影響也較大。因此控制入爐煤水分不高于20%是保證安全穩定的重要條件。
2.3保證入爐煤的揮發分含量
在保證入爐煤熱值的同時,保證揮發分含量也是保證運行經濟性的重要環節。二期鍋爐設計燃煤為煙煤,在保證揮發分含量的情況下能夠使鍋爐達到較高的經濟性水平。
2.4優化鍋爐制粉系統運行,加強監視,保證安全
2.5再熱汽溫調整
再熱汽溫的調整堅持以煙氣側調整為原則,盡量不使用事故減溫水。采用下傾燃燒器擺角的方法降低火焰中心,可以保持燃燒器擺角10%或更低的角度運行;配合對水冷壁進行吹灰,以降低爐膛出口煙溫和再熱蒸汽溫度。遇到再熱汽溫低的情況,首先采取上傾燃燒器的方法,提高再熱蒸汽溫度。
2.6合理吹灰
據機組運行參數的變化,結合對爐內沾污情況的就地觀察結果,合理安排吹灰。對過熱器、再熱器區域和燃燒器區域進行選擇性吹灰,既保證爐內不發生結焦,受熱面無嚴重沾污;又要使受熱面的吸熱情況滿足運行調整的要求,達到最佳的經濟運行工況。
2.7探索改善機組的協調調節品質
運行人員根據調整經驗,調整磨煤機容量風擋板,在機組升降負荷較快時適當進行干預,滿足機組調節的需要。
3.摻配摻燒褐煤的實施效果
在摻配摻燒的過程中,結合設備運行狀況,不斷總結經驗,改進摻燒方案,解決了褐煤堆放熱值損失、制粉系統出力低、制粉系統防爆、防止鍋爐結焦等一系列難題,形成了一套確保摻配摻燒安全的長效機制,同時細化措施、嚴格監督、執行,以措施、制度保證摻配摻燒的工作的順利進行。自2010年10月摻配褐煤以來,公司褐煤的摻燒比例從最初的10%到現在的30%,褐煤最高摻配比例已達到50%。同時摻配褐煤后,總體運營成本下降明顯,有效緩解了燃料成本壓力和燃料供應的緊張局面。
4.結束語
當前,公司摻配摻燒褐煤已取得了一定的成果,成績來之不易,凝聚著公司全體干部職工的辛勤和汗水,為進一步做好褐煤摻燒工作,全面完成集團公司下達的各項目標任務,貢獻出章丘發電公司的一份力量。