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安康水電廠變壓器冷卻器系統技術改造研究

2014-11-03 15:28:15郝胤棟任丹丹
科技創新與應用 2014年32期

郝胤棟 任丹丹

摘 要:針對安康水電廠變壓器的冷卻器系統經過多年的運行,逐漸暴露出的冷卻器設備老化,事故頻發、單次維修成本偏高且收效不明顯,控制系統的回路復雜及故障頻發等缺陷。通過變壓器控制系統改造,能有效的解決上述問題,且運行方式靈活可靠。

關鍵詞:主變壓器;冷卻器;技術改造

引言

安康水力發電廠于安裝有4臺200MW機組和1臺52.5MW機組,于1992年全部投產運行,電廠運行時間較久,雖然對冷卻器、潛油泵等附件進行過大修,但由于設備陳舊,整個冷卻器外觀始終有滲、漏油現象。雖然機組大修更換過密封,效果仍然不太理想,整個冷卻器外殼即有滲油現象,嚴重影響了電站的安全健康運行。

1 變壓器冷卻器技術改造的必要性

由于冷卻器長時間運行,水對冷卻器內部銅管腐蝕,銹蝕現象嚴重,在大修時,為了提高冷卻效果,還要對銅管結垢進行處理,造成冷卻器銅管壁厚減少(銅管厚度1mm),另一方面銅管的材料質量差,管壁薄。使設備在運行中由于銅管破裂水進入變壓器內部,造成主變絕緣下降,嚴重威脅主變的安全運行。

冷卻器安裝的油泵是潛油泵,由于油速較快,使油在冷卻流動中產生油流靜電現象,影響變壓器的絕緣,長期運行對變壓器不利。冷卻器附件如油流繼電器發生不指示,停泵后不返回,還有油流繼電器在運行中擋板發生斷裂現象,如5B2#冷卻器,由于發現及時,解體冷卻器后,在冷卻器內部找到斷裂的擋板,如果發現不及時,斷裂的擋板有可能被油帶入變壓器內部造成事故。閥門經常出現掉頭、關閉不嚴、滲水、滲油現象,特別是閥門關閉不嚴,當某一臺冷卻器作備用時,潛油泵未運行,而水流處于流通狀態,造成事實上的水壓大于油壓。

綜合上述主變冷卻器已經嚴重影響主變的安全運行,必須進行更新改造,淘汰舊型號冷卻器,更改新型號、制造工藝比較好效率高的冷卻器。

2 冷卻器改造方案選型

YSS-300油水冷卻器更換前參數如表1所示。

表1 YSSG-315油水冷卻器更換前后參數對照表

受主變安裝位置的限制,若采用強油風冷,安裝位置不夠,而且主變在室內冷卻效果也差。可以采用強迫油循環水冷方式冷卻,經過調研計算比較,選用湖南東屋機電有限責任公司制造的YSSG-315型變壓器油水冷卻器,此冷卻器有以下優點:(1)冷卻器內的冷卻管,采用雙重管,兩端為閉式雙脹口結構,減少了脹口破裂的現象,提高了冷卻器的安全運行,經久耐用,是一種少維護的產品,冷卻器本體10年內不需要大修。由于銅管壁厚,材料優良,銅管強度好,運行時可以油壓大于水壓;(2)油泵是一種潛油封閉式油循環油泵,具有低揚程、大流量和低轉速的特點。減少產生油流靜電,電機功率小(新潛油泵3KW,舊潛油泵13KW),即達到要求,同時消耗減少,可節約大量的廠用電,降低廠用電率;(3)油流繼電器改為流量開關,能在運行中監視冷卻器和變壓器油管路系統油流情況。當運行中的某臺冷卻器油流中斷時,它能發出燈光信號,或自動投入備用冷卻器,杜絕了擋板斷裂故障的發生;(4)增加了逆止閥,以防止停泵時冷卻器產生油短路,使油泵反轉;(5)增加了滲漏儀,在每臺冷卻器下部油水拖板的閉室外,接一臺滲漏檢測儀,當脹口漏水或銅管破裂時,可發出警報信號,實現在線監測,避免了運行人員定期取水樣工作。

更換后的油水冷卻器參數如表1所示。

3 安裝前的檢查

新設備到工作現場以后,外觀檢查無掉漆,殼體無破裂,螺栓無松動現象,附件齊全,資料完整,對潛油泵電機用500v兆歐表測量絕緣,定子繞組間絕緣電阻不低于1MΩ,直流電阻值、三相值符合要求,清除泵內的變壓器油,油閥門、水閥門完好,手柄轉動靈活。將冷卻器油室注滿合格的變壓器油(注油前進行油耐壓值測量),從水室入口通水。并將出口封閉加壓至0.4MPa,靜壓12小時后,再測量油的耐壓值,如耐壓值降低或水中發現油星,則表明內部有滲漏點,應檢查并處理。

4 冷卻器安裝過程

在安排和吊裝中應嚴防冷卻器碰撞和摔跌,在安裝配裝的進出油水管路清理干凈,所有與原管路連接部位密封圈必須放好,在緊固時,應檢查是均勻緊固。充入油水后,無泄漏現象,不符合安裝要求的原配管路應重新配管。

冷卻器安裝好后,應進行熱油循環干燥處理(以油耐壓值的變化情況檢查干燥效果)。電機端子接線板上無灰塵或潮氣銹蝕。接線正確,電機試驗轉向正確,并打開冷卻器的放氣塞進行徹底排氣,然后與變壓器本體油相通,對變壓器進行滿油法注油,然后試運行,各指示正確無誤,隨變壓器正式一起投入運行。

5 效益評估

通過對冷卻器的更新改造,極大的減少了人力、財產、物力的損失,并且減輕了檢修人員的勞動強度,缺陷大大的減少,并對主設備的安全運行提供了可靠的保證,現以發生的三次搶修作以評估。(1)0#主變搶修時間共用24天,事故搶修期間共減少發電量1260萬KWh;減少工業產值390.6萬元人民幣,投入搶修的材料、人工費用60萬人民幣,共計損失450萬人民幣。(2)3#主變搶修共用13天,事故搶修期間共減少發電量2600萬KWh,減少工業產值390萬元人民幣,投入搶修的材料、人工費用70萬元人民幣,共計損失460萬人民幣。(3)5#主變搶修,使1#機組被迫停運6天,使330KV電網與110KV電網在陜南解列,對系統的安全運行造成了比較大的影響。由于我廠是調峰、調頻主力電廠,主變停運搶修,對陜西電網的安全運行,造成了極大的影響。(4)更換后的冷卻器,由于使用了低轉速、大流量、低功率、高效率的盤式油泵,一年可節約廠用電87600 KWh,節約了能源,降低了廠用電率,提高了綜合效益。

6 結束語

1號主變冷卻器更換后,經過近兩年的運行證明,運行狀況良好。外觀干凈,無滲油、滲水現象,冷卻效果好,運行人員不用定期取水樣,實現了在線監測,并且運行時聲音小,缺陷少,維護上的材料、人工費用大量減少,節約了人力、財力、物力。

綜上所述,通過對安康水電廠24萬KVA變壓器(1-4B及0B)的改造更新,已取得良好的運行效果及效益,杜絕類了事故的發生,保證了主變的安全運行,創造了更高的效益。

參考文獻

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