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注塑機綜合節能技術改造

2014-11-10 22:41:55馮超
科技創新導報 2014年18期

馮超

摘 要:介紹注塑機綜合節能技術改造項目的基本內容和原理,根據注塑機能耗的測試方法對項目改造前、后的注塑機能耗進行了實測,得到項目改造后注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%,項目具有良好的節電效果和環保效應。

關鍵詞:注塑機 節能改造 節電

中圖分類號:TM921.52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(c)-0037-02

某企業主要生產圣誕樹、節日燈和戲水池等塑料制品,主要生產設備為84臺型號均為JM168-C/ES的注塑機,注塑機耗電量約占工業生產耗電總量的30%。注塑機工作原理與打針用注射器相似,主要借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的、熔融狀態(即粘流態)的塑料注射入閉合好的模腔內,經固化定型后取得制品。注塑成型是一個循環的過程,每一周期主要包括定量加料、熔融塑化、施壓注射、充模冷卻、啟模取件。取出塑件后又再閉模,進行下一個循環。

1 注塑機綜合節能技術改造

目前,注塑機存在的主要問題有:(1)干燥機熱風直排到周邊環境,余熱資源浪費嚴重;(2)料管上方僅有一塊鐵皮,無其它保溫措施;(3)使用普通發熱管,發熱效率比較低。由于以上問題的存在,造成了企業注塑車間整體能耗偏高。為此,企業選取了1臺注塑機進行節能改造試點,通過實施增加熱風回收器、保溫罩和更換節能高效的革普絲等3項措施以期降低注塑機的能耗。

1.1 安裝熱風回收器

干燥機的熱風原來直排入環境,現加裝了熱風回收器,將原來直排的熱風過濾回收、重新引入進風口循環利用。該技術將注塑機炮筒余熱轉為烘料熱量使用,節約了烘料筒因烘料而消耗的電量,也可大幅度降低生產車間的環境溫度(見圖1)。

1.2 安裝保溫罩

注塑機料管上方原只有一塊鐵皮,現安裝保溫罩后,將整條余料管包裹起來,減少了管道散熱。注塑機節能保溫罩用處:(1)降低環境溫度,提高了現場工作人員的舒適度,減少了企業空調的運行成本;(2)降低料管的表面溫度,減少散熱損失;(3)使料管與保溫套間會產生蓄熱效應,提高加熱穩定性,從而提高產品質量。

加裝保溫罩前,料管表面溫度高達300 ℃以上,而加裝保溫罩后料管表面溫度僅為70 ℃(見圖2)。

1.3 革普絲

注塑機原來使用普通發熱管,現更換為節能高效的革普絲,提高了發熱效率。原注塑機料斗發熱器采用電阻絲通電產生熱量,而電阻絲有抗感屬性,阻抗值約為15%,意味著電阻絲將電能轉換為熱能時其發熱效率只有85%左右,白白浪費了15%的電能。革普絲則是一種既環保又節能的發熱材料納米TMD電熱膜,材質是多晶半導體,由于該物質在通電時沒有抗感,因而電熱效率高達99.8%(見圖3)。

2 節能監測

2.1 監測依據

為準確評估出技術改造的節能效果,可選取同型號、生產同種產品的2臺注塑機作為評價對象,1臺保持原樣、未作任何改動,作為改造前的注塑機;另1臺則安裝熱風回收管、安裝保溫罩和更換高效電阻絲,作為改造后的注塑機。通過現場測試,獲得改造前、后注塑機的能耗。參考《塑料注射成型機能耗檢測和等級評定的規范》中關于注塑機能耗檢測的方法,對改造前、后注塑機能耗進行測試,具體步驟如下。

(1)在注塑機連續、正常生產50個產品的時間內,測量從系統外供給注塑機的總有功電量,單位kW·h;(2)待物料冷卻后用標準衡器稱出50個產品的總質量,制品質量包括料柄質量,單位kg;(3)計算耗電量與制品總質量之比,即為單位產品綜合電耗。

2.2 監測結果

測得項目改造前、后注塑機的能耗數據,見表1。

由表1數據計算可知,項目改造前、后注塑機單位產品綜合電耗分別為1.03 kW·h/kg和0.74 kW·h/kg,項目改造使得注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%。

3 結語

企業現有84臺注塑機,塑料產品年產量總計為5132300 kg,如全部實行綜合技術改造,年節電量為:(改造前注塑機能耗-改造后注塑機能耗)×產品年產量=(1.03 kW·h/kg-0.74 kW·h/kg)×5132300 kg×10-4=150.32萬kW·h。電費成本取用電時段(高峰、低谷、平段)的平均值,按0.75元/kW·h計算,則項目可實現年節約電費成本112.74萬元。

根據目前我國火力發電的污染物排放系數,每發電1kW·h會向環境排放1.0523 kg CO2、8.03 g SO2、6.9 g NOX和3.35 g煙塵,那么企業實施注塑機綜合節能技術改造,則可減少CO2排放1582 t,減少SO2排放12t,減少NOx排放10t,減少煙塵排放5t,環保效益明顯。

參考文獻

[1] GB/T 6422-2009用能設備能量測試導則[S].北京:中國標準出版社,2009.

[2] GB/T 13471-2008節電技術經濟效益計算與評價方法[S].北京:中國標準出版社,2008.

[3] 國家發展改革委,財政部.節能項目節能量審核指南[EB/OL].http://bgt.ndrc.gov.cn/zcfb/200804/W020120820340317806456.pdf,2008.

[4] GB/T 15316-2009,節能監測技術通則[S].北京:中國標準出版社,2009.

摘 要:介紹注塑機綜合節能技術改造項目的基本內容和原理,根據注塑機能耗的測試方法對項目改造前、后的注塑機能耗進行了實測,得到項目改造后注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%,項目具有良好的節電效果和環保效應。

關鍵詞:注塑機 節能改造 節電

中圖分類號:TM921.52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(c)-0037-02

某企業主要生產圣誕樹、節日燈和戲水池等塑料制品,主要生產設備為84臺型號均為JM168-C/ES的注塑機,注塑機耗電量約占工業生產耗電總量的30%。注塑機工作原理與打針用注射器相似,主要借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的、熔融狀態(即粘流態)的塑料注射入閉合好的模腔內,經固化定型后取得制品。注塑成型是一個循環的過程,每一周期主要包括定量加料、熔融塑化、施壓注射、充模冷卻、啟模取件。取出塑件后又再閉模,進行下一個循環。

1 注塑機綜合節能技術改造

目前,注塑機存在的主要問題有:(1)干燥機熱風直排到周邊環境,余熱資源浪費嚴重;(2)料管上方僅有一塊鐵皮,無其它保溫措施;(3)使用普通發熱管,發熱效率比較低。由于以上問題的存在,造成了企業注塑車間整體能耗偏高。為此,企業選取了1臺注塑機進行節能改造試點,通過實施增加熱風回收器、保溫罩和更換節能高效的革普絲等3項措施以期降低注塑機的能耗。

1.1 安裝熱風回收器

干燥機的熱風原來直排入環境,現加裝了熱風回收器,將原來直排的熱風過濾回收、重新引入進風口循環利用。該技術將注塑機炮筒余熱轉為烘料熱量使用,節約了烘料筒因烘料而消耗的電量,也可大幅度降低生產車間的環境溫度(見圖1)。

1.2 安裝保溫罩

注塑機料管上方原只有一塊鐵皮,現安裝保溫罩后,將整條余料管包裹起來,減少了管道散熱。注塑機節能保溫罩用處:(1)降低環境溫度,提高了現場工作人員的舒適度,減少了企業空調的運行成本;(2)降低料管的表面溫度,減少散熱損失;(3)使料管與保溫套間會產生蓄熱效應,提高加熱穩定性,從而提高產品質量。

加裝保溫罩前,料管表面溫度高達300 ℃以上,而加裝保溫罩后料管表面溫度僅為70 ℃(見圖2)。

1.3 革普絲

注塑機原來使用普通發熱管,現更換為節能高效的革普絲,提高了發熱效率。原注塑機料斗發熱器采用電阻絲通電產生熱量,而電阻絲有抗感屬性,阻抗值約為15%,意味著電阻絲將電能轉換為熱能時其發熱效率只有85%左右,白白浪費了15%的電能。革普絲則是一種既環保又節能的發熱材料納米TMD電熱膜,材質是多晶半導體,由于該物質在通電時沒有抗感,因而電熱效率高達99.8%(見圖3)。

2 節能監測

2.1 監測依據

為準確評估出技術改造的節能效果,可選取同型號、生產同種產品的2臺注塑機作為評價對象,1臺保持原樣、未作任何改動,作為改造前的注塑機;另1臺則安裝熱風回收管、安裝保溫罩和更換高效電阻絲,作為改造后的注塑機。通過現場測試,獲得改造前、后注塑機的能耗。參考《塑料注射成型機能耗檢測和等級評定的規范》中關于注塑機能耗檢測的方法,對改造前、后注塑機能耗進行測試,具體步驟如下。

(1)在注塑機連續、正常生產50個產品的時間內,測量從系統外供給注塑機的總有功電量,單位kW·h;(2)待物料冷卻后用標準衡器稱出50個產品的總質量,制品質量包括料柄質量,單位kg;(3)計算耗電量與制品總質量之比,即為單位產品綜合電耗。

2.2 監測結果

測得項目改造前、后注塑機的能耗數據,見表1。

由表1數據計算可知,項目改造前、后注塑機單位產品綜合電耗分別為1.03 kW·h/kg和0.74 kW·h/kg,項目改造使得注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%。

3 結語

企業現有84臺注塑機,塑料產品年產量總計為5132300 kg,如全部實行綜合技術改造,年節電量為:(改造前注塑機能耗-改造后注塑機能耗)×產品年產量=(1.03 kW·h/kg-0.74 kW·h/kg)×5132300 kg×10-4=150.32萬kW·h。電費成本取用電時段(高峰、低谷、平段)的平均值,按0.75元/kW·h計算,則項目可實現年節約電費成本112.74萬元。

根據目前我國火力發電的污染物排放系數,每發電1kW·h會向環境排放1.0523 kg CO2、8.03 g SO2、6.9 g NOX和3.35 g煙塵,那么企業實施注塑機綜合節能技術改造,則可減少CO2排放1582 t,減少SO2排放12t,減少NOx排放10t,減少煙塵排放5t,環保效益明顯。

參考文獻

[1] GB/T 6422-2009用能設備能量測試導則[S].北京:中國標準出版社,2009.

[2] GB/T 13471-2008節電技術經濟效益計算與評價方法[S].北京:中國標準出版社,2008.

[3] 國家發展改革委,財政部.節能項目節能量審核指南[EB/OL].http://bgt.ndrc.gov.cn/zcfb/200804/W020120820340317806456.pdf,2008.

[4] GB/T 15316-2009,節能監測技術通則[S].北京:中國標準出版社,2009.

摘 要:介紹注塑機綜合節能技術改造項目的基本內容和原理,根據注塑機能耗的測試方法對項目改造前、后的注塑機能耗進行了實測,得到項目改造后注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%,項目具有良好的節電效果和環保效應。

關鍵詞:注塑機 節能改造 節電

中圖分類號:TM921.52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(c)-0037-02

某企業主要生產圣誕樹、節日燈和戲水池等塑料制品,主要生產設備為84臺型號均為JM168-C/ES的注塑機,注塑機耗電量約占工業生產耗電總量的30%。注塑機工作原理與打針用注射器相似,主要借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的、熔融狀態(即粘流態)的塑料注射入閉合好的模腔內,經固化定型后取得制品。注塑成型是一個循環的過程,每一周期主要包括定量加料、熔融塑化、施壓注射、充模冷卻、啟模取件。取出塑件后又再閉模,進行下一個循環。

1 注塑機綜合節能技術改造

目前,注塑機存在的主要問題有:(1)干燥機熱風直排到周邊環境,余熱資源浪費嚴重;(2)料管上方僅有一塊鐵皮,無其它保溫措施;(3)使用普通發熱管,發熱效率比較低。由于以上問題的存在,造成了企業注塑車間整體能耗偏高。為此,企業選取了1臺注塑機進行節能改造試點,通過實施增加熱風回收器、保溫罩和更換節能高效的革普絲等3項措施以期降低注塑機的能耗。

1.1 安裝熱風回收器

干燥機的熱風原來直排入環境,現加裝了熱風回收器,將原來直排的熱風過濾回收、重新引入進風口循環利用。該技術將注塑機炮筒余熱轉為烘料熱量使用,節約了烘料筒因烘料而消耗的電量,也可大幅度降低生產車間的環境溫度(見圖1)。

1.2 安裝保溫罩

注塑機料管上方原只有一塊鐵皮,現安裝保溫罩后,將整條余料管包裹起來,減少了管道散熱。注塑機節能保溫罩用處:(1)降低環境溫度,提高了現場工作人員的舒適度,減少了企業空調的運行成本;(2)降低料管的表面溫度,減少散熱損失;(3)使料管與保溫套間會產生蓄熱效應,提高加熱穩定性,從而提高產品質量。

加裝保溫罩前,料管表面溫度高達300 ℃以上,而加裝保溫罩后料管表面溫度僅為70 ℃(見圖2)。

1.3 革普絲

注塑機原來使用普通發熱管,現更換為節能高效的革普絲,提高了發熱效率。原注塑機料斗發熱器采用電阻絲通電產生熱量,而電阻絲有抗感屬性,阻抗值約為15%,意味著電阻絲將電能轉換為熱能時其發熱效率只有85%左右,白白浪費了15%的電能。革普絲則是一種既環保又節能的發熱材料納米TMD電熱膜,材質是多晶半導體,由于該物質在通電時沒有抗感,因而電熱效率高達99.8%(見圖3)。

2 節能監測

2.1 監測依據

為準確評估出技術改造的節能效果,可選取同型號、生產同種產品的2臺注塑機作為評價對象,1臺保持原樣、未作任何改動,作為改造前的注塑機;另1臺則安裝熱風回收管、安裝保溫罩和更換高效電阻絲,作為改造后的注塑機。通過現場測試,獲得改造前、后注塑機的能耗。參考《塑料注射成型機能耗檢測和等級評定的規范》中關于注塑機能耗檢測的方法,對改造前、后注塑機能耗進行測試,具體步驟如下。

(1)在注塑機連續、正常生產50個產品的時間內,測量從系統外供給注塑機的總有功電量,單位kW·h;(2)待物料冷卻后用標準衡器稱出50個產品的總質量,制品質量包括料柄質量,單位kg;(3)計算耗電量與制品總質量之比,即為單位產品綜合電耗。

2.2 監測結果

測得項目改造前、后注塑機的能耗數據,見表1。

由表1數據計算可知,項目改造前、后注塑機單位產品綜合電耗分別為1.03 kW·h/kg和0.74 kW·h/kg,項目改造使得注塑機單位產品綜合電耗下降了28.4%。

3 結語

企業現有84臺注塑機,塑料產品年產量總計為5132300 kg,如全部實行綜合技術改造,年節電量為:(改造前注塑機能耗-改造后注塑機能耗)×產品年產量=(1.03 kW·h/kg-0.74 kW·h/kg)×5132300 kg×10-4=150.32萬kW·h。電費成本取用電時段(高峰、低谷、平段)的平均值,按0.75元/kW·h計算,則項目可實現年節約電費成本112.74萬元。

根據目前我國火力發電的污染物排放系數,每發電1kW·h會向環境排放1.0523 kg CO2、8.03 g SO2、6.9 g NOX和3.35 g煙塵,那么企業實施注塑機綜合節能技術改造,則可減少CO2排放1582 t,減少SO2排放12t,減少NOx排放10t,減少煙塵排放5t,環保效益明顯。

參考文獻

[1] GB/T 6422-2009用能設備能量測試導則[S].北京:中國標準出版社,2009.

[2] GB/T 13471-2008節電技術經濟效益計算與評價方法[S].北京:中國標準出版社,2008.

[3] 國家發展改革委,財政部.節能項目節能量審核指南[EB/OL].http://bgt.ndrc.gov.cn/zcfb/200804/W020120820340317806456.pdf,2008.

[4] GB/T 15316-2009,節能監測技術通則[S].北京:中國標準出版社,2009.

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