魏輝 河南機電高等專科學校
目前我國油田開采普遍采用的是游梁式抽油機,但這種抽油機將逐步被淘汰。基于抽油機的控制方式,采用PLC和變頻控制器相結合的原理,制造出了高效率、操作靈活、可靠性能高以及具有良好抗干擾能力的新型抽油井,其在短時間內達到最佳工作狀態,為原油開采提供保障。
游梁式抽油機處于靜止狀態時所負載的功率比較大,一般為工作狀態的3~4倍,為了確保抽油機能夠在正常狀態下工作,抽油機所負載的功率和變壓器的容量幾乎都已經達到了最大值。就目前情況看,確實能夠在有效的時間內使抽油機達到所需的工作電壓,但是工作效率以及正常運轉系數都有明顯的降低[1]。其主要原因在于抽油機本身電容量比較大,在實際應用中,用到工作中的電流只占到電容量的30%左右,電機功率以及正常運轉系數的降低,使得對電網傳輸功率不斷增加,導致電流在傳輸線路上的損耗也逐漸上升,對傳輸電流的質量也會有不同程度的影響。歸根到底,傳統抽油機實際上是一個高耗能裝置。
各個油田在采油設備上都使用了游梁式抽油機,但是此設備的功耗大,負載效率低,且相應的安全系數也已經到了最低限度。原油每天的開采量隨著工業不斷的發展而不斷增加,設備的普及量也與日俱增,如何才能保證設備高效節能的工作,成為石油企業生產研究的熱點。
電源部分節能主要是從變壓器為設備提供的電壓、電流開始,即動力系統來源的首端,并且要注重傳輸線路的損耗以及到終端用戶之間的損耗[2]。
對于抽油機改造,石油企業重點推出使用變頻控制器等控制設備的方案,此方案的推出有以下幾點優勢:①對于設備的功率因數的提高具有至關重要的作用;②能夠自動控制電路中電壓的起伏變化情況,根據抽油速度的不同,對電機功率因數進行調節;③根據流體的不同,變換氣缸內的活塞壓縮空氣的頻率;④降低了設備的損耗程度,延長了設備的使用年限,提高了抽油機的工作效率。
原油在地表深處開采出來后,通過石油管道運輸過程中,需要對原油進行壓縮,一般的壓縮鋼瓶難以承受原油氣高強度的壓力,為此采用了液化配置器。該裝置可以根于不同濃度的原油進行配比壓縮,最后縮化到鋼瓶內。整個裝置中最關鍵的部分就是變頻控制器的選用,以對主體設備起到一個自動控制功能,即當有不同頻段的信號經過時,對信號的波形進行調節[3]。
變頻控制器對電壓、電流的調節過程,始終貫徹節能環保的思想。變頻控制的抽油機在原油抽取過程中,會根據抽取原油的不同流速,來調節電流電壓的分配情況。當進行大量的原油開采時,變頻控制器會把工作電壓調節到抽油機正常運轉效率最高時的電壓,使其電壓能夠得到充分利用。當在采油過程中有相對“量”的變化時,會根據原油的流速來調節設備工作的運行功率,進而對電機的驅動快慢程度做進一步的調節。
改造后的變頻抽油機應用到正常的原油開采工作中,在抽油機上升和下降階段需要有不同程度的變速層次[4-5]。抽油機在提升到達地面以后,還要再次進行地下深層的抽油動作,在系統設計程序中,加裝了4個變頻開關,即P1001、P1002、P1003、P1004,圖1為經過改造后的設計結構原理圖。

圖1 改造后的抽油機結構
其中P1001和P1002為提升高低速運轉開關,P1003、P1004為軸桿轉向開關。抽油機在抽取原油上升過程中,起始為低速上升階段,但是每隔2 s便會有1m/s的加速階段,在提升過程中接近P1001變頻開關時,始終保持抽油機在加速階段,直到加速到P1002開關的位置處,便會停止加速,保持勻速階段上行,直到到達地表把抽到的原油運至固定的壓縮鋼瓶內,此操作過程為提升階段。在此運行流程中沒有任何故障性的失誤,簡化了操作工序的流程。
通過對抽油機上變頻控制器的改造,使得該設備與傳統設備相比較在功耗上有了明顯的減少,并且在運轉過程中設備的安全系數也提高了很多。
[1]陳普華,梁少梅.變頻器在抽油機上應用的若干問題探討[J].電氣傳動自動化,2005,26(12);14-18.
[2]王林,王新云,楊衛平,等.BJK節能控制裝置在油田機械采油中的應用[J].油氣田地面工程,2002,21(3):23-25.
[3]劉復玉,張智芳,孫洪濤.智能抽油機節能控制器的研制[J].山東理工大學學報:自然科學版,2003(4):101-103.
[4]周封,胡洋,孫志剛.抽油機節能方法與變頻技術合理應用研究[J].節能技術,2010(3):218-221.
[5]孫偉.輸油泵機組高壓變頻調速節能技術[J].油氣田地面工程,2009,28(7):51-52.