上海通用東岳動力總成有限公司 (264006)郭 興
重力軸失電情況下異常下墜,指的是垂直軸的伺服系統急停或者異常掉電等情況發生時,由于自身重力和剎車響應等原因,垂直軸的位置會有一個下墜,異常情況下,這種下墜量甚至會超過3mm。
這種異常下墜的危害很大,例如,會導致斷刀、機械磨損或者精度下降等。下面通過一個實際案例的介紹,闡述類似問題的危害以及根治措施。
我們公司缸蓋機加工生產線的一臺加工中心,發生一起停機時間超過120h 的重大停機事故,下面對整個維修過程作簡單的介紹。
(1)故障現象 維修人員接到生產線操作工的報警:機床正常加工換刀過程中異響。接到報警后,切斷設備電源,檢查換刀臂,發現換刀臂滑銷脫落,如圖1 所示。
(2)維修過程 圖2 是整個故障的主要步驟羅列,在筆者的另外一篇文章里有詳細的記錄。此處不再詳細復述。

圖1
如圖2 所示,正常換刀過程中,當刀具未完全插入主軸內部時,機床發生報警急停,由于設備本身設計缺陷,此時,主軸在設備發生急停的情況下,會有一個異常下墜(超過3mm),由于此時刀具未完全脫開換刀臂,這樣,換刀臂就受到了主軸下墜的外力下拉,導致換刀臂內部軸承異常磨損、主軸內錐孔磨損、換刀位置丟失等。
因為在當初處理故障的時候,這個設計缺陷,我們并不知曉,導致了后面走了很多彎路,粗略計算損失至少46h 停機。
設備發生故障,急停時的狀態如圖3 所示;Y 軸異常下墜,帶動換刀臂錯位,如圖4 所示。
了解了垂直軸使能丟失后異常下墜問題的影響嚴重程度,我們來看一下為什么筆者稱之為“機床設計缺陷”。
該設備使用的控制系統是FANUC 最新的16i 系統,FANUC 系統對重力軸異常下墜問題,有一整套的解決方案,按照經驗,重力軸在使能丟失的情況下,允許的下墜量應控制在0.1mm 以內。下面詳細介紹FANUC 防止重力軸異常下墜的原理以及改造過程。

圖2

圖3

圖4
FANUC 系統對重力軸異常下墜的解決思路是:盡可能縮短剎車響應時間。即為了使重力軸在伺服電源斷開之前,能夠迅速剎車,使重力軸盡量保持在原來的位置。
從控制角度,有兩種方法可以實現這個目的:①當檢測到伺服電源斷開時,剎車立刻生效。②當伺服電源斷開時,始終保持電動機勵磁,直到電動機剎車生效。
這里我們只介紹第一種方法,這種方法是相對簡單,且經過我們反復驗證有效的措施。電氣硬件控制回路如圖5 所示。
具體改造如圖6 所示。
圖6 中圓框的觸點是后期改造新增的。

圖5

圖6
具體控制時序圖如圖7 所示。

圖7
根據上圖可以知道,從檢測到電源斷開到剎車起效,所用的時間包括:接觸器響應時間+剎車動作響應時間,即接觸器復位時間+剎車動作響應時間。
我們取OMRON 的繼電器(型號G2R)作為試驗用繼電器,實際測量它的復位時間為:10msFANUC伺服電動機內置剎車的響應時間,根據說明手冊,如附表所示。
即,若取OMRON 繼電器和α12i 電動機為例,計算整個剎車響應時間為


試驗結果表
經過上面的改造,通過MCCOFF 直接觸發剎車信號,過程中減少了NC 到PLC 的傳輸時間、PLC 掃描時間及I/O 信號傳輸時間,因此,極大地提高了剎車響應速度。下面是機床上的實測結果:
第1 步:改造之前將機床起動,回到HOME 位置,記錄Y 軸絕對坐標,Y 100.0;拉下電控柜主切斷開關,模擬伺服異常掉電的情況,等待幾分鐘,上電,記錄機床Y 軸絕對坐標值,Y 96.7。由此說明機床在異常失電的情況下,重力軸下墜量為100.0mm-96.7mm=3.3mm。
第2 步:經過上面的改造之后,重復上面的操作,異常斷電后,機床絕對坐標值為Y 99.970,即同樣的異常失電情況,Y 軸下墜量為0.03mm,異常失電情況下的重力軸下墜問題得到了很好的抑制。
至此,整個改造結束。
觸發項目改造的經歷是非常痛苦的,當然,也正是這段經歷使得我們的整個改造,越發顯得意義重大。
對于此類隱性設計問題,常規功能驗證很難有效捕捉。針對該問題,我們的做法是在項目驗收時,通過功能測試進行逐一確認驗收,即增加“失電、急停狀態下,重力軸下墜量的驗證”(要求下墜量要少于0.1mm),在項目階段即把該問題暴露出來,及時拉動解決,是一種非常切實可行的控制措施。