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我廠甲醇工業(yè)廢水處理方法

2014-12-03 07:43:32應冬梅
純堿工業(yè) 2014年2期

應冬梅,王 健

(1.大化集團大連碳化工有限公司,遼寧 大連 116610;2.大化集團硝銨廠,遼寧 大連 116308)

1 甲醇廢水的組成及特點

我廠甲醇生產(chǎn)主要工序包括原輔料貯運、殼牌煤氣化工序(包括磨煤及干燥、煤氣化、除渣、除灰、濕洗、初步水處理、公用系統(tǒng))、耐硫變換、低溫甲醇洗、冷凍工序、壓縮和合成、氫回收、甲醇精餾及貯存、硫回收和空分制氧。

生產(chǎn)過程中廢水源有以下幾方面:煤氣化廢水、低溫甲醇洗廢水、甲醇污水和生活污水。因本套裝置采用粉煤灰氣化技術(shù),廢水特性為高氨氮、高氰化物,同時也采用高溫氣化工藝,水質(zhì)相對潔凈,中等程度有機物污染。因各類廢水水質(zhì)迥異,直接合流將大大增加處理難度,所以進行分流處理。煤氣化廢水經(jīng)初步水處理工序預處理后送往污水處理站。

現(xiàn)有污水處理站設(shè)計處理能力Q=1 200m3/d,其中高濃度生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)720m3/d,廢水水質(zhì)指標及排放標準如下表1。

表1 污水水質(zhì)水量

由表1可知,甲醇廢水的特點有:

1)工業(yè)廢水的主要來源是煤氣化廢水和低溫甲醇洗廢水,占生產(chǎn)廢水總量的70%;

2)煤氣化廢水雖經(jīng)初步水處理,但仍含有濃度較高的氰根、COD、SS等,是甲醇廢水中有害物質(zhì)的主要來源;

3)高氨氮、高氰化物、大量有機物(甲醇以及其他雜醇)、油等有毒有害物質(zhì);

4)懸浮物以煤灰為主。

2 廢水的處理措施

2.1 含氰廢水處理

氣化污水經(jīng)氣提澄清后,排除少量含鹽量高的澄清水,水中含少量氰化物,以及低溫甲醇洗排出的廢水中含有高濃度氰化物,氰化物是劇毒物質(zhì),對人類的生活有很大危害,而且氰化物對活性污泥的抑制濃度為5~20mg/l,為避免對生化系統(tǒng)造成損害,首先我們把氰根處理掉。

采用堿式氯化法來處理含氰廢水。

2.1.1 基本原理

堿式氯化法破氰就是將氰根最終氧化分解成CO2和N2,反應式如下:

——不完全氧化反應

——不完全氧化反應

——完全氧化反應

反應(1)的反應速度取決于pH值、溫度和有效氯的濃度。pH值、水溫和有效氯的濃度越高,則水解的速度越快,而且在酸性條件下CNCl極易揮發(fā),因此,操作時必須嚴格控制pH值。在破氰的過程中,pH值對氧化反應的影響很大,當pH值大于10時,完成不完全氧化反應只需5分鐘;當pH值小于8.5時,則有氯化氫氣體產(chǎn)生。完全氧化則相反,低pH值的反應速度較快。

2.1.2 實際處理方法

pH值可分為兩個階段調(diào)整,即第一階段的加堿(氫氧化鈉),使pH值大于10。

pH值大于10的條件下,加次氯酸鈉不少于5分鐘。

加酸(如硫酸),在pH 值降到7.5~8.0時,繼續(xù)加次氯酸鈉不少于5分鐘。

檢測氰化物濃度小于0.5mg/l,則可以排放。

2.2 生化處理廢水

根據(jù)生產(chǎn)中的污染物情況及前期預處理可知,甲醇的污染程度為中等,生化性能良好,甲醇也可以作為SBR生化反應池反硝化時的除氧劑,無需任何處理手段,由于廢水的高氨氮性,同時可采用SBR生物脫氮。

2.2.1 SBR工藝簡介

SBR工藝是一種間歇式的活性污泥法,其特點是所有反應階段均在同一反應池內(nèi)完成,各反應階段以時間順序分成多個單元,再由時間串聯(lián)成完整的處理過程。

2.2.2 SBR工藝流程

SBR污水生物處理工藝包括了進水、反應、沉淀、排水排泥四個操作過程。進水期:根據(jù)我們單位的生產(chǎn)廢水流量30m3/h,SBR池的有效容積2 550 m3,共三個SBR池,初步設(shè)計進水期為1h。在進水期就開始曝氣,采用蝶式曝氣器。反應期:所謂反應期就是活性污泥分解CODcr的過程,本套裝置的運行總周期為12h,首先曝氣3h,接著將曝氣器停掉,只保留混合液回流泵運行,稱為攪拌,在充足的溶解氧情況下,對活性污泥進行攪拌2h,讓活性污泥消耗生產(chǎn)廢水中的NO-N,發(fā)生反硝化反應,接著再曝氣3h,是活性污泥進一步分解甲醇等碳氫化合物。沉淀期:沉淀期就是將所有的轉(zhuǎn)動設(shè)備均停掉,使SBR池的廢水處于靜置狀態(tài),這個時候,活性污泥會濃縮沉淀于SBR池底,而上部分就出現(xiàn)處理合格的生產(chǎn)廢水,因為在靜置的狀態(tài)下,活性污泥的沉降性較好,沉淀靜置期設(shè)計為1h。最后一步是排水,由于本套污水處理的產(chǎn)泥量較少,排泥的周期較長,因此在實際運行過程中,可以省略排泥這一步,只進行排水,排水時間為1h,與進水時間相同。

圖1 甲醇廢水工藝流程圖

3 廢水的處理存在問題及措施

3.1 存在問題分析

分別截取我們2010年和2011年2013年系統(tǒng)運行時的污水處理結(jié)果進行分析。

2010年10月開車期間在接收生產(chǎn)廢水的過程中,出水的COD逐漸升高,直到最后的出水COD濃度達到2 700mg/l以上,基本失去處理能力,見圖2。

圖2 2010年10月開車期間出水COD數(shù)據(jù)

2011年5月-6月開車期間在接受生產(chǎn)廢水的過程中,出水COD仍舊是逐漸升高,當出水濃度達到786mg/l后,對生化池進行悶曝,待出水濃度低于100mg/l以下時,重新接受生產(chǎn)廢水,反復悶曝兩次,最終出水合格,見圖3。

圖3 2011年5月~6月開車期間出水COD數(shù)據(jù)

2013年接受生產(chǎn)廢水時將以往的一次性進水改為間斷少量進水,處理效果相對前兩次要好一些,見圖4。

圖4 2013年10月開車期間出水COD數(shù)據(jù)

由圖中可以分析出,2010年和2011年兩年的系統(tǒng)運行初期,處理效果非常明顯,運行幾天后,處理效果急劇下降,最后失去處理能力。分析其中原因有如下幾點:

1)進水負荷過高。由于污泥培養(yǎng)和馴化使用的是生活污水,生活污水中成分較好,也比較穩(wěn)定,對活性污泥的沖擊和影響較少;當生產(chǎn)廢水進入生化池后,活性污泥遇到高流量和高濃度廢水后,受到?jīng)_擊影響,引發(fā)污泥上浮,進而處理能力逐漸下降。對于任何一個基于最大有機負荷設(shè)計的活性污泥系統(tǒng),在非穩(wěn)態(tài)運行條件下,如果僅利用系統(tǒng)內(nèi)微生物的最大與最小生長速率差異性,建立一個“富營養(yǎng)”和“貧營養(yǎng)”之間交替轉(zhuǎn)化的微生物生存環(huán)境是不夠充分的,微生物在“貧營養(yǎng)”的生存環(huán)境時間較長時,適應“貧營養(yǎng)”環(huán)境后,當交替處于“富營養(yǎng)”時,微生物的馴化時間較短,水量大時,污水的停留時間不足,導致污水處理能力下降。

2)設(shè)備檢修排放的部分潤滑油以及部分設(shè)備漏油進入到污水系統(tǒng),使微生物受到油的影響,污水處理能力下降。

3)廢水中含有大量煤灰等懸浮物。煤氣化系統(tǒng)排放大量的煤灰,進入生化池后,將微生物的菌膠團沖散,使微生物在缺氧和高濃度廢水中生存時間縮短,進而處理能力逐漸下降。

4)氰根超標。由于煤氣化和低溫甲醇洗的廢水中含有高濃度的氰根,經(jīng)過一級破氰處理合格后,才能與精餾廢水一起通過均質(zhì)池混合均質(zhì),破氰處理不達標時,進生化池廢水氰根過量,當氰化物的濃度達到微生物的抑制濃度,微生物出現(xiàn)中毒,水質(zhì)逐步惡化,使污水處理能力下降。

3.2 解決對策

針對以上4個原因,采取相應的對策。第一個原因,可以通過減少進水時間,降低進水負荷,減少對活性污泥的沖擊。缺點是在正常運行中,廢水量較大,減少SBR池的進水量,會造成調(diào)節(jié)池和事故池負擔。第二個和第三個原因,可以通過在源頭阻斷煤灰等懸浮物和設(shè)備潤滑油進入污水系統(tǒng)。第四個原因,可通過加強對破氰池的操作,勤分析來水和出水水質(zhì),使氰根在合格范圍內(nèi)。

3.3 實際運行狀況分析

SBR池在前期的馴化過程是在向池內(nèi)投加甲醇廢液,相對正常生產(chǎn)的甲醇廢液的濃度和水量的差別較大,使SBR池內(nèi)的微生物受到大水量和高濃度廢水的沖擊,微生物去除CODcr效率會突然下降,嚴重時污泥會上浮在SBR池上方,失去處理能力,使出水變混。這時應立即停止進水,在生化池內(nèi)投加生活污水,并進行悶曝2~3天后,當污泥下沉,并沉降性較好時,開始進水并逐日增加進水量,直到微生物恢復正常。如果微生物已經(jīng)解絮,必須補充新鮮污泥,并排放部分解絮的污泥,然后使用生產(chǎn)廢水進行馴化。在進行悶曝的時候要嚴格控制溶解氧,當溶解氧過高會使污泥老化,曝氣氣強烈的攪動污泥,會打碎微生物的絮粒,使微生物死亡,失去處理CODcr的能力。

2010年和2011年運行期間,破氰池用鼓風機曝氣,鼓風機出口壓力為20kPa,當生產(chǎn)廢水送進破氰池后,破氰池液位較高時,由于破氰池的液位壓較高,鼓風機出口的氣送不進破氰池內(nèi),導致破氰池無法曝氣,致使破氰反應不完全,使氰根在SBR池內(nèi)的濃度逐漸升高,最后氰根增加至對微生物的抑制濃度5~20mg/l,使活性污泥中毒死亡,喪失處理能力。

2013年破氰池的曝氣使用空分送0.8MPa(G)的工廠空氣,持續(xù)曝氣,保持1#破氰池pH在10以上,并進行連續(xù)投加次氯酸鈉,進行破氰反應,處理后的廢水幾乎沒有氰根。從10月16日后,一次性投加約200m3的高濃度廢水,進水CODcr已達到3 948mg/l,使污泥上浮,處理效果急劇下降,此次污水處理的效果下降主要還是因為原因一,活性污泥受到高濃度廢水的沖擊,且廢水的停留時間不足,導致處理效果下降。

污水處理原來運行周期為12h,由于活性污泥受沖擊比較大,且在SBR池內(nèi)的停留時間較短,將原有的12h/周期,更改為24h/周期。且在進水時間上也做了很大調(diào)整,原來是一次性進水1h,對活性污泥的沖擊很大,然后根據(jù)SBR程序進行進水、曝氣、攪拌、靜置、潷水,現(xiàn)更改為分多次進水,每次進水10min,這樣對活性污泥的沖擊較小,且運行周期加長,使污水的停留時間增長,可以充分發(fā)揮活性污泥的作用,降低CODcr。目前觀察,處理效果比以前好很多。

4 結(jié) 語

污水處理正常運行重要的是控制好運行條件,污水處理的運行過程中應及時注意來水水質(zhì)和水溫的變化。實踐證明,來水負荷急速增高易造成污泥中毒、解體等現(xiàn)象。污泥中毒、解體時應及時調(diào)整進水負荷,進行營養(yǎng)維護,必要時停止進水而悶曝一段時間。進水負荷和水溫的變化易造成污泥膨脹、產(chǎn)生大量氣泡,污泥一旦發(fā)生膨脹就很難控制。在運行中注意觀察,通過控制曝氣量、進水量、污水對污泥的沖擊力等可提高污泥的效率。污水處理在運行過程中的人為可變因素很多,要及時根據(jù)實際情況調(diào)整各個階段的運行周期、進水量、曝氣量等,以保證污水處理的最佳處理狀態(tài)。

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