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測試求產管柱封隔器漏失原因及對策分析

2014-12-12 02:38:30齊璐劉西增陳龔王海兵黃玉平
化工管理 2014年29期

齊璐 劉西增 陳龔 王海兵 黃玉平

(1.青海油田井下作業公司試油測試大隊 青海海西 816400)

(2.青海油田井下作業公司設備管理部 青海海西 816400)

一、漏失統計

2 012年2月-2013年12月試油測試大隊共使用封隔器進行測試求產278井次,其中漏失16井次,漏失率5.76%。漏失情況統計見下表:

從上表統計可以看出:

1.漏失大部分發生在51/2”套管的測試求產過程中,在該種套管中施工264井次,漏失16井次;其他類型套管測試求產18井次,漏失2井次,漏失率偏高;

2.51/2”套管的測試求產漏失率為6.06%,其中P-T封隔器漏失率為6.33%,RTTS封隔器漏失率為3.93%,P-T封隔器漏失率高于RTTS封隔器漏失率。

二、漏失原因分析

具體漏失情況及漏失原因見下表2、表3:

表2 、P-T封隔器測試求產時漏失情況及原因分析表:

龍1井1667.532010.11.10英東205井2013.8.2英東118井2013.5.62013.9.131744.80牛101井110.51781.83(下深)3431.93梁106井984.802013.3.22梁107井2013.5.262113.05梁108井扎205井2013.7.132014.3.21966.713260.93116.08座封時加壓120.0 K N,封隔器膠筒完好,判斷為路途遙遠、路況差,運輸途中端面密封件損壞,導致封隔器漏失。射孔振松封隔器?座封時加壓80.0 K N,后抽汲時油管蠟堵,環空打壓打開R D閥洗井。實際封隔器未漏失。座封時加壓100.0 K N,后抽汲時油管蠟堵,解封洗井。實際封隔器未漏失。該井使用耐溫120℃的封隔器密封件,座封時加壓110.0 K N,起出后檢查封隔器膠筒有碳化現象,部分位置失去彈性,導致封隔器緩慢漏失。正轉管柱4圈,反復座封多次,管掛均不能座入采油樹大四通內。因井淺管柱噸位不夠,加壓不夠,不能順利座封。座封時加壓100.0 K N,起出后檢查封隔器膠筒完好,判斷為管柱漏失。座封時加壓120.0 K N,起出后檢查封隔器膠筒完好,判斷為管柱漏失。該井使用耐溫120℃的封隔器密封件,座封時加壓140.0 K N,抽汲時環空輕微滲漏,起出后檢查封隔器膠筒碳化嚴重。因膠筒耐溫性能較差,井下溫度較高、工作時間過長,膠筒完全失去彈性,導致封隔器緩慢漏失。

表3 、RTTS封隔器測試求產時漏失情況及原因分析表:

砂43井2013.6.241955.2070.8扎201井2013.3.83410.66116.5座封時加壓110.0 K N,抽汲120小時后環空漏失,判斷為抽汲使管柱蠕動,封隔器上竄,封隔器膠筒緩慢失效,導致封隔器漏失。該井使用耐溫120℃的封隔器密封件,座封時加壓120.0 k N,起出后檢查封隔器膠皮變形嚴重。判斷為井溫過高引起膠皮變形,導致封隔器漏失。

從表2、表3漏失原因上看,造成近兩年測試求產漏失的主要原因有:

1.因座封時封隔器座封噸位未達到設計噸位,封隔器膠筒未完全封隔密封環形空間,如切1617井、龍6井、牛101井、牛2井、鄂7井等4井次的漏失;

2.因管柱自重不夠,座封時油管掛不能進入大四通油管頭內,取消座封,環空漏失,如梁106井的漏失;

3.高溫高壓井測試求產時,因封隔器膠筒耐溫性能較差,膠筒變形、變質,導致環空漏失,如牛101井、扎205井、扎201井等3井次的漏失;

4.因測試求產配套工具質量問題引起漏失,如龍1井、鄂7井、砂41井等3井次的漏失;

5.因原油在油管內結蠟嚴重,不能正常抽汲求產,被迫油套連通導致環空漏失,如:英東205井、英東118井等2井次的漏失;

6.因測試求產管柱密封不嚴導致的漏失,如梁107井、梁108井等2井次的漏失。

三、典型漏失案例分析

1.P-T封隔器由旁通道、密封元件和卡瓦總成三部分組成,座封時先上提管柱,再右旋管柱,在保持扭矩的同時,下放管柱加壓,芯軸向下使端面密封與密封唇吻合而關閉旁通;繼續加壓,錐體下行使卡瓦脹開,卡瓦上的合金塊棱角嵌入套管壁,使膠筒受力膨脹,密封油套環形空間。

RTTS封隔器由水力錨、封隔器膠筒和機械卡瓦三部分組成,座封時先上提管柱,再右旋管柱,在保持扭矩的同時,下放管柱加壓,芯軸向下使錐體下行迫使卡瓦脹開,卡瓦上的合金塊棱角嵌入套管壁,使膠筒受力膨脹,密封油套環形空間。

當座封噸位達不到設計要求時,膠筒雖受力膨脹,但不能完全密封油套環形空間,極易造成環空漏失。如2012年10月15日-25日進行的牛2井第Ⅰ層組試氣施工:

牛2井第Ⅰ層組套管內徑121.36 mm,施工井段1910.00-1920.00 m,采用A PR測-射聯作工藝進行試氣施工。具體施工過程如下:

10.15 4:00-13:00-15:00-16:00-16:03地面連接A PR測-射聯作工具。下測射聯作管柱至井深1955.70 m,加測試水墊850.13 m,液量2.57 m3。油管內磁定位校深。調整管柱至井深1920.50 m。正轉管柱3圈,加壓80.0 k N,封隔器座封,卡點1867.68 m。

拆簡易鉆臺,裝K Q-60/65型采油樹上半部,接打壓管線。用撬裝泵一部,環空打壓至0↑2.00 M Pa↓0,地面無震感。拆K Q-60/65型采油樹上半部,裝簡易鉆臺及封井器。上提管柱懸重至240.0↓190.0 k N,封隔器解封。起出井內全部A PR測射聯作管柱。重新組織、地面連接A PR測射聯作工具。下測射聯作管柱至井深2030.51m,加測試水墊849.16 m,液量2.56 m3。油管內磁定位校深。調整管柱至井深1920.50 m。正轉管柱3圈,加壓120.0 k N,封隔器座封,卡點1867.68 m。接打壓管線。用撬裝泵一部,環空打壓至11.00 M Pa,地層測試一開井。環空打壓至13.00 M Pa射孔點響,射后顯示微弱。觀察泡泡頭,泡泡頭顯示微弱。-16:50-17:00-20:39-10.16 5:00-14:35-19:35-20:20-20:58-21:01-21:38-21:43-10.17 12:00-10.25 10:10抽汲排液求產,環空壓力穩定為13.00 M Pa。

在內徑為121.36 mm的套管內RTTS封隔器推薦座封噸位為110.0-130.0 k N。對比兩次A PR測-射聯作施工過程,該井第1次施工失敗的直接原因是座封噸位僅為80.0 k N,封隔器膠筒未完全膨脹,不能密封環形空間,造成打不起壓,不能正常進行A PR測試開井、射孔。間接原因是在進行測-射聯作時現場技術人員不能正確處理射孔調整值、油管座封距、油管上節箍平面高度差、油管管掛長度與調整短節長度之間的關系,在座封時油管座封距偏少、座封噸位不夠。需對現場技術人員開展測-射聯作針對性培訓,理清各方與調整短節的關系,保證座封一次成功。

2.在淺井測試求產過程中,容易發生油管掛不能座入大四通油管頭內。如梁106井3月19日-26日進行的梁106井第Ⅴ層組試氣施工:

梁106井套管內徑121.36 mm,第Ⅴ層組設計試油井段823.00-829.00 m,采用負壓射孔工藝進行試油施工。具體施工過程如下:

3.19 18:00-23:00-3.20 2:30-3:00-4:30-7:11-7:16地面連接射孔槍,下鉆準備。限速下射孔管柱至井深827.09 m。磁定位-放射性校深。拆簡易鉆臺、轉換法蘭及2 FZ 18-35型封井器。調整管柱至井深829.58 m。下井管柱最大外徑114mm,最小內徑46 mm,管柱懸重70.0 k N。管柱組合:管柱組合:Φ 102 mm槍尾×0.58 m+Φ 102 mm射孔槍×6.00 m+Φ 102 mm安全槍×0.20 m+Φ 95mm起爆器×0.25m+Φ 73 mm外加厚油管4根×38.33 m+Φ 95mm下旁通×0.20 m+Φ 102 mm減震器×2.19 m+Φ 114mmP-T封隔器×1.55m(下0.99 m/上0.56 m)+Φ 95mm上旁通×0.17 m+Φ 73 mm提升短節×0.56 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.26 m+Φ 108 mm反閥×0.34m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.27 m+Φ 73 mm校深短節×2.04m+Φ 73 mm外加厚油管76根×731.71m+Φ 73 mm外加厚油管短節×1.85m+管掛×0.30 m+四補距×4.78 m=829.58 m。正轉管柱4圈,反復座封多次無效。裝K Q-105/65型采油樹上半部,接放噴流程。連接打壓管線,用400型撬裝泵一部,加壓12.00 M Pa射孔,射后顯示強。

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該井座封前調整完管柱全懸重70.0 k N,多次座封油管管不能座入油管頭內,只能放棄負壓射孔,使用常規射孔工藝。應在封隔器上加裝鉆鋌,提高座封時加壓噸位。如東坪9井2013年9月12日-17日進行的第Ⅱ層組試氣施工:

東坪9井套管內徑121.36 mm,第Ⅱ層組設計試油井段869.00-871.00 m,采用R D S測-射聯作工藝進行試氣施工。具體施工過程如下:

9.1222:00-9.13 7:00-10:30-11:50-12:40-13:00-13:21-17:00-9.17 24:00地面連接測射聯作工具。限速下R D S測-射聯作管柱至井深870.12 m。拆簡易鉆臺及防噴器,油管內磁定位-放射性校深。調整管柱至井深871.30 m,下完管柱懸重120.0 k N,下井管柱最大外徑152 mm,最小內徑46 mm。正轉管柱4圈,加壓110.0 k N,封隔器坐封,卡點827.02 m。管柱組合:Φ 127 mm槍尾×0.30 m+SQ-127射孔槍×2.00 m+Φ 127 mm安全槍×0.20 m+Φ 95mm起爆器×0.25m+Φ 73 mm外加厚油管4根×38.38 m+Φ 89 mm下旁通×0.19 m+Φ 102 mm減震器×2.19 m+Φ 152 mmRTTS封隔器×1.52 m(下0.75m/上0.77 m)+Φ 89 mm上旁通×0.17 m+Φ 73 mm提升短節×0.68 m+Φ 73 mm外公×2 A 10變扣×0.29 m+Φ 89 mm鉆挺4根×36.43 m+2 A 11×Φ 73 mm外母變扣×0.17 m+Φ 95mm電托×2.28 m+Φ 73 mm提升短節×0.72 m+Φ 99 mmR D S閥×1.99 m+Φ 73 mm提升短節×0.68 m+Φ 73 mm外公×2 A 10變扣×0.29 m+Φ 89 mm鉆挺4根×36.39 m+2 A 11×Φ 73 mm外母變扣×0.17 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.25m+Φ 108 mm斷銷式反循環閥×0.34m+Φ 73 mm提升短節×0.50 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.16 m+Φ 73 mm校深短節×2.04m+Φ 73 mm外加厚油管73根×696.51m+Φ 73 mm外加厚油管調整短節3根×4.07 m+管掛×0.44m+油補距×3.70 m=871.30 m。安裝K Q-105/65型采油樹上半部分,連接抽汲流程,抽汲準備。抽汲掏空至井深500.00 m,抽出水1.51m3。用400型撬裝泵一部,環空打壓至12.00 M Pa,射孔點響,射后顯示中,環空穩定。觀察井口,泡泡頭顯示由中至無,環空穩定。抽汲排液求產,期間環空穩定。壓井解封起鉆。

該井在封隔器上共加裝Φ 89 mm鉆鋌8根,調整完管柱全懸重120.0 k N,座封時鉆鋌載荷有效壓縮封隔器,膠筒完全膨脹密封環形空間,R D S測-射聯作期間,環空無漏失。

在淺井測試求產過程中,建議在封隔器上加裝鉆鋌,以期有效壓縮封隔器,使膠筒完全膨脹,保證測試求產成功率。

3.在高溫高壓井測試求產過程中,因封隔器膠筒耐溫性能較差,膠筒變形、變質,導致環空漏失。如在扎201井第Ⅰ層組3452.00-3456.00 mR D S測-射聯作過程中,地層溫度達116.5℃,使用耐溫120℃的封隔器密封件,封隔器膠筒在高溫作用下變質,失去密封能力,起出后檢查封隔器膠筒變形嚴重。又如在扎205井第Ⅱ層組3303.00-3313.00 m負壓過程中,地層溫度達116.08℃,使用耐溫120℃的封隔器密封件,封隔器膠筒在高溫作用下變質,失去密封能力,起出后檢查封隔器膠筒變硬,完全失去彈性。

建議引進耐溫為150℃、180℃的封隔器密封配件,在高溫高壓井測試求產過程中使用,提高此類井的測試求產成功率。

4.在復雜井眼測試求產下封隔器時,如斜井易偏磨和磨損封隔器膠筒、尾管懸掛井易在尾管懸掛器處劃傷封隔器膠筒。如鄂7井完鉆井深2650.00 m,外徑244.5mm技術套管下至井深1348.88 m,下掛外徑177.80 mm尾管,懸掛器位置1141.82 m。在井眼準備過程中,雖用G X-T 245、G X-T 178兩種刮削器分別掛至設計井深,但井筒內毛刺仍將封隔器膠筒劃傷,導致測試時漏失。

建議在井眼復雜條件下封隔器時,加裝扶正器,以期減小對封隔器膠桶的磨損、偏磨和劃傷。

四、總結及建議

1.對現場技術人員開展測-射聯作針對性培訓,理清測-射聯作程序、各方數據與調整短節的關系,掌握復雜井況和井下工具時的方余計算公式和方法,保證座封一次成功;

2.在淺井測試求產時,建議在封隔器上加裝鉆鋌,以期有效壓縮封隔器,使膠筒完全膨脹,保證測試求產成功率。

3.建議引進耐溫為150℃、180℃的封隔器密封配件,在高溫高壓井測試求產過程中使用,提高此類井的測試求產成功率。

4.建議在井眼復雜條件下封隔器時,加裝扶正器,以期減小對封隔器膠桶的磨損、偏磨和劃傷。

5.試油測試求產時,建設方往往未提供套管接箍位置、井斜、套管完好程度等相關數據,建議要求建設方提供相關數據,在座封時避開節箍位置,保證測試求產一次成功。

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