黃東生
(中國石油大學山東石大科技集團 山東東營)
再生器煙道電液雙動滑閥是催化裂化裝置的重點特護設備之一,控制著再生器的壓力,保證再生壓力平衡。日常使用中,再生器煙道電液雙動滑閥的閥位在28%~34%開度范圍內卡阻頻繁,嚴重影響裝置正常運行。
閥為雙動液壓結構,工作時液壓系統驅動兩根閥桿,2根閥桿帶動閥板在導軌凹槽內做直線運動。閥板與導軌為間隙配合,之間存在一定縫隙,運行中催化劑在高溫下遇到反吹蒸汽結塊進入導軌,2閥板的直線運動將催化劑不斷推向中間位置,致使催化劑沉積逐漸增多,造成閥板與導軌卡住不能動作。

圖1 導軌下表面第四個U形開口
通過故障原因分析,導軌結構不合理是造成故障的主要原因。分析導軌結構與材料并與廠家聯系,確定導軌結構改進方案,將導軌下表面第四個U形開口加工成50 mm,深度12 mm的矩形開口(圖1)。加大開口后,達到防止催化劑沉積的目的。同時將反吹蒸汽改為反吹風,減少催化劑結塊的機會。改進后,經4個月的運行,未再發生過閥板卡澀的故障。