張 輝 陳湘棟 孫 杰 劉 建 莊建興 王旭華
(1.山東大學 濟南 2.山東非金屬材料研究所 濟南)
山東非金屬材料研究所使用的SKLCR50/500型纏繞機用于生產碳纖維纏繞制品,設備投用至今7年,電氣故障較多,平均3~4個月燒毀1次電源模塊,以及電機伺服控制器和張力儀電機變頻器等損壞。纏繞機主要電氣故障分析見表1,故障原因主要是電氣部件內進入碳纖維,導致短路燒毀;控制信號干擾嚴重。
技術人員參照某進口纏繞機電控柜,從以下幾個方面對纏繞機進行改進。
(1)使電控柜的防護級別在IP54以上。全面拆解原電控柜,使用密封條對柜體連接部位進行密封處理,使防護等級≥IP54(GB 4208-2008,外殼防護等級)。將電纜從電控柜底部進入柜內方式,改為使用航空插頭等從電控柜兩側、底部進入,將柜底部進行完全密封,提升密閉性(圖1)。
(2)升級電控柜冷卻方式。國家標準規定使用溫度-20℃~+55℃,一般廠家建議在+26℃左右,甚至更低。原電控柜為風扇循環冷卻,冷卻效果和密封性差。現改用柜體空調機(圖2),對柜內進行冷卻,使柜內柜外形成兩個循環系統,讓冷風在柜內密閉循環。同時,用密封性和除塵性更好的無紡過濾布替代原機紗網(圖3),防止進入碳纖維、粉塵等,定期清洗、更換。
(3)將控制信號電纜進行防干擾處理。纏繞機線路較多,原電控柜線路凌亂,強電和弱電電纜距離較近,對控制信號形成干擾。現將強電和弱電電纜進行隔離和分開布線,滿足 GB/T 7427-87《通訊電纜的一般要求》的要求。
表1 纏繞機主要電氣故障原因分析
圖1 電纜進線方式
(4)將壓縮空氣管道引至張力儀內,安裝消音泄壓裝置,使張力儀內形成對外正壓,阻止碳纖維、粉塵等進入。
(1)纏繞機采取上述改進措施后,投入運行幾年,未發生嚴重電氣故障,效果明顯(表2)。
(2)燒毀1塊電源模塊的維修成本約為3.5萬元,設備改進后年節約維修費用10多萬元。
(3)據統計,設備改進后因設備故障停機造成的廢品率由4%左右降至1%。
圖2 電控柜加裝空調機
圖3 安裝無紡過濾布
表2 纏繞機常見電氣故障發生率 次/1年
現已將改進推廣到單位其他碳纖維制品生產設備,均取得了很好效果。同時與國內某纏繞機廠家交流溝通后,將該技能創新應用到新型纏繞機中,效果改進明顯,得到一致好評。
本文作者還有:任萬杰2