陳作炳,張自晴,蔣代杰
(武漢理工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖北武漢430070)
住宅用煙氣道是一種將廚房烹飪時(shí)產(chǎn)生的油煙或衛(wèi)生間里渾濁氣體排出的管道制品。我國(guó)煙氣道行業(yè)發(fā)展二十余年來(lái),仍然鮮見(jiàn)大型企業(yè),而多為小型企業(yè)以及手工作坊,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,工作環(huán)境惡劣,整體工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量也參差不齊。目前,煙氣道多為一次性成型工藝進(jìn)行生產(chǎn),且一種模具只能生產(chǎn)一種規(guī)格的產(chǎn)品[1],加之整個(gè)過(guò)程多為人工完成,產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性都不高[2]。南昌航空大學(xué)謝友寶等人[3]對(duì)煙氣道生產(chǎn)線做過(guò)自動(dòng)化改造的嘗試,但仍未擺脫一模一用、內(nèi)外模整體輸送的技術(shù)約束[4],生產(chǎn)線和制造工藝都有諸多改進(jìn)的余地,且自動(dòng)化水平亦可進(jìn)一步提高。
現(xiàn)今一種新的水泥煙氣道生產(chǎn)線被開(kāi)發(fā)出來(lái):改進(jìn)了成型工藝,內(nèi)、外模分開(kāi),且一種模具能生產(chǎn)數(shù)種規(guī)格的產(chǎn)品,以PLC 為核心的控制系統(tǒng)使其實(shí)現(xiàn)了機(jī)電液氣一體化的自動(dòng)化生產(chǎn)。
該生產(chǎn)線主要包括:配料系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、養(yǎng)護(hù)室以及輔助系統(tǒng)[5]。主要部分示意圖如圖1所示。工藝上,采用普通水泥配置砂漿并在下料后進(jìn)行高頻振動(dòng)并用真空抽水裝置抽走析出的水,使其迅速達(dá)到脫內(nèi)模強(qiáng)度以縮短脫模時(shí)間。之后產(chǎn)品進(jìn)入蒸汽養(yǎng)護(hù)室以提高脫模強(qiáng)度,從而縮短生產(chǎn)周期。生產(chǎn)工藝流程如圖2所示(圖中調(diào)整外模的操作僅在需要更改產(chǎn)品型號(hào)時(shí)使用)。

圖1 生產(chǎn)線布置平面圖
設(shè)備方面,區(qū)別于傳統(tǒng)的一次成型煙氣道生產(chǎn)模具,該條線上使用的模具將原有專利產(chǎn)品進(jìn)行改良[6],其內(nèi)模和外模是分開(kāi)的:內(nèi)模與兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)、兩組絲桿以及真空抽水裝置等組成固定在振動(dòng)裝置上的內(nèi)模組件6,外模則在線上循環(huán)使用。內(nèi)模絲杠由一臺(tái)步進(jìn)電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng),帶動(dòng)內(nèi)模縮放,因此它能自動(dòng)脫內(nèi)模且能適應(yīng)多種型號(hào)的煙氣道生產(chǎn);另一個(gè)步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)的絲杠用來(lái)將線上的外模拉入和送離內(nèi)模組件。幾種類型的外模亦可調(diào)整,以生產(chǎn)多種型號(hào)的產(chǎn)品。

圖2 生產(chǎn)工藝流程圖
生產(chǎn)線的工作循環(huán)概括如下:在E 區(qū),成品被取走后外模經(jīng)傳送鏈、傳送小車轉(zhuǎn)運(yùn)至噴油裝置11 時(shí)被噴油以利于脫模,外模離開(kāi)傳送小車后進(jìn)入長(zhǎng)傳送鏈4。若在線上出現(xiàn)短時(shí)間可以解決的設(shè)備故障,外模將在D 區(qū)被阻攔而不用停下整條生產(chǎn)線。每一段傳送鏈均由獨(dú)立的電機(jī)帶動(dòng),其啟停集中控制。外模傳送到A 區(qū)時(shí)被阻攔并被識(shí)別,以便接下來(lái)進(jìn)入相應(yīng)的工位。外模繼續(xù)被傳送,在相應(yīng)位置的接近開(kāi)關(guān)感應(yīng)到它后,液壓限位裝置升起阻擋其前進(jìn),液壓升降裝置將外模頂起,然后內(nèi)模組件中的步進(jìn)電機(jī)動(dòng)作,通過(guò)絲桿裝置將外模拉入內(nèi)模組件,而后限位裝置和升降裝置復(fù)位。氣壓推桿5 動(dòng)作自動(dòng)合側(cè)板,套網(wǎng)、壓扣及下料等工序人工完成。之后經(jīng)過(guò)振動(dòng)和抽水使產(chǎn)品成型,達(dá)到脫內(nèi)模強(qiáng)度后步進(jìn)電機(jī)動(dòng)作自動(dòng)脫內(nèi)模。接著絲桿裝置將帶有半成品的外模重新送上已升起的升降裝置,升降裝置下降將其置于傳送鏈上,經(jīng)傳送小車3 送至蒸汽養(yǎng)護(hù)區(qū)C 入口并由液壓推桿1 推入。此時(shí),一組已養(yǎng)護(hù)好的產(chǎn)品從C 區(qū)出口被推出進(jìn)入E 區(qū)開(kāi)側(cè)板,人工將成品吊走堆放,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程如此反復(fù)。在同一個(gè)生產(chǎn)班中如需改變外模規(guī)格可在不停機(jī)的情況下直接調(diào)整空的外模,或用起吊設(shè)備在取成品區(qū)吊換外模。
以上過(guò)程除取成品、套網(wǎng)和下料部分需人工干預(yù)外,其余工序都按既定程序自動(dòng)完成。8 個(gè)成型工位的限位、升降裝置等相互連鎖以保證產(chǎn)品在線上不會(huì)干涉,而相關(guān)工位停留時(shí)間和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)速度都由實(shí)驗(yàn)得來(lái),輸送鏈和轉(zhuǎn)運(yùn)小車的速度調(diào)整由可調(diào)式減速器實(shí)現(xiàn)。
生產(chǎn)原料為42.5 MPa 普通硅酸鹽水泥與砂按1∶3比例配制的水泥砂漿,并用高強(qiáng)度耐堿網(wǎng)格布作為加強(qiáng)筋。外模的循環(huán)周期為244 min,在成型工位震動(dòng)抽水后20 min 脫內(nèi)模,產(chǎn)品在70 ℃蒸汽室養(yǎng)護(hù)時(shí)間為208 min,線上生產(chǎn)節(jié)拍4 min 每根(試驗(yàn)條件下最快可達(dá)到3 min 每根),10 h 單班制日生產(chǎn)能力為150 根。
整條生產(chǎn)線需要集中控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)包含普通電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、液壓缸、氣壓缸、電磁閥、機(jī)械限位開(kāi)關(guān)以及數(shù)種光電傳感器。配料系統(tǒng)獨(dú)立成系統(tǒng),做好原料配比并設(shè)置好下料量,人工按下對(duì)應(yīng)按鈕即可對(duì)應(yīng)不同產(chǎn)品類型進(jìn)行下料。以上執(zhí)行機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)線上的功能如表1所示。

表1 系統(tǒng)主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)
2.2.1 主站PLC
CPU315-2DP。300 系列標(biāo)準(zhǔn)型CPU,適用于中小型控制系統(tǒng),作為本控制系統(tǒng)的主站。無(wú)集成I/O 口,可連接擴(kuò)展模塊,具有中、大規(guī)模的程序存儲(chǔ)容量及PROFIBUS-DP 主站/從站接口,可用于大規(guī)模的I/O 配置[7]。
2.2.2 I/O 模塊
SM321(32DI),SM322(32DO),SM331(8AI)。I/O模塊結(jié)構(gòu)緊湊,組裝簡(jiǎn)單靈活,且能優(yōu)化配合,接線方便。該系統(tǒng)擴(kuò)展在主站上的I/O 數(shù)為:71DO,21DI,2AI。考慮系統(tǒng)余量,選用以上I/O 模塊。
2.2.3 從站PLC
CPU224CN。小型PLC,可連接擴(kuò)展模塊,集成14 DI/10 DO,16K 字節(jié)存儲(chǔ)空間,2 路獨(dú)立的20 kHz 高速脈沖輸出(Q0.0 和Q0.1),可用于控制兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)[8]。1 個(gè)RS485 通訊/編程口,具有PPI 通訊協(xié)議、MPI 通訊協(xié)議和自由方式通訊能力。
2.2.4 通訊模塊
EM277。PROFIBUS-DP 從站模塊,可將從站CPU224CN 連接到主站CPU315-2DP,主站可以通過(guò)EM277 對(duì)從站進(jìn)行讀/寫數(shù)據(jù)。多個(gè)EM277 通過(guò)串行總線相連,主站可訪問(wèn)多個(gè)聯(lián)網(wǎng)的EM277,主站中完成從站地址配置和I/O 配置。
2.2.5 人機(jī)界面
SMART700IE。集成以太網(wǎng)接口和RS485 串口,通訊功能強(qiáng)勁。通過(guò)Wincc fiexible 進(jìn)行組態(tài),用戶可以自由地組合文字、圖形畫面、數(shù)字及按鈕等,可對(duì)系統(tǒng)中重要的參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和顯示,同時(shí)通過(guò)人機(jī)界面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,手動(dòng)狀態(tài)下對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。本例中控制柜面板上旋鈕及按鈕包含:系統(tǒng)開(kāi)關(guān)、手自動(dòng)選擇、急停及復(fù)位。其余操作均在該觸摸屏上實(shí)現(xiàn)。其顯示界面如圖3所示。

圖3 人機(jī)界面顯示界面
2.3.1 接近開(kāi)關(guān)
本研究所用SENSOPART IS530 型電感式接近開(kāi)關(guān)利用金屬導(dǎo)體與交變電磁場(chǎng)的相互作用來(lái)工作。金屬導(dǎo)體進(jìn)入傳感器所產(chǎn)生交變電磁場(chǎng)內(nèi),金屬內(nèi)便產(chǎn)生渦流從而吸收能量,減小震蕩幅度。到達(dá)一定的程度,傳感器便能感知這一變化從而輸出開(kāi)關(guān)信號(hào),達(dá)到非接觸測(cè)量工件到達(dá)的目的。傳感器輸出為開(kāi)關(guān)信號(hào),接入DI 模塊SM321 中即可。其主要參數(shù)如表2所示[9]。

表2 接近開(kāi)關(guān)參數(shù)
2.3.2 激光測(cè)距傳感器
本研究所用SENSOPART FT80RLA 型激光測(cè)距傳感器采用三角測(cè)量法進(jìn)行測(cè)量。被測(cè)物體的反射、顏色以及紋理(光澤度)對(duì)測(cè)量精度無(wú)影響,因而能檢測(cè)出各種不同的材料工作距離,且精度較高。測(cè)量信號(hào)(電流信號(hào)4 mA~20 mA)用屏蔽電纜(RVVP 6 ×0.75)接入AI模塊SM331 中即可。傳感器主要參數(shù)如表3所示[10]。

表3 測(cè)距傳感器參數(shù)
該傳感器的以上特性適合本例工況,加上自制的金屬保護(hù)外殼,能保護(hù)傳感器免受撞擊破壞或水泥砂漿的附著。
CPU315-2DP 作為系統(tǒng)主站,其上擴(kuò)展的I/O 模塊作為接收系統(tǒng)信息并輸出相應(yīng)信號(hào)以控制生產(chǎn)線上的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。8 組CPU224CN 作為從站,通過(guò)EM277 與主站通訊,每一個(gè)從站控制一個(gè)工位上兩臺(tái)步進(jìn)電機(jī)、一個(gè)震動(dòng)電機(jī)以及一個(gè)真空抽水裝置。主站和從站之間通過(guò)PROFIBUS 總線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊,CPU315-2DP 處理與其相連的I/O 模塊以及從站的信息。以上模塊及從站與步進(jìn)電機(jī)間的主要連接圖如圖4所示(其余6 組從站及觸摸屏與主站之間的PPI/MPI 映射轉(zhuǎn)換器未示出)。

圖4 PLC 及主要部件連接圖
西門子S7-300 系列PLC 的編程軟件為SMATIC STEP7,主要完成硬件組態(tài)、配置物理地址及通訊端口等。西門子S7-200 系列PLC 的編程軟件為STEP7-Micro/win,主要編制步進(jìn)電機(jī)控制、震動(dòng)電機(jī)控制及真空抽水電機(jī)控制程序。觸摸屏Smart700ie 的編程軟件為WinCC flexible,完成觸摸屏畫面制作。
生產(chǎn)線上的外模需要循環(huán)使用并要求將不同型號(hào)的外模自動(dòng)識(shí)別并自動(dòng)送入相應(yīng)工位。由電子標(biāo)簽卡和讀卡器等組成的基于射頻識(shí)別技術(shù)的識(shí)別系統(tǒng)作為一種成熟的技術(shù)被應(yīng)用于諸多領(lǐng)域,本例中如果給每一個(gè)外模貼上電子標(biāo)簽卡,并在識(shí)別區(qū)安裝讀卡器,理論上可以很好地解決該問(wèn)題。然而該生產(chǎn)線工況較為惡劣,且有諸多電機(jī)頻繁啟停等造成的電磁干擾,讀卡器系統(tǒng)可靠性因此會(huì)降低;且外模在生產(chǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中難免磕碰,安裝于外模上的電子標(biāo)簽卡容易受損;此外,該系統(tǒng)需要其他配套硬件和技術(shù),成本較高。經(jīng)過(guò)諸多的考察論證后,一種基于測(cè)距傳感器的識(shí)別方法被開(kāi)發(fā)出來(lái)并成功應(yīng)用于該生產(chǎn)線。該法在惡劣的工況能穩(wěn)定運(yùn)行,且其成本和技術(shù)門檻都低于前法,且能直接接入以PLC 為中心的自動(dòng)控制系統(tǒng)而無(wú)需添加其它硬件。其布置原理圖如圖5所示。
外模從右至左沿X 方向被傳送進(jìn)入識(shí)別區(qū),接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)到外模后限位裝置升起阻擋其前進(jìn),此時(shí)軌道兩端的測(cè)距傳感器測(cè)出相應(yīng)距離a 和b。檢測(cè)完成后限位裝置降下,被識(shí)別的外模進(jìn)入相應(yīng)工位。在PLC的程序中,每一種外模對(duì)應(yīng)一種距離c,c=3 400-(a +b)。a 和b 的可測(cè)范圍皆為250 mm~750 mm,則將a和b 分成300 mm、400 mm、500 mm、600 mm 以及700 mm共5 個(gè)測(cè)量位,外模上的擋光板依此安裝。因此c 的值為2 800 mm、2 700 mm、2 600 mm 直到2 000 mm 共9 種,這樣便可識(shí)別9 種型號(hào)的模具(本例中只有7種)。由于外模在傳送鏈上Y 方向的位置偏差所造成的a 和b 值的偏差,對(duì)c 值沒(méi)有影響。本研究在PLC程序中再對(duì)c 值予以修正,則可保證識(shí)別的準(zhǔn)確性。

圖5 識(shí)別區(qū)原理圖
本研究改進(jìn)了水泥煙氣道產(chǎn)品的成型工藝,在不使用快干水泥的前提下使脫內(nèi)模時(shí)間得以縮短而不影響產(chǎn)品性能;新的模具擺脫了傳統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)束縛,模具能調(diào)整以適應(yīng)多種型號(hào)的產(chǎn)品,從而減少了模具的成本投入,也使生產(chǎn)線能同時(shí)生產(chǎn)數(shù)種型號(hào)的產(chǎn)品;PLC 控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)使生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,繁重的人工操作被取代且產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性也隨之提高;識(shí)別區(qū)利用測(cè)距傳感器與PLC 的配合實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)識(shí)別,提高了識(shí)別的可靠性且成本低于成套的射頻識(shí)別系統(tǒng)。
研究中亦發(fā)現(xiàn)不足之處:兩個(gè)工位仍需人工干預(yù),生產(chǎn)效率有進(jìn)一步提升的空間。后期效果表明,如果提升生產(chǎn)線規(guī)模對(duì)生產(chǎn)效率會(huì)有提升,兩條生產(chǎn)線并列布置共用配料系統(tǒng)、液壓站以及氣站能充分發(fā)揮這些配套設(shè)施的價(jià)值。
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