關亞麗
摘 要:在對窯尾收塵器簡要的介紹后,提出了在運行中存在的問題,針對壓差大的主因,分步驟進行了改造。
關鍵詞:窯尾收塵器;運行阻力;1700Pa;進出口壓差
一、簡介:
義煤集團水泥公司5000t/d熟料新型干法水泥生產線2006年6月投產,該生產線由成都建材設計院設計,窯尾廢氣處理系統使用成都集信裝備有限公司生產的CDM高效脈沖袋收塵器。CDM4×4—14929高效脈沖袋收塵器是在常規短袋脈沖噴吹袋收塵器的基礎上,發展起來的一種新型高效袋式收塵器。它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等各類袋收塵器的優點,而且加長了濾袋,充分發揮了壓縮空氣強力噴吹清灰的作用,生產過程中,來自窯尾預熱器的廢氣首先經過增濕塔降溫處理,然后分兩種情況下操作,一種是回轉窯單獨操作時,廢氣直接進入袋收塵器進行凈化處理;另一種情況是在生料磨和回轉窯聯合操作時,部分廢氣用作生料磨通風烘干,剩余部分與出磨廢氣同時進入袋收塵器進行凈化處理。其工藝流程見下圖:?
二、改造原因
1、CDM4×4—14929高效脈沖袋收塵器技術參數?
型號:CDM4×4—14929
處理風量:85—92萬m3/h
總過濾面積:14929m2
過濾風速:0.95—1.03m/min
阻力:小于1700Pa
脈沖閥型號:澳大利亞高原公司3"淹沒式脈沖閥
脈沖閥數量:320個
濾袋數量:5760個
濾袋尺寸:φ150×5500mm
濾袋材質:NOMEX(PTFE處理)
2、該收塵器設計運行阻力是小于1700pa,在運行期間,由于糊袋和濾袋,會出現不過風的現象,造成出口壓差經常超過2000pa。壓差大從而造成入口冒灰,漏灰嚴重,抽風風機需要超負荷工作,才能保證收塵器的正常工作,長此以往加劇了風機的損壞。針對收塵器長期壓差過高的問題,欲計劃對其進行技術改造,最終達到在系統正常拉風的情況下,收塵器壓差小于1700Pa。
3、該窯尾CDM收塵器也是生產線中最大的粉塵收集設備,由于生產中產生的廢氣水分含量高,產生的廢氣與水分混合后呈弱酸性,會對收塵器的殼體造成腐蝕,以及生料磨開停頻繁,也更加劇了了收塵器殼體的銹蝕,而銹蝕導致收塵器密封不嚴導致入口不能產生有效負壓。
三、改造過程及要求:
1、 對窯尾CDM袋收塵器出風管道進行改造,確保此處風速小于10米/秒,同時要求由目前16室改為32室。
2、 對窯尾CDM布袋收塵器花板及以上殼體、上蓋、噴吹管、支撐等全部更換,更換的同時可對其進行改造(其中鋼板厚度不低于5mm,裝袋籠的花板厚度為6mm)。
3、 改造后要進行設備防腐、保溫,收塵器的上蓋要求為雙層結構,凈氣室內部要進行專門的防腐處理。
4、 要求收塵器殼體加高1米,使用現有濾袋,拆裝濾袋時破損率小于2%。
5、 改造后的噴吹系統要滿足將來更換成φ150×6500mm濾袋時的清灰要求。
6、 最終要求窯尾大布袋收塵器正常生產時進出口壓差小于1700Pa,(繼續使用現在使用的濾袋時壓差小于2000 Pa),漏風率小于3%。
7、 在改造設計時必須考慮對現有殼體進行加固,確保改造后設備整體載荷的安全。
8、 改造后收塵器出口氣體含塵濃度小于50mg/m3。
9、 改造后收塵器清灰模式具有定時、定壓、離線、在線四種且能夠靈活轉換。
10、 改造后收塵器還須符合以及采用以下標準
GB4915-2004《水泥工業大氣污染物排放標準》,GB6197,
GB12625,GB12138,JC/T402-91,JC/T406-91等標準
四、結果
改造后,收塵器壓差有了明顯的減小,收塵器工作良好,對整改生產系統的運行也有了很好的改善。
參考文獻:
[1] 高效脈沖袋收塵器在窯磨一體化除塵系統中的應用,2008年。
[2] 袋式收塵器概述。