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采油機械抽油泵常見故障分析及對策研究

2015-01-28 12:17:05陳心桐
科學中國人 2015年15期
關鍵詞:工藝故障對策

陳心桐

大慶油田有限責任公司天然氣分公司六大隊南壓淺冷站

采油機械抽油泵常見故障分析及對策研究

陳心桐

大慶油田有限責任公司天然氣分公司六大隊南壓淺冷站

隨著科技的進步,大量先進技術及機械被應用,采油機是油田采油作業中重要的設備。抽油泵采油是目前油田中最為普遍的采油方法,得到廣泛的應用,并為油田事業獲得較大的經濟效益。目前,抽油泵采油作業在油田中應用受到一定的限制,主要是由于抽油泵采油過程受到砂、蠟、氣油等物質的損害,使泵的外部及內部受到一定程度的損害,影響采油機的運作。文章探討了油田中采油機的使用情況,并研究了采油機目前受到的影響的原因,對于采油機存在的主要故障進行研究,并利用實踐總結出一些解決采油機故障的對策,供相關人士參考。

采油機;故障;原因;對策

前言

油田在采油過程中,出現故障的頻率不斷增加,使采油操作的受到一定的限制,不僅使采油機的作業加重,增加油田企業額外資金的投入,還造成油田采油的產量受到一定的影響。在采油機操作過程中,經常出現閥門斷開、脫落,凡爾刺漏以及活塞被卡的現象,這些故障的產生時采油機出現故障的主要原因,給采油機帶來較大的損害。本文對于深井抽油泵井下操作過程中出現的故障進行探討,分析了抽油泵在操作過程當中出現閥罩脫落等現象的主要原因,并展開了一系列的井下故障的分析及治理工作,隨著我國科技的發展,大量新進技術及工藝趨于完善,文章運用先進的操作手段展開了采油機故障的治理工作,減少井下采油操作過程中的故障的產生,從而增加油田企業的經濟效益。

一、抽油泵整體工作狀況及影響因素

為了保持油田穩產,多年來油田采取多種工藝措施,使油井產量穩中有升,在工藝措施中,除機械工藝外。酸化、擠堵、含水上升等化學藥品的進入造成腐蝕加快,抽油桿、抽油泵斷脫、管桿偏磨、管泵漏失等井下泵故障明顯增加,油井檢泵周期明顯縮短。抽油泵是機械采油工藝的心臟環節,其質量的好壞直接影響到原油產量,針對抽油泵環節,我們通過調查分析研究發現,提高泵筒-柱塞運動副和各閥、罩組件的耐久性,以適應各種復雜開采條件,是提高檢泵周期的有效方法。

經過對于拆檢泵的分析,抽油泵被砂堵塞的部分占41%,嚴重影響抽油泵的質量,是采油機出現故障的重要原因。這一故障屬于地層故障,通過對于地層砂的控制機防砂工藝的加強能夠使這一現象得到控制。閥罩脫落、凡爾刺漏等綜合因素占51%,這些部分是影響采油機質量的主要因素。因此,提高采油機質量的關鍵在于控制高泵筒、閥門及柱塞運動的質量及耐久性,能夠良好的提高采油機的質量。

二、抽油泵故障問題原因分析

1.閥罩斷脫扣產生的原因:防沖距調整不合理,產生頻繁碰泵,造成斷脫:嚴重腐蝕,造成薄弱點,腐蝕斷脫:本身材質因素,疲勞斷脫;交變載荷造成閥罩斷脫。

2.柱塞、裂筒拉傷原因:間隙配合過小,得不到原油充分潤滑,反復磨損造成拉傷:裂砂、地層砂進入泵筒,產生磨損造成拉傷;柱塞、泵筒本身表面強化處理工藝不到位:化學腐蝕磨損造成的拉傷。

3.凡爾刺漏原因分析:高溫高壓液體流在凡爾球、座表面形成噴射作用;凡爾的不正常開啟,加劇了噴射作用的產生,使凡爾刺漏;化學腐蝕

4.卡泵原因分析:泥砂管垢卡泵;本身結垢卡泵;間隙選擇不合理,間隙過小造成卡泵。

三、抽油泵故障問題解決對策

1.閥罩斷脫的解決對策和要達到的目標

1)主要對策:操作認真且嚴格按照規范執行標準的扭矩。2)材料的選擇應該選擇防腐蝕性的材料,運用不銹鋼3Cr13-4Cr13凡爾罩,能夠減少材料被腐蝕,提高采油機的抗腐蝕能力。3)清晰絲扣過程中,應該嚴格控制清洗劑的合格與標準性,采用專門清洗劑進行清洗,涂厭氧膠粘結。4)防沖距的調整方面,應該嚴格按照規定將防沖距進行合理的調整,避免其碰泵頻率的增加。5)對于φ38mm、φ44mm泵應該進行大量的推廣及應用加長的活塞,改善其操作效果。6)加強采油機技術及操作工藝,研發出能夠防止脫落現象的技術控制閥門罩。

主要目標:利用新技術的應用及新工藝的研發,采用最新的材料進行控制,減少抽油泵閥罩的脫落及斷開現象,增強材料的耐久性及防腐蝕性,并加強材料質量,提高拉伸強度,與新工藝相結合,采取最新的綜合型方式避免脫落現象的發生,改善采油機操作。

2.柱塞泵筒拉傷的解決對策和要達到的目標

主要對策:1)增強柱塞泵筒的修復功能,保證其在操過程當中根據操作所需調整出合理的泵間隙。2)增強柱塞泵的防砂功能,有效控制砂進入泵內,防治砂堵塞造成的危害。3)增強泵及其配件的質量,合理選用泵及配件,提高質量保障。4)設計方面,應該提高設計工藝,優化施工的設計方面,合理設計技術及工作對于各個組件的應用,避免對泵造成損害。

主要目標:運用先進的技術手段及工作,將柱塞拉上現象進行控制,提高泵的材料及質量,加強活塞運動過程中的保護工藝,增加泵的耐久性。

3.凡爾刺漏的解決對策和要達到的目標

對策:(1)采用多凡爾技術,提高抗疲勞磨損的能力,提高抗噴射能力。(2)提高施工質量標準,減少閥罩的損壞(采用摩擦管鉗),保證閥球正常開啟。

目標:通過技術手段的運用,使凡爾達到不刺、不漏。

4.卡泵的解決對策和要達到的目標

對策:1)合理選擇配合間隙,減少卡泵現象發生。2)加強措施工藝,減少泥砂、管垢進入泵簡。3)提高注水質量,減少結垢現象。

目標:通過措施工藝手段,減少卡泵現象發生。

四、結論

綜上所述,應該及時處理采油機經泵的故障問題,及時作出診斷并進行改善。首先,采油人員應該準確分析采油工作中各項操作的準備情況,準確了解各個抽油機的狀況,并建立相應的數據檔案將抽油過程進行全程記錄,并將地面抽油工程、采油工程及油藏地質的現象與相應的技術向結合,實現操作的最優化。在深井操作作業中,應該注重生產及資料數據的整理,保證井下故障診斷的有效性。

井下故障分析中,主要工作是做好相應的記錄,將各項操作的現象及基礎資料進行整理,包括產液量、含水情況、電流、電壓及液面等部分。并根據記錄做好相應的驗證,檢驗洗井、憋壓及碰泵情況。在井下故障分析過程中,重要的一點是保證資料及數據的整理符合實際,具有一定的準確性。

[1]李憲福.閥外置式小排量抽油泵的設計及性能仿真分析[D].哈爾濱工程大學2011

[2]高平.小直徑抽油泵系統設計與分析[D].西安石油大學2013

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