曲延杜 強大慶油田采油三廠
含油污水站提溫反沖洗工藝改造
曲延杜 強大慶油田采油三廠
薩北油田采用常溫不加熱集輸工藝,含油污水的來液溫度為28~35℃。由于含油污水低溫處理,存在反沖洗水溫度低、反沖洗效果差、濾料污染嚴重、過濾罐憋壓現象,導致濾后水質不達標。實施反沖洗水提溫工藝改造后,確定最佳反沖洗溫度58℃,反沖洗周期延長至48 h。實際運行效果較好,過濾罐無憋壓現象,濾后水質達標。
提溫反沖洗;水質治理;水質達標;反沖洗周期
薩北油田采用常溫不加熱集輸工藝,含油污水的來液溫度為28~35℃。由于含油污水低溫處理存在反沖洗水溫度低、反沖洗效果差、濾料污染嚴重、過濾罐憋壓現象,導致濾后水質不達標。針對薩北油田生產過程中存在的問題,對含油污水站進行了反沖洗提溫工藝技術改造。
將污水站2座凈化水罐中的1座作為外輸罐,另外1座作為熱洗罐。新建1臺增壓泵及遷建加熱爐1座,取水口選擇在凈化水罐的出口閥門之前、反沖洗水經加熱爐加熱后進入凈化水罐進口閥之后。熱洗時,首先將罐內液位提高,關閉進出口閥門,打開提溫閥門,啟動增壓泵,利用相變加熱爐對罐內濾后水進行循環加熱。當水溫提高至熱洗要求,停增壓泵,關閉加熱爐進出口閥門,導通熱洗罐正常反洗流程,對過濾罐進行熱反洗操作,2座罐均通過閥門進行切換控制。污水站提溫反沖洗工藝流程見圖1。

圖1 污水站提溫反沖洗工藝流程
為保護電動閥密封圈等配件,溫度上限設置為62℃。選擇6座過濾罐,在3個溫度區間共設9個溫度點(46、48、50;52、54、56;58、60、62℃)。反沖洗提溫參數見表1。在上游放水站水質含油量控制在150.5~280.0 mg/L之間情況下進行運行對比。總濾后水質變化曲線見圖2。

表1 提溫反沖洗參數

圖2 總濾后水質變化曲線
由圖2可以看出,58℃時濾后水質含油量為5.0 mg/L,懸浮物含量為6.7 mg/L,較常溫(含油量為13.7 mg/L,懸浮物含量為18.7 mg/L)分別降低了8.7 mg/L和12 mg/L,此時的過濾壓差由原來的0.05 MPa降到0.02 MPa以下。初步確定最佳反沖洗溫度為58℃。
2.1 反沖洗濾料再生效果對比
按照常溫和最佳反沖洗溫度進行反沖洗后取樣對比,觀察濾料樣品表觀狀態,見圖3。圖3(a)為常溫反沖洗后取樣,濾料表層濾料輕微污染,顏色暗黑,手摸濾料松散并有少量油污滲出,同一水平面情況相同;20、40、60 cm三個平面點樣品,濾料污染較重,顏色黑,手摸濾料,滲油并粘手,深度越增加濾料成團越嚴重、滲油越多;圖3(b)為最佳提溫反沖洗后取樣,濾料表層陰干后無油質,色澤淡金黃,手摸質地松散、均勻,再生徹底;20、40、60 cm三個平面點,樣品無污油,顏色淡黃,質地松散、均勻無粘稠及抱團情況,和表層基本一致。

圖3 反沖洗濾料再生效果對比
經檢測,常溫反沖洗濾料含油量和雜質總量為165 mg/g,而提溫反沖洗濾料含油量為5.29 mg/g,含雜質為2.39 mg/g。提溫反沖洗濾料含油量、含雜質去除率較常溫反沖洗濾料提高了95.4%。從反沖洗后濾料的再生效果來看,反沖洗溫度設定在58℃,是可行的。
2.2 合理反沖洗周期
對比在常溫及上述三個區間溫度下,過濾罐的反沖洗周期及反沖洗后總濾后水質達標持續時間,確定提溫后的合理反沖洗周期,見表2。

表2 提溫反沖洗周期
由表2可以看出,在反沖洗溫度為58℃條件下,濾后水質較好,水質持續達標的時間也最長。因此,確定最佳反沖洗溫度為58℃,反沖洗周期延長至48 h,實際運行效果較好,過濾罐無憋壓現象,濾后水質達標。
(1)提溫反沖洗工藝可改善濾料再生效果,解決濾后水質不達標的問題。
(2)實施提溫反沖洗工藝后,反沖洗周期由24h延長至48h,降低員工勞動強度、節約運行成本。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.5.015