蒲勇
(吉林石化公司動力二廠,吉林吉林132000)
某電廠DG220/9.8-8型鍋爐,系高壓、自然循環汽包爐,π型布置,自然循環固態排渣煤粉室燃爐,爐膛四角切向布置煤粉燃燒器,按假想切圓組織燃燒。鍋爐自從噴燃器改造以來,一直存在爐膛結焦、達不到額定負荷等問題,特別是在燃用煤質偏離設計值情況下,鍋爐結焦問題更為突出,嚴重影響了機組的安全穩定和經濟運行。
鍋爐運行過程中,由于風速過低容易導致一次風管道堵塞,一次風風速偏高,一次風剛性強,切圓偏大,火焰向四周擴散,氣流偏斜嚴重,火焰刷墻明顯時,造成水冷壁結焦加劇。由于一次風速偏高,煙氣流速快,火焰中心上移,部分煤粉未充分燃燒,造成飛灰含碳量高,機械不完全燃燒損失增大,鍋爐效率降低,鍋爐不能達到額定功率,只能在150~170 t/h負荷運行。由于煙氣流速快,爐膛下部溫度偏低,在噴燃器口處煤粉著火時間短,爐膛負壓波動大,鍋爐燃燒不穩。
為了降低風速,可以采取調整一次風可調縮孔,但是一次風管道容易堵塞,經調研分析,確定出噴燃器噴口結構改造方案。

圖1 原噴燃器噴口結構

圖2 改造后噴燃口結構
1)采取優化制粉系統運行;對一、二次風進行優化配比;檢查確認嚴密關閉爐本體各人孔、觀火孔、檢查孔等,消除系統漏風等有效措施,根據燃燒情況及時優化調整,使鍋爐燃燒達到最佳狀態。系統檢修對鍋爐本體、空氣預熱器、制粉系統等泄漏缺陷徹底消除,減少系統漏風,提高鍋爐出力和效率。合理改善噴燃器結構,穩定燃燒,減少鍋爐結焦。
2)通過技術改造,改善燃燒效果。通過增大一次噴口面積,將一次風噴嘴出口面積從原0.765 m2增大到0.950 m2,使噴口處一次風速度從35 m/s降低到22.5 m/s,保證了管道流速大,不堵管。
3)優化燃燒器結構,穩定燃燒。將噴燃器中間隔板改造成鈍體結構,讓鈍體卷吸高溫煙氣,提高燃燒穩定性。
電站鍋爐的安全穩定經濟運行,是制約電廠安全生產的最大瓶頸之一,為鍋爐安穩增效提供有效的保證。在保證鍋爐安穩運行的前提下,應盡可能降低排煙溫度、氧含量、灰渣含碳量,提高鍋爐效率。通過熱態調試,為鍋爐運行制定一、二次風優化配比方案,鍋爐操作人員在運行過程中,根據燃燒情況及時優化調整,使鍋爐燃燒達到最佳狀態。電廠通過鍋爐系統檢修,對鍋爐本體、空氣預熱器、制粉系統等泄漏缺陷徹底消除,減少漏風,提高鍋爐效率。根據鍋爐具體情況,深入調查研究,合理改善噴燃器結構,穩定燃燒,減少鍋爐結焦。具體為:1)改造后燃燒器火嘴結焦的現象消失。2)改造前6日的平均飛灰含碳量為4.55%,灰渣含碳量為8.15%;改造后6日的平均飛灰含碳量為0.38%,灰渣含碳量為0.56%,機械不完全燃燒熱損失明顯降低。3)改造后,降低排煙溫度約7℃,鍋爐效率達到90.74%(改造前平均效率85.83%)。4)改造后,鍋爐達到額定負荷220 t/h穩定運行(不投高加200 t/h)。5)此次燃燒器改造與改前相比,鍋爐的燃燒穩定性好,抗干擾能力明顯增強。6)不投油的穩燃負荷從160 t/h降低到150 t/h,節約大量穩燃渣油。
噴燃器改造后鍋爐運行平穩,沒有發生鍋爐結焦、滅火、一次風堵管和噴燃器燒毀等事件,鍋爐達到了設計效率。通過創新技術改造,我們解決了鍋爐結焦和達不到額定負荷的重大瓶頸和隱患,提高了鍋爐使用效率,實現了鍋爐長周期的安全穩定運行。