胡彥卓
(中國石油大慶石化分公司 建設公司,黑龍江大慶163714)
T型翅片管是由無縫鋼管經過軋管機滾軋加工成型的一種高效換熱管,滾軋加工所用的刀具就是T型翅片刀。在軋管的過程中,經常遇到T型翅片刀磨損失效的情況,操作人員不得不經常停轉軋管機更換刀具,這不但給生產效率帶來了負面的影響,而且刀具成本也相應增加。通過不斷總結與實踐,在刀具磨損失效原因分析的基礎上,對T型翅片刀的調刀方法、軋管軸的結構、T型翅片刀的軸向固定方式、尺寸和T型翅片刀的軋管參數進行了改進,經過半年的軋管實踐,效果良好。
T型翅片刀失效表現形式可以從3個角度來描述:1)用失效后的T型翅片刀軋制的T型翅片管其形狀和尺寸嚴重超差,T型翅片管表面毛刺也急劇增加;2)失效后的翅片刀刀刃周圍有明顯的月牙凹槽、劃痕、圓周厚度不均等缺陷。刀刃圓周厚度不均勻度達到0.2 mm以上,圓柱度和對稱度超過0.15 mm以上;3)正常情況下,一組翅片刀可以軋制大約5t左右φ19×2的10鋼光管,超過5t后,翅片刀屬于正常磨損失效,正常磨損失效不在本文所探討的范圍內,本文所要探討的是翅片刀在沒有軋制到5t,例如軋制到3t或者4t即出現磨損失效的原因以及改進措施。
通過分析和研究,T型翅片刀失效因素主要有5種。
1)刀具沒有調正。由于3組翅片刀軸線分別與鋼管軸線形成不一致的角度,導致T型翅片管上的螺旋槽不是由3組刀具均勻軋制出來的,這不但使槽的尺寸和位置產生偏移,而且刀具刃部所受到的滾軋力明顯增大,刀刃極易磨損甚至產生崩刃,這使翅片刀沒有達到預期壽命而磨損失效;刀具沒有調正還表現在雖然角度一致了,但3組翅片刀在鋼管表面軋制形成的軌跡并沒有首尾相連,3組翅片刀受力不一致,這使有的刀磨損快,有的刀磨損慢。3組翅片刀受交替應力作用,極易產生疲勞破壞而磨損失效。
2)軋輥軸結構不合理,導致操作人員在軋管時翅片刀所受滾軋力處于交變狀態。結構不合理主要表現在以下幾個方面:a.軋管時,支撐軋管軸兩端的固定和活動軸承座孔中心距離偏大(中心距離L=240 mm),軋管軸的彎曲變形增大,T型翅片刀偏離兩個軸承座孔連線的距離也相應增大,軋管軸上的翅片刀與鋼管接觸的有效面積也隨之發生改變,翅片刀受交變載荷應力作用,使用壽命明顯降低。b.由于軋管空間尺寸狹小,軋管軸上使用的軸承是無內圈的滾針軸承,滾針體直接和軋管軸表面接觸,盡管軋管軸(材質為45鋼)表面進行了表面淬火,但由于45鋼達到的淬火硬度不夠,再加上軋管軸振動等原因,使用不長時間,軋管軸表面就會被滾針磨損成一道一道深淺不同的凹槽和劃痕,造成軸表面和滾針體的間隙增大,原來的小間隙配合(由于需要進行軸向調刀,滾針軸承與軋管軸之間的配合為間隙配合而不能是過盈配合,配合間隙在0.03 mm之內)變成了大間隙配合(間隙在0.12 mm之上),進一步增大了軋管軸中心偏離軸承座孔中心的距離,翅片刀由于受疲勞應力的破壞,導致其使用壽命也隨之降低。
3)T型翅片刀在軋管軸上的軸向固定方式不合理。T型翅片刀在軋管軸上的固定方式沒有采取防松措施。而是刀具直接套在軸上,軸端通過螺母緊固端蓋,端蓋壓緊翅片刀的方式實現的,這種固定方式,很容易因為螺紋副的間隙導致端蓋對刀的擠壓力減小,使端蓋與刀具的摩擦力減小從而使軸向力不夠而導致翅片刀打滑。這樣一來,刀具所受到的滾軋力就由滾動摩擦力變成了滑動摩擦力,使刀刃出現凹槽等缺陷。
4)刀具刃口尺寸需要更改。刀具目前的刃口厚度為0.8 mm,并且刃口厚度在刀具徑向方向上的厚度是相同的(都是0.8mm),軋管時翅片刀至少要切入鋼管1.25mm深,在這個過程中,刀具所受的滾軋力基本上是一致的,并不是一個從零逐漸增大的趨勢,這不但使鋼管容易被擠扁,而且刀具所受到的疲勞沖擊力也容易使刀具的刃部出現微小的變形,時間一長,就會嚴重影響刀具的使用壽命。
5)軋管時,翅片刀的進給量和轉速不應固定不變。操作人員在現場軋管時由于缺少經驗等原因,在軋管時,往往將翅片刀的進給量和轉速固定,這種方式沒有考慮到刀具的正常磨損,所以不是翅片刀的最佳使用方式。
1)針對刀具沒有調正的改進措施:先調T型翅片刀的角度,待角度合適以后,再調T型翅片刀的軸向距離——通過用手盤動皮帶使刀具旋轉120°~130°,通過液壓系統控制刀具的進給量,使刀具在鋼管外表面上軋出0.1~0.2 mm的劃痕,通過樣板檢查這3道劃痕與管子軸線的角度是否一樣,如果不一樣,例如,劃痕和管子軸線的正向夾角小于90°而需要調到90°時,則通過固定軸承座繼續調大刀具的角度,反之,則繼續調小刀具的角度。待管子外表面上3道劃痕與管子軸線的正向夾角相等時,證明角度已經調整完畢。通過固定軸承座上的調節絲杠調整刀具的軸向距離,待3道劃痕能夠首尾相連圍成一個圓(在管子軸線方向上投影)時,翅片刀才可以算做真正地調正。實踐表明,手動調刀效率很低,為了提高調刀效率,可在調節絲杠上安裝簡易刻度盤,在數控車床上加工調節絲杠及其附屬結構的螺紋副,消除螺紋之間的間隙,提高翅片刀軸向調節的精度。
2)軋輥軸結構不合理的改進措施:a.通過減薄固定和活動軸承座的軸向尺寸,從而縮小固定和活動軸承座孔的中心距離(縮小后中心距離L=190 mm),將軋管軸的彎曲變形控制在許用彎曲變形范圍內。b.將無內圈的滾針軸承改成有內圈的滾針軸承,其軸承型號為54309U,同時將軋管軸的材質改成40Cr,經過表面淬火后,其硬度應不低于60 HRC,表面粗糙度值應不高于Ra0.8,從而延長軋管軸的使用壽命。使翅片刀平穩運行軋管。
3)T型翅片刀與軋管軸的軸向固定方式不合理的改進措施:在軋管軸上切制細牙螺蚊(M36×2)代替原來的粗牙螺紋(M36×4),主要作用是使軸的疲勞強度不至于降低太多。使用圓螺母與止動墊圈固定端蓋,消除軋管時端蓋與翅片刀由于螺紋松動造成的間隙。這樣一來,就避免了由于擠壓力不夠導致摩擦力不夠,使翅片刀打滑出現崩刃的現象。
4)修改翅片刀刃部尺寸的措施:將翅片刀刃前端部分車成一個0.1×30°的倒角,這樣一來,刀刃最前端的厚度就由原來的0.8 mm改成0.6 mm,也就是說將原來的直刃刀改成了斜刃刀(即剪刃),這不但解決了軋管時鋼管被翅片刀擠扁的問題,而且翅片刀更容易切入到鋼管1.25mm深度處,翅片刀的受力狀況也有了很大的改進,對其使用壽命的提高不言而喻。
5)軋管時,翅片刀的進給量和轉速固定的改進措施:對軋管機操作人員進行必要的培訓工作,同時給操作人員下發軋管機軋翅片管操作規程和調刀方法。另外,制作檢查翅片槽尺寸的樣板也是必不可少的,樣板能從側面說明翅片刀的磨損狀況。同時也應注意觀察翅片刀的實際現狀,發現異常情況,及時更換刀具,做到有備無患。經過現場軋制實驗,T型翅片刀的轉速控制在260~300 r/min范圍內為最佳,刀具磨損越大,轉速就越小。吃刀深度應控制在1.25~1.3 mm范圍內,按照這個范圍來調節刀具的進給量,并使刀具逐漸切入鋼管表面而不是一步到位切入。可以使用定位套來控制吃刀深度。
將改進的軋管機、T型翅片刀運用到實際軋管工作中,取得了預期的使用效果。T型翅片刀的使用壽命達到了一次可以軋制10鋼管5.5t的效果。比原來一次可以軋制4t提高了1.5t,這不但大大提高了生產效率,降低了刀具的成本,而且T型翅片管的質量也明顯提高,從而得到了使用廠家的認可。
通過對T型翅片刀磨損失效的原因分析,找出了影響其使用壽命的主要因素。通過對T型翅片刀的調刀方法、軋管軸的結構、T型翅片刀的軸向固定方式、尺寸和T型翅片刀的軋管參數的合理改進,取得了良好的效果,對于大批量的T型翅片管加工,效果尤為明顯。