王 群
(中國鋁業(yè)股份有限公司山西華圣鋁業(yè)有限公司 山西永濟 044500)
針對目前電解鋁企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢,如何控制炭陽極的消耗,減少炭陽極在鋁電解生產(chǎn)過程中的掉渣現(xiàn)象,成為電解鋁企業(yè)的重中之重。探討如何提高炭陽極質(zhì)量、減少炭陽極掉渣,對電解鋁企業(yè)節(jié)能、減排、增效意義重大。
評價炭陽極質(zhì)量的主要指標(biāo)有:灰分、電阻率、耐壓強度、真密度、體積密度,但五項常規(guī)指標(biāo)并不能完全評判炭陽極質(zhì)量;近幾年對CO2反應(yīng)性和微量元素指標(biāo)提出了技術(shù)要求,也有一些企業(yè)對陽極使用效果進行評價。
炭陽極生產(chǎn)所用原料、工藝控制參數(shù)和電解槽運行狀況都影響炭陽極的掉渣量量。
1.生產(chǎn)原料
嚴(yán)把原材質(zhì)量關(guān),選擇性價比高的石油焦、煤瀝青原材料。
(1)石油焦微量元素對抗氧化性能影響
石油焦中均含有V、Na、S、Ca、Si、Fe 等有害微量元素,如果微量元素含量高,將帶到陽極中,在電解槽的電化學(xué)反應(yīng)過程中,V、Na、Ca 等微量元素就會起到催化作用,造成炭陽極過量消耗。
(2) 瀝青對抗氧化性能的影響
瀝青的甲苯不熔物、喹啉不熔物的含量過低或過高,都會影響其浸潤性能,造成糊料塑性差,導(dǎo)致煅后焦顆粒間粘結(jié)性差,焙燒時所形成的瀝青焦抗氧化性差。
2.炭陽極生產(chǎn)工藝參數(shù)
(1)石油焦的煅燒過程
石油焦的煅燒過程不僅要排出水分、揮發(fā)份,提高導(dǎo)電性、密度和機械強度,同時要提高化學(xué)穩(wěn)定性,為提高炭陽極的抗氧化性能奠定基礎(chǔ)。因此,保證煅燒溫度達到1300℃以上(見圖1)。
(2)瀝青溫度
瀝青溫度的合理控制對混捏質(zhì)量影響較大,瀝青溫度過高或過低,均會造成糊料塑性差,陽極生坯質(zhì)量差,焙燒時所形成的瀝青焦抗氧化性能差。在電解使用時,抗氧化性差的瀝青焦首率先氧化,導(dǎo)致焦粒脫落,形成炭渣。
(3)配料和混捏工序
以滿足堆積密度最大化為原則,制定合理的工藝配方,提高配料的準(zhǔn)確性,合理控制混捏時間和混捏溫度,才能生產(chǎn)出好的糊料,成型時需保持適宜的激振力和振動時間,生產(chǎn)出好炭陽極生坯,焙燒后的炭陽極就會具有較強的抗氧化性能。
(4)焙燒工序
焙燒時炭塊溫度要達到1050℃,并保溫12 小時以上,炭陽極的質(zhì)量才能得到保證,抗氧化性能提高(見圖2)。

圖2 焙燒溫度對炭陽極抗氧化性的影響

圖1 煅燒溫度對煅后焦空氣反應(yīng)性的影響
1. 原料控制
選擇采購質(zhì)量優(yōu)、信譽度高的石油焦、瀝青生產(chǎn)廠家,原材料進廠后,對過磅、取樣、送樣、卸車等環(huán)節(jié)進行全程跟蹤,嚴(yán)把原材質(zhì)量關(guān)。對于加殘極配方,殘極粉末需退出生產(chǎn)流程,同時強化殘極清理質(zhì)量的監(jiān)管。對造成電解槽中炭陽極掉渣的V、Na 等活性強的元素,必須嚴(yán)格控制(見圖3)。

圖3 V 含量對炭陽極抗氧化的影響
2.石油焦煅燒技術(shù)控制
石油焦煅燒, 必須保證煅燒帶的溫度在1300℃~1350℃,使煅后焦有足夠的機械強度,穩(wěn)定的化學(xué)性能。可以通過規(guī)范石油焦配料,定期清理煅燒爐火道,優(yōu)化煅燒爐內(nèi)部結(jié)構(gòu),監(jiān)控整體爐溫,合理調(diào)整負(fù)壓調(diào)整,強化調(diào)溫作業(yè)管理等措施,改善煅后焦質(zhì)量。
3.瀝青的溫度和液位控制
合理安排瀝青到貨,進廠瀝青溫度不能高于230℃,瀝青到貨后首先卸至瀝青融化槽進行靜置降溫,當(dāng)瀝青溫度降至195℃以下方可向瀝青貯槽輸送,同時規(guī)范瀝青貯槽的瀝青溫度和液位,瀝青溫度控制在170-175℃,正常生產(chǎn)期間貯槽液位不低于4.5 米,成型檢修期間瀝青貯槽液位不低于3.5 米。通過合理控制瀝青貯槽的液位和使用溫度,使瀝青的浸潤性更充分,在用于炭陽極生坯生產(chǎn)時,混捏糊料可塑性好,炭陽極生坯密度高,炭陽極的氧化性能就提高。焙燒時所形成的瀝青焦抗氧化性能好。否則,炭陽極在電解槽中電化反應(yīng)時,瀝青焦抗氧化性能差,就率先氧化,導(dǎo)致煅后石油焦粒脫落,形成炭渣。
4.炭陽極生產(chǎn)成型階段和焙燒工序技術(shù)控制
成型工序通過強化供料操作,增加各粒度料和混合樣篩分頻次,提高配料的準(zhǔn)確性;使用混捏電流曲線監(jiān)控,改善混捏質(zhì)量;同時強化設(shè)備管理,保持生產(chǎn)的高效運行。焙燒系統(tǒng)可以采取縮短移架作業(yè)時間,優(yōu)化焙燒升溫曲線,強化負(fù)壓、調(diào)溫作業(yè)管理,完善全方位密封等措施,以保證焙燒炭塊質(zhì)量,使其具有較強的抗氧化性能。
5.炭陽極外形尺寸改進
為了更有效地減少炭渣量,降低電解陽極毛耗,提高陽極在電解槽的使用性能,我們將炭陽極的底面棱角改為R50mm 圓弧,減少了棱角電流集中、炭塊反應(yīng)過快、掉渣過多等現(xiàn)象,底棱改造后,電解噸鋁陽極毛耗降低3kg 左右,年產(chǎn)生經(jīng)濟效益165 萬元,同時更利于電解槽的平穩(wěn)高效運行,間接效益顯著。
1.石油焦進行混合配比,尤其對V、Na 等元素含量進行控制。對煅燒過程加強控制,使煅后焦有足夠的機械強度和抗氧化性能;
2.合理控制瀝青貯槽液位和溫度,使焙燒時形成的瀝青焦,在電解槽中與煅后焦顆粒同步消耗,減少掉渣量;
3.強化工藝管控,加大科技創(chuàng)新力度,合理設(shè)置工藝技術(shù)參數(shù),改善炭陽極質(zhì)量。
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