■武漢華夏精沖技術有限公司 (湖北 430415) 駱 蜜 張正威 郭銀芳
圓盤零件大孔加工方法
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摘要:分析圓盤零件大孔的加工難點,設計制作專用夾具,優化加工工藝,可滿足大批量生產的要求。

圖1 圓盤零件示意圖
圖1所示為某柴油機圓盤零件示意圖,年需求量35 000件,材質為10鋼,料厚t=5mm,外形φ(2 1 9±0 . 1)m m,內孔φ135H7(+0.04+0)mm,成形高度(10.5±0.2)mm,斷面光亮帶達75%以上。因產品對尺寸、斷面質量要求較高,綜合考慮,采用落料→成形→精沖的工藝。經分析,該產品主要的加工難點是內孔φ135H7(+0.04+0)mm的尺寸難以保證,只能靠后續加工,原因為:①根據精沖技術規程VDI 3 3 4 5及S c h m i d資料,料厚t=5mm、內形尺寸φ135mm產品
的公差應為IT8級,即63μm,而產品要求為40μm,遠小于可滿足的范圍。②孔φ135mm與腰圓孔間的壁厚為3.5mm,僅為料厚的70%,此處材料穩定性差,會影響內孔φ135mm尺寸。
此產品批量大、精度要求高,考慮到經濟性及產品質量,采用精沖時留適量余量、后續數控車到尺寸的加工方法。
按照常規方法,如圖2所示,數控車時夾緊零件外圓。實際生產中發現,產品加工完從機床上取下后,內孔尺寸有變化,且腰圓處尺寸與非腰圓處尺寸也不同,相差達0.03mm以上,難以滿足產品要求。分析后認為:夾緊產品外圓時會對產品施加徑向力,使產品發生徑向變形;腰圓處壁厚明顯薄于其他部位,在切削力的作用下會產生更大的變形。切削完成后及產品取出時外力消除,產生回彈,使內孔尺寸發生變化。針對以上特點,我們對裝夾方式作出了改進。

圖2 常規裝夾示意圖
設計專用夾具如圖3所示,使用3個快速壓緊器壓緊零件端面,無徑向力且相對傳統壓塊壓緊操作方便、節省時間,易于控制夾緊力的大??;在零件腰圓中靠近內孔處設置6個定位釘和一個防轉釘,增加零件剛性,防止零件轉動。為保證批量生產時產品尺寸的穩定性,需校正夾具端面與機床主軸的垂直度0.02mm以內,定位釘側面與機床主軸的同軸度0.02mm以內,定位釘側面與產品配合間隙0~0.005mm。

圖3 改進后的裝夾示意圖
經批量生產驗證,產品內孔尺寸合格率可達100%,唯一不足的是校正夾具垂直度對操作工的技能要求很高,浪費了大量工時,有待進一步優化。
將定位釘尺寸加大,留適量余量在夾具端面校正后數控車,直至與產品的配合滿足要求,這一方法減少了對定位釘的校正,且對定位釘位置、原始尺寸無太高要求,僅需每批更換定位釘即可。
經過一系列改進,圓滿解決了圓盤零件高精度內孔尺寸這一瓶頸問題,且滿足大批量生產的要求,同時為其他類似產品的制造提供了一種可行的思路。
專家點評
針對薄壁零件的加工特征設計制作專用夾具,使用3個快速壓緊器壓緊零件端面,無徑向力且相對傳統壓塊操作方便。同時,為減少操作工人的夾具校正難度,采用隨機加工的方法消除夾具制造誤差,為其他類似產品的制造提供了借鑒。
收稿日期:(20150514)