■周小純
(廣東核力工程勘察院 廣東花都 510800)
老石山隧道工程勘察鉆孔施工沖洗液配置應用
■周小純
(廣東核力工程勘察院 廣東花都 510800)
老石山隧道出口段巖體受區(qū)域性活動斷裂影響極為嚴重,巖體疏松、完整性極差。在鉆遇老石山向斜核部時,漏涌間斷、掉塊擠鉆,并夾有斷層泥等不穩(wěn)定地層,導致孔故頻發(fā),致使鉆進困難重重,尤以GDZ-老石山-10號孔最為嚴重。本文針對該地區(qū)孔故預防和處理在沖洗液配置方面進行了多次有益嘗試,經(jīng)現(xiàn)場試驗應用,成效顯著。
隧道勘察復雜地層巖心采取率沖洗液配置
老石山隧道橫跨云南省宜良縣草甸、玉溪縣陽宗兩鎮(zhèn),隧道全長8120m,最大埋深約600m。測區(qū)屬云桂高原低中山剝蝕地貌,上覆第四系覆蓋層及上第三系粘土(膨脹土)、褐煤、細圓礫土,下伏基巖為灰?guī)r、白云巖、玄武巖、泥巖、砂巖、頁巖、泥灰?guī)r及斷層破碎帶之斷層角礫等。
工作區(qū)域發(fā)育有性質(zhì)不明斷層、白石巖1#逆斷層、白石巖2#逆斷層、梁家莊向斜、陡馬箐背斜等構(gòu)造,巖溶普遍發(fā)育。本次勘察的目的是要查明施工范圍內(nèi)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)資料,為隧道開挖、支護提供超前預報,做到安全順利施工。
(1)鉆孔深度按設計書確定,若鉆至設計深度時,孔內(nèi)依然出現(xiàn)軟弱夾層、破碎帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象時,應繼續(xù)鉆至穩(wěn)定巖層,具體深度需甲方確定。
(2)為保證孔內(nèi)水文地質(zhì)試驗、物探測井和采樣要求,開孔孔徑≮Φ130mm;抽水試驗段孔徑≮Φ110mm;終孔孔徑≮Φ91mm。
(3)全孔取芯,斷裂破碎帶巖心采取率≮50%,其余地段≮70%,極破碎地段應采取措施盡可能提高巖心采取率。
(4)鉆孔(直孔)偏斜控制標準:每100m頂角≯1.5°。
受甲方委托,我院承接了老石山隧道深孔勘察15個鉆孔的施工任務。首孔于2009年7月15日開鉆,前期施工的GDZ-老石山-03、GDZ-老石山-04、GDZ-老石山-07和GDZ-老石山-09號孔,巖心十分破碎,采取率低,機械磨損嚴重;構(gòu)造帶位置常遇泥包石、斷層泥等軟弱、軟硬夾層,上下盤經(jīng)常掉塊卡鉆,孔壁穩(wěn)定性很差,鉆效極低,延誤了較多工期。
對上述地層整理分析可發(fā)現(xiàn),該不穩(wěn)定地層即有力學不穩(wěn)定地層,也有水敏性地層。因此在進行沖洗液性能設計時:對力學不穩(wěn)定地層,沖洗液的粘度和切力是設計的重點;在堅硬打滑地層,要加強沖洗液的冷卻和潤滑能力;在水敏性和水溶性地層,低失水量和強抑制性是沖洗液設計的核心指標;依據(jù)以上原則并結(jié)合前述鉆孔事故處理經(jīng)驗,針對GDZ-老石山-10號孔,在常規(guī)施工措施的基礎(chǔ)上,重點改進沖洗液配方,經(jīng)現(xiàn)場應用,成效明顯。
3.1 常規(guī)施工措施
依據(jù)甲方提供的地質(zhì)資料和鉆孔技術(shù)要求,常規(guī)鉆孔結(jié)構(gòu)為:①Φ150mm開孔至穩(wěn)定基巖,下Φ146mm井口管,若覆蓋層較厚,則分級下入Φ127mm套管;②Φ75mm繩索取芯鉆至終孔,先進行物探測井,后導向擴孔進行水文地質(zhì)試驗,這樣可加快施工進度。
施工地層溶洞普遍發(fā)育,溶洞地區(qū)堵漏是施工難點,施工時應根據(jù)其孔深位置和規(guī)模采用惰性材料、水泥封堵、套管隔離、飛管、造壁等辦法確保沖洗液循環(huán);施工中還會遇到水敏性地層,常規(guī)沖洗液采用:水+0.5%野生植物膠+5%人工鈉土+(0.03%-0.06%)燒堿+0.3%CMC(簡稱配方1,泥漿性能指標見編號1),除大裂隙、溶洞漏失外,沖洗液中可酌情加入高粘Na-CMC或801隨鉆堵漏劑堵漏。
3.2 施工難點
老石山隧道出口段巖體極為破碎,巖體呈砂狀、碎石土狀,部分風化呈黏土夾角礫狀,遇水膨脹,附近區(qū)域施工的所有鉆孔均出現(xiàn)多層巖溶化灰?guī)r,此部位沖洗液一般全漏失,孔壁粗糙,巖石質(zhì)硬,研磨性和造斜作用強烈是該類孔最突出的問題,另外在構(gòu)造帶軟硬夾層、斷層泥處易掉塊卡鉆、塌孔,甚至發(fā)生過一次斷層泥埋鉆事故。綜合施工過程,孔內(nèi)故障主要體現(xiàn)在以下幾點:
(1)開孔口徑大,鉆孔結(jié)構(gòu)復雜。為加快進度,下完技術(shù)套管后,直接用Φ75mm鉆至終孔,有水文試驗要求時再擴孔,而不穩(wěn)定地層擴孔易出事故。
(2)巖溶化灰?guī)r破碎、硬脆、厚度大,研磨性強,管材消耗大,鉆進時效低。
(3)漏水頻繁,在“打滑層”和“斷層泥”中鉆進時風險很高,易燒鉆、埋鉆。常規(guī)堵漏花費時間長,成本高。
(4)部分孔段地層造斜作用強,鉆孔偏斜控制難。
3.3 事故處理方案
(1)大裂隙、大孔洞堵漏:巖溶化灰?guī)r裂隙、溶蝕發(fā)育,一旦裂隙貫通漏水,用配方1沖洗液堵漏成功率低。現(xiàn)場處理原則是:淺層部位擴孔下套管隔離;較深部位采用凝膠堵漏劑直接灌入法外加沖洗液共同處理,少數(shù)復雜深孔部位在沖洗液底部循環(huán)有保證的前提下頂漏鉆進,或者考慮下飛管灌漿隔離。
(2)強研磨性和水敏性地層鉆進:除漏水孔段外,正常鉆進主要面對可鉆性7-8級的灰?guī)r、巖溶化灰?guī)r,巖心破碎、質(zhì)硬,機械磨損嚴重,鉆具磨損強烈;水敏性地層遇水膨脹、垮孔甚至埋鉆,因此要求沖洗液有良好的潤滑、抑制護壁功能,在進行沖洗液性能設計時,還應考慮對小裂隙地層的堵漏功能,因此要求沖洗液具有低黏度、低比重、低濾失、低固相等功能。
3.4 沖洗液指標設計
在總結(jié)前期沖洗液(配方1)施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,認真分析地層鉆進需要,對沖洗液配方1進行了優(yōu)化配比(簡稱配方2,泥漿性能指標見編號2),即:清水+4%人工鈉土+1%野生植物膠+0.5%KP共聚物+0.03%PHP+0.3%NA-CMC(中粘)+0.4%潤滑劑。相比配方1,加入了KP共聚物、中粘NA-CMC、30%水解度PHP,它們的作用功效是:KP共聚物可有效抑制水敏性地層水化膨脹,護壁、固壁作用強,并有良好的降失水作用;中粘NA-CMC主要起降失水作用,亦有增粘效果;PHP以選擇性絮凝為主,兼有降失水作用。
實驗室沖洗液指標測試儀器見表1。

表1 現(xiàn)場用沖洗液指標測試儀器型號
3.5 沖洗液性能指標分析
對塑性流體層流形態(tài),表觀粘度是塑性粘度和結(jié)構(gòu)粘度之和。塑性粘度指沖洗液體系中固相之間、固相與液相之間以及液相之間的內(nèi)摩擦阻力,是沖洗液粘度中的有害部分,應盡量減少。
動切力反應沖洗液體系中粘土顆粒之間、粘土顆粒和高分子化合物之間、以及高分子化合物之間的相互作用力,它是衡量沖洗液攜渣與懸浮能力的基本指標,動切力過低,沖洗液不能有效攜帶巖粉,孔內(nèi)沉渣過多,造成孔底重復破碎,影響鉆速和鉆具壽命,同時孔內(nèi)凈化不好,易引發(fā)孔內(nèi)事故;動切力過高,則循環(huán)泵壓大,這對鉆桿柱的工作性狀和孔壁都會產(chǎn)生不利影響,在不穩(wěn)定地層,升降鉆具產(chǎn)生的壓力激動會導致孔壁坍塌、垮孔等復雜現(xiàn)象,亦須避免。
動塑比是衡量沖洗液剪切稀釋性的重要指標,在鉆頭部位,沖洗液流速大,表觀粘度低,有利于孔底碎巖;而在環(huán)空中由于沖洗液流速降低,表觀粘度提高,有利于攜渣、返渣。
編號3是施工現(xiàn)場對配方2沖洗液返漿后的密度、馬氏漏斗粘度進行了多回次測試結(jié)果,其余指標為試驗室測定結(jié)果(單次)。
在后續(xù)鉆進工程中,為了提高鉆頭抗磨能力,特要求廠家對鉆頭外保徑做了特殊處理,并選用廣譜高效鉆頭,鉆進生產(chǎn)率和時效均有顯著提高。
扣除水文試驗和測井時間,粗略統(tǒng)計,前期施工的7個鉆孔綜合臺月效率不足210m/臺月,在進行沖洗液更新后,后續(xù)施工的8個鉆孔綜合臺月效率達到330m/臺月,同時降低了材料消耗,經(jīng)濟效益明顯。在類似地層有一定的借鑒價值。
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F407.1[文獻碼]B
1000-405X(2015)-10-171-1