魏忠明,魏欣,袁峻,楊所云,白雙全,陳井銳
(1.云南省送變電工程公司,昆明 650216;2.湖南大學,長沙 410000;3.云南電網公司昆明供電局,昆明 650000)
GIS 內部結構非常緊湊,其對內部的絕緣要求非常嚴格。因GIS 的結構及制造工藝問題,當GIS 發生故障時,如何快速準確地對其故障部位進行診斷確定,將直接影響設備的停電范圍、時間及維修費用。本文針對一起500 kV GIS 母線內部故障失壓情況,通過解體找到了直接原因,針對現有診斷方法中的不足,提出了GIS 設備工藝結構和診斷方法的改進措施。
某500 kV 變電站500 kV GIS Ⅲ組母線母線差動保護動作,與Ⅲ母相連的斷路器5312、5322、5341 (4 號主變)、5351 正確跳閘,Ⅲ組母線失壓,繼電保護正確動作。如圖1 是電壓互感器、電流互感器信號采取位置。

圖1 電壓互感器、電流互感器信號采取位置
解體方法:通過壓縮波紋管200 mm 將主母線平面接觸導體拆下。為了防止伸縮節波紋管往下墜,必須用臨時支撐支著分離后的波紋伸縮節管。拆除母線單元過程中,要搭設臨時支撐架,以防止拆除過程中母線筒下墜或偏移。
500 kV Ⅲ段母線MB3-8B3 支柱絕緣子在制造過程中留下粘接不良的缺陷后,由于運輸中受力導致產生的間隙,在長期運行局部放電作用下,最終支柱絕緣子內部貫穿性放電,并引發爆炸,導致Ⅲ段母線失壓。
問題1:兩氣室共用一表監測
534 13 隔離開關B 相的MB3-3B 氣室與Ⅲ組母線MB3-8B 氣室,是用止氣盆式絕緣子隔斷而形成的兩個獨立氣室,但現場卻通過一根小管將兩個氣室連通,共用一個閥門控制,引下后使用一個SF6密度繼電器同時監測兩個氣室。這種安裝方式,失去了兩個獨立氣室間的止氣盆式絕緣子的存在意義。故障時,肯定會擴大設備的檢修范圍。
改進措施:根據SF6氣體設備設計及反措規定要求,將其改造成一氣室一表監測。
問題2:GIS 伸縮節波紋管的數量及設置待優化
該套GIS 伸縮節波紋管的數量及設置,未充分考慮檢修便利性。造成未發生擊穿的另外兩段GIS 母線筒也需要配合停電檢修,擴大了檢修的范圍。
改進措施:簽訂技術協議時,應從檢修的角度,在適當位置增設工藝波紋管。
問題3:未設置設備狀態觀察窗
據統計,GIS 故障多發生在絕緣件、導體連接及開關觸頭處。由于檢查方法單一,檢修效率較低。
改進措施:需在適當位置設置設備狀態觀察窗,以便于觀察開關動靜觸頭接觸情況及故障查找,縮短檢修時間。
問題4:優化主母線垂直布置安裝方式
該套GIS 三相主母線呈垂直布置方式,此次故障相B 相位于頂部,尚可檢修。但A、C 相一旦出故障,將加大檢修難度。勢必會引發擴大檢修范圍、延長檢修時間等后遺癥。
改進措施:在產品設計階段,應優化三相主母線與分支母線連接布置方式。如:三相主母線呈水平布置或“品”字形布置或三相主母線呈樓梯形斜向垂直布置等。
問題5:優化斷路器布置方式
該套GIS 斷路器與主母線呈平行布置方式,一旦中相(或內側)斷路器出故障,將帶來加大檢修難度、擴大檢修范圍及延長檢修時間等問題。
改進措施:在產品設計階段,應優化斷路器布置方式。如:斷路器與三相主母線呈垂直布置方式。檢修時,便于斷路器進出。
1)該套GIS 由于結構原因,導致只能采取伸縮節波紋管和母線整體拆除的方法。現場必須反復調整吊點(始終找不到重心點),加大了設備安全風險,延長了檢修時間。建議拆除前,廠家應提供整體拆除設備重心點位置、重量等參數。
2)在日常維護中,建議采用UHF 測量法,定期對GIS 設備盆式絕緣子法蘭及支柱絕緣子進行局放試驗。
3)為進一步提高GIS 絕緣件質量可信度,檢測試驗做出明確要求,延長局放試驗時間:由10 分鐘延長到30 分鐘;用X 射線探傷等試驗手段,全檢支柱絕緣子;按比例抽檢其抗彎、抗壓等強度試驗。
經事故檢修后的500 kV 草鋪擴變電站Ⅲ組母線已安全運行于電網。文中從安裝和檢修的角度,對暴露的問題及仍然存在的隱患,提出了一些看法和建議,以期與同行們共享的同時,能提高產品質量和設備安全運行水平。
[1]云南省送變電工程公司.500 kV 草鋪變電站500 kV Ⅲ母GIS 現場拆解三大措施[Z].昆明,2014,5.
[2]云南省送變電工程公司.500 kV 草鋪變電站500 kV Ⅲ母GIS 現場恢復三大措施[Z].昆明,2014,5.
[3]中華人民共和國住房和城鄉建設部.電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規范(GB501 47-2010) [S].北京,2010,12.