周明生 上海鐵路局合肥鐵路辦事處
下穿立交框架橋頂進(jìn)后的“低頭”糾偏處理方法
周明生 上海鐵路局合肥鐵路辦事處
針對(duì)當(dāng)前新建下穿和既有鐵路道口“平改立”工程項(xiàng)目普遍展開,由于工程地質(zhì)、施工管理、頂進(jìn)工藝和天氣等原因,在框架涵頂進(jìn)過程中如控制不到位,經(jīng)常發(fā)生框架涵“低頭”現(xiàn)象,造成人力、物力浪費(fèi),耽誤工期,筆者通過多年現(xiàn)場施工檢查,結(jié)合合肥市新安江路1#橋下穿合寧繞行下行線框架涵“低頭”案例,分析造成“低頭”原因和糾偏措施,希望能為類似施工提供借鑒和參考。
下穿;框架涵;施工;低頭;糾偏
合肥市新安江路1#橋下穿合寧繞行下行線,位于三十里鋪~肥東區(qū)間,屬高速客運(yùn)鐵路,僅通行動(dòng)車組和少量普通客車。鐵路中心里程為K446+270.69,主體結(jié)構(gòu)為6×8.5 m+1×5 m共七孔分離式框架,框架軸向長度為10.4 m,道路中心線與合寧繞行下行線中心線相交夾角為74°,橋位處有1座3.5 m× 4.0 m蓋板涵需拆除。線路為單線1股道,無縫線路電氣化區(qū)段,在該區(qū)段運(yùn)營速度≤140 km/h,鋼軌型號(hào)為P60軌,軌枕為普通砼枕,橋處位于直線段,施工期間限速45 km/h。
新安江路1#橋頂進(jìn)時(shí),采用D16和D24便梁加固線路,因考慮到電氣化接觸網(wǎng)立柱遷改,框架頂進(jìn)按照4#→3#→5#→6#→拆既有蓋板涵→2#→7#→1#的順序進(jìn)行。本工程僅4#框構(gòu)頂時(shí)利用2座條基,架設(shè)D16+D24+D24便梁加固線路,其余均設(shè)獨(dú)立支墩架D24便梁加固線路。
4#框架在切土頂進(jìn)過程中,前段因地質(zhì)條件發(fā)生突變,出現(xiàn)淤泥軟弱夾層,地基承載力突然下降,導(dǎo)致4號(hào)框架頂進(jìn)過半后出現(xiàn)突然“扎頭”現(xiàn)象?,F(xiàn)場雖然采取應(yīng)急措施,對(duì)頂進(jìn)方案進(jìn)行調(diào)整,使得“扎頭”現(xiàn)象有所緩解。頂進(jìn)后期又遭遇連續(xù)強(qiáng)降雨,為了確保線路安全,不得不加速頂進(jìn)到位,盡快恢復(fù)線路,保高鐵運(yùn)輸安全。因此,箱涵頂進(jìn)到位后,前端低頭56 cm。
2.1 地質(zhì)原因分析
合肥市新安江路下穿立交橋工程根據(jù)地質(zhì)報(bào)告,該地區(qū)箱涵所處地層承載力為240 kPa,但當(dāng)4號(hào)箱涵頂進(jìn)過半時(shí)突然出現(xiàn)淤泥軟弱夾層地基承載力只有60 kPa,是箱涵低頭主要原因之一。
分析原因主要是項(xiàng)目部對(duì)施工地段土質(zhì)狀況了解不夠深入,從前期基坑開挖情況推測,盲目認(rèn)為該地區(qū)土質(zhì)很好。當(dāng)頂進(jìn)前段土體承載力由240 kPa降到只有60 kPa時(shí),應(yīng)急措施未能跟上,致使箱涵低頭。
2.2 施工管理原因分析
項(xiàng)目部在施工過程管理中存在偏差,前期工作粗放,后期工作考慮不全面,頂進(jìn)前未做詳細(xì)部署和預(yù)案措施,應(yīng)急處置時(shí)不科學(xué)不合理。當(dāng)箱涵頂進(jìn)過程中,技術(shù)人員測出箱涵低頭5 cm后,采取措施不當(dāng),箱涵低頭趨勢沒有得到及時(shí)糾正。
2.3 頂進(jìn)工藝原因分析
本次頂進(jìn)的箱涵是新安江路1#橋框架最大重1 000 t,頂程29.22 m,頂進(jìn)時(shí)采用了200 t液壓油頂,這種小油頂每次頂程只有0.45 m,造成更換頂鐵頻繁且不穩(wěn)定,同時(shí)造成頂進(jìn)時(shí)間加長,也是造成箱涵低頭的原因。
箱涵頂進(jìn)時(shí)挖土量未控制好,存在超挖現(xiàn)象。
箱涵前期預(yù)制時(shí),因盲目認(rèn)為土質(zhì)條件良好,所以未考慮滑床板,滑床板也未做抬頭坡,箱涵前端也未設(shè)船頭坡。
2.4 天氣原因分析
箱涵頂進(jìn)前雖然努力避開降雨天氣,但是因頂進(jìn)過程中低頭糾偏和更換頂鐵占用時(shí)間過長,致使頂進(jìn)后期天氣發(fā)生變化后,連續(xù)降雨造成地質(zhì)條件突變,因合肥地區(qū)膨脹土的遇水膨脹的特性,為了確保線路安全,不得不加速頂進(jìn)到位,致使糾偏未能及時(shí)到位。
因4#框架是1#橋第一孔頂進(jìn)就位箱涵,月度施工計(jì)劃已經(jīng)下達(dá),無法臨時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃。經(jīng)研究,決定等到7孔箱涵全部頂進(jìn)到位后再進(jìn)行糾偏。這樣既同時(shí)考慮相鄰3#和5#箱涵的高程控制,又能兼顧新安江路1#橋7孔框架頂進(jìn)質(zhì)量及頂進(jìn)框架的整體美觀。
相鄰孔頂進(jìn)后,經(jīng)測量4#框架與相鄰3號(hào)框架高差為-40 cm,與5號(hào)框架高差為-19 cm。最后經(jīng)過方案論證,決定將4#框架進(jìn)行抬高處理,糾偏值為抬高+30 cm(見圖2、表1)。

圖24 #框架糾偏斷面圖

表1 4#箱涵頂進(jìn)低頭糾偏前后對(duì)照表
3.1 現(xiàn)場準(zhǔn)備
(1)材料準(zhǔn)備情況:D24便梁1組;50 cm支點(diǎn)頂鐵6組;1 cm、2 cm、3 cm支撐鋼板若干,枕木、方木若干。
(2)機(jī)械準(zhǔn)備情況:高程測量儀器自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀1臺(tái),線路幾何狀態(tài)檢查儀器若干,200型挖機(jī)1臺(tái),配備200 t液壓千斤頂6組。
(3)人員準(zhǔn)備情況:安排現(xiàn)場總指揮1人,防護(hù)人員3名,技術(shù)員3人,線路檢查人員2人,油泵負(fù)責(zé)人1人,勞務(wù)工10人,挖機(jī)司機(jī)1人。
(4)施工計(jì)劃安排:嚴(yán)格按施工計(jì)劃進(jìn)行日作業(yè)安排,天窗點(diǎn)以外,施工線路限速45 km/h。糾偏計(jì)劃起頂時(shí)間為120 min。
3.2 糾偏方法
3.2.1 架設(shè)D24 m便梁加固線路
框架橋糾偏需在封鎖點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行,4號(hào)框架糾偏前,利用施工天窗點(diǎn)在3號(hào)、5號(hào)框架上架設(shè)D24 m便梁1組進(jìn)行線路加固,待線路加固完成后,再將框架頂上的道碴挖空,確保抬起箱涵時(shí)線路幾何尺寸不出現(xiàn)偏差,然后再進(jìn)行框架糾偏施工,見圖2。
3.2.2 框架底部拉槽
在4號(hào)框架底板與基層間進(jìn)行底部拉槽,拉槽尺寸為深1.65 m×寬1.0 m×箱長12.23 m。
3.2.3 澆筑地梁
在箱底拉槽位置制作1.0 m×1.0 m×12.23 m矩形鋼筋混凝土地梁?;炷翉?qiáng)度采用為C40,鋼筋布筋為Φ25@15 cm上下各一層。
3.2.4 低頭框架糾偏
(1)地梁澆筑完成,待砼強(qiáng)度檢測達(dá)到75%后,在地梁頂部設(shè)置3塊5 cm厚鋼板作為千斤頂基礎(chǔ)。
(2)糾偏時(shí)采用6組200 t千斤頂進(jìn)行同步糾偏,在每組千斤頂之間設(shè)置支點(diǎn),以確保頂起高度穩(wěn)定。
(3)糾偏過程中,技術(shù)人員不間斷地對(duì)框架抬起高度進(jìn)行測量,以確保糾偏數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(4)待糾偏高度達(dá)到設(shè)計(jì)高度,并核實(shí)無誤后,做好支撐,并拆除千斤頂。
3.2.5 底部封堵
糾偏完成后,對(duì)挖開的基礎(chǔ)及箱底部縫隙,采用C40混凝土進(jìn)行封底處理。中間采用壓注漿封底,確保箱底縫隙灌注密實(shí),防止底板下空洞造成后期產(chǎn)生箱體病害。
3.2.6 撤除施工便梁
基底灌漿強(qiáng)度達(dá)到后,撤除D24便梁,恢復(fù)線路。
3.3 安全保證措施
(1)千斤頂設(shè)備要有備用。糾偏過程中,要加強(qiáng)對(duì)千斤頂設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī)檢修,防止設(shè)備出現(xiàn)故障。
(2)要加強(qiáng)對(duì)線上便梁的監(jiān)測,防止清道不徹底,造成線路偏差。糾偏期間派專人對(duì)線路軌距、方向進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消滅。做好駐站和現(xiàn)場防護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行鄰近營業(yè)線施工的“一機(jī)一人”防護(hù)。
(3)作業(yè)過程中,要密切監(jiān)測機(jī)械設(shè)備及支柱的穩(wěn)定性,防止千斤頂和支柱失穩(wěn),盡量多加支柱。
4#框架糾偏處置后,箱體頂進(jìn)中線和高程誤差均符合規(guī)范要求,相鄰箱體間誤差基本消除,整體線形完美,如圖5,圖6。

圖5 箱體糾偏后局部效果圖

圖6 箱體糾偏后整體效果圖
合肥市新安江路1#橋下穿合寧繞行下行線7孔框架頂進(jìn)工程工期歷時(shí)一個(gè)多月,包含D型便梁加固線路與撤除時(shí)間。但因4#框架糾偏,重新申請(qǐng)?jiān)露仁┕び?jì)劃,架設(shè)D24便梁1組,造成大量的工作延遲,雖然不影響整個(gè)工程的工期,但是還是增加了工程的成本。因此,應(yīng)該吸取的教訓(xùn)還是深刻的。一是要認(rèn)真復(fù)核工程地質(zhì)情況;二是要做好設(shè)計(jì)要求的內(nèi)容,不能盲目優(yōu)化方案,改變施工工藝,弱化保障措施;三是發(fā)生問題后,要科學(xué)評(píng)估分析,合理組織整改,不要亂了陣腳,造成后續(xù)工作的被動(dòng)。本次工程糾偏,對(duì)長度為20m內(nèi)的框架的抬高還是有借鑒意義的,但對(duì)于長大框架的糾偏還是要經(jīng)過科學(xué)論證,防止造成結(jié)構(gòu)病害,希望本工程能為類似的工程提供參考。
責(zé)任編輯:宋飛 龔佩毅
來稿時(shí)間:2015-5-18