逯 靜 ,蒲鵬飛
(1.西南電力設計院,四川 成都 610021;2.神華集團公司,北京 100011)
某電廠#2機組鍋爐由日本三菱重工神戶造船廠生產,型號DG1025/18.2-Ⅱ6,汽輪機由三菱重工高砂制作所生產,型號TC2F-40.5抽汽凝汽式,發電機由日本三菱生產,型號MB-J。機組的熱控分散控制系統(Distributed Control System,DCS)采用的是美國METSO公司生產的MAX1000+PLUS控制系統。機組于2000年投產運行。
某日14時21分,#2機組負荷310 MW,主蒸汽壓力和主蒸汽溫度分別為16.68 MPa 、536℃,機組投入AGC(Automation Generation Control,AGC)控制方式,機組協調控制方式采用DEB(Direct Energy Balance,DEB)控制,4臺磨煤機A、B、C、D及2臺汽動給水泵全部運行,機組正常運行。
某日14時21分,#2機組鍋爐MFT動作,機組跳閘,21、22引風機、21、22送風機跳閘,跳閘首出為再熱器保護動作,23電動泵正常。汽機跳閘,各主汽門、調速汽門關閉正常。發電機解列,為逆功率保護動作,廠用電切換正常。
電氣保護動作情況:
14:21:09:191 #2發變組保護I屏RCS-985B保護裝置程序逆功率保護動作,出口全停;
14:21:09:195 #2發變組保護Ⅱ屏RCS-985B保護裝置程序逆功率保護動作,出口全停。
14:21:10:973 21、22廠用電切換裝置保護啟動切換動作,廠用21,22工作進線開關跳閘,廠用21、22備用進線開關合閘。
檢查就地電氣開關及變壓器均無異常,2202開關跳閘,故障錄波器錄波正確,保護裝置及DCS信號正常。
機組跳閘后運行人員按照機組故障方式進行操作處理,15時32分投入盤車,停機過程正常。
(1)對#2機組鍋爐保護柜進行檢查,繼電器及柜內接線正常。
(2)對#2鍋爐MFT主保護回路進行逐一傳動,回路動作正常。
手動打閘;爐膛壓力高;爐膛壓力低;送風機全停;引風機全停;汽包水位高;汽包水位低;爐水泵差壓低;燃燒不穩;全火燃喪失;再熱器保護動作;所有燃料消失;風量低;汽機跳閘;脫硫跳閘。
(3)對DCS系統進行檢查,發現下列異常。
SCS系統DPU32切至輔DPU運行(SCS系統DPU32所帶設備為21、22引風機控制、21、22送風機控制)。
(4)對DCS各系統的24 V、48 V電源模塊檢查測試電壓。
48 V電源變壓器外觀完好,溫度37℃;48 V電源電容外觀完好,溫度29℃;48 V電源保險通斷,無斷路情況;電源模件功能檢查,測量48 V電源輸出電壓正常;48 V電源互備試驗正常(將第一路48 V電源斷開,測量48 V電源輸出為49 V,送上第一路48 V電源;斷開第二路48 V電源,測量48 V電源輸出為49 V);檢查24 V電源及電源模塊負載情況正常,24 V電源模塊電路板無燒損痕跡,電路板正常。
(5)SOE過程分析及試驗。
結合事故追憶(Sequence of Energence,SOE)記錄的MFT動作順序,逐一分析排查動作過程,由于正常MFT保護動作不跳送、引風機,只有第15項“脫硫跳閘”條件在啟動鍋爐MFT同時跳閘兩臺引風機,該保護主要是保護脫硫吸收塔避免遭到破壞。故判斷為“脫硫跳閘”信號動作導致機組MFT動作,同時跳閘引風機。8月5日,進行脫硫跳閘模擬試驗,試驗時21引風機6 K開關切到試驗位,22引風機未參與試驗。通過試驗確認脫硫跳閘后同時觸發MFT信號和引風機跳閘信號。與機組跳閘時現象一致。
對再熱器保護的就地設備及控制回路進行檢查,控制回路檢查正常。在鍋爐保護盤模擬再熱器保護動作條件,再熱器保護正常動作,MFT首出正常報出,SOE記錄有再熱器保護的正常動作條目。在#2機組跳閘時SOE記錄內沒有再熱器保護動作記錄,再熱器保護首出屬于報警錯誤。原因是當時事故狀態下,DPU32切到輔DPU運行,控制系統處于異常狀態,產生時序控制錯誤。
進行DPU故障模擬試驗,拔下SCS系統DPU32,DPU切至輔DPU運行,再把輔DPU打到離線位置,主輔DPU同時失去控制,所屬控制設備沒有發生跳閘現象,可以排除是由于DPU故障導致引風機跳閘。
(6)現場設備檢查。21、22引風機油站電源及就地控制箱檢查正常;21、22空預器主、輔變頻器柜,無水跡,無故障點;引風機、送風機6 kV開關啟停試驗正常;發變組系統及2202開關,主變中性點檢查無異常。
(7)對脫硫跳閘信號回路進行檢查。測量脫硫控制系統至DCS系統及鍋爐保護柜脫硫跳閘信號電纜(共6根,每根長度320 m)存在38V感應電壓。
由于#2機組脫硫控制系統送至#2機組DCS的脫硫跳閘三個信號回路的傳輸電纜長達320 m,在傳輸信號過程中受外界干擾產生感應電引起信號誤動,導致#2機組脫硫跳閘保護信號啟動鍋爐MFT和引風機跳閘。事故過程中感應電壓進入DCS控制系統,造成DCS系統內部通訊故障(脫硫控制系統至DCS系統及鍋爐保護柜的6根“脫硫跳閘”信號電纜存在感應電壓),導致#2機組SCS系統DPU32切換到輔DPU及部分數據不能正常接收。
(1)為消除硫控制系統至DCS系統及鍋爐保護柜脫硫跳閘信號電纜感應電壓,采取DCS側加裝中間繼電器進行隔離,提高系統對干擾信號的抑制能力,使用中間繼電器的輔助接點送至引風機保護回路,防止設備誤動、更改完畢后,回路校線及傳動正常,機組報備。
(2)對SCS系統DPU32進行更換,更換后對設備狀態進行檢查,對保護回路進行傳動,試驗正常。
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