江安全
(廣新海事重工股份有限公司,中山528437)
當前,埋弧焊和藥芯焊絲CO2焊在船舶行業中應用較多,工藝方法成熟可靠。在8 mm及以上鋼板的應用效果較好,但對于8 mm以下的鋼板焊接,其工藝上則存在若干問題,例如:對于5 mm薄板焊接,使用埋弧焊(Φ3.2)很容易出現焊穿、出現氣孔、變形大等工藝問題;若用藥芯焊絲CO2焊接,則存在工序較多、制作周期長等缺點。為了更好解決薄板焊接問題,我們決定試驗細絲埋弧焊(Φ2.4)和藥芯焊絲CO2焊,對這兩種焊接方法通過焊接試驗進行分析比較。
(1)試板要求:尺寸500×200×5(mm),坡口角度單邊20°,裝配間隙4~5 mm。坡口情況見圖1。

圖1 藥芯焊絲坡口裝配
(2)防變形措施:兩端裝配引熄弧板,坡口背面裝配2個碼板。
(3)焊接方式:平焊。
(4)焊接材料: CHF711(大西洋)符合AWS E71T-1標準輔助材料采用天高襯墊。
(5)焊接設備:松下CL500型焊機。
(6)試驗參數:見表1。

表1 藥芯焊絲試驗參數表
(7)焊接示意圖,見圖2。

圖2 焊接示意圖
(8)作業時間:1小時58分。
(9)試驗結果:表面質量良好,焊接變形小,內部X拍片合格。
(1)試板要求:尺寸1 000×200×5(mm)I 型坡口,裝配間隙0~1 mm,裝配引熄弧板。裝配情況見圖3。

圖3 藥芯焊絲坡口裝配
(2)防變形措施:無。
(3)焊接方式:平焊。
(4)焊接材料:H10Mn2+SJ101(大西洋)
(5)焊接設備:MZ-630型
(6)試驗參數,見表2。

表2 埋弧焊試驗參數表
(7)焊接示意圖,見圖4。

圖4 埋弧焊接示意圖
(8)整個制作周期時間:1小時13分。
(9)試驗結果:表面質量良好,試板有彎曲變形,內部X拍片出現2個氣孔,尺寸較小,拍片質量合格。
第一次埋弧焊試驗雖然合格,但不完美,對試驗中出現的氣孔和變形,我們分析原因如下:
(1)氣孔產生的原因:焊絲較細、焊接電流較小而焊接速度又稍快,焊縫結晶速度較快,熔池中的氣孔來不及溢出而滯留在焊道中;
(2)由于焊接是不規則的加熱與冷卻過程,而薄板的剛性較小,容易產生塑性失穩,因而容易產生焊縫變形,主要是波浪變形;
(3)現場試驗的板材尺寸較小,試板兩端只是裝配引熄弧板,焊接時自由收縮,焊接的變形稍大。
第一次試驗沒有考慮到生產中的實際應用情況,為此我們決定在第一次試驗的基礎上稍加改動,并做正式的焊評試驗:
(1)裝配時,模擬生產中條件(因為生產中的板較長較寬,散熱快)將試板四個角點焊固定,第一道焊接完畢后,等待30分鐘,待焊縫溫度降低后再翻身。
(2)試板定位后,因天氣潮濕,我們適當用火焰加熱坡口,將坡口中的水汽烤掉。
(3)焊接時,對第二道焊接適當降低速度和增加電流。使焊縫冶金反應充分,產生的氣體有充分的時間溢出。
焊接參數如下表3所列。

表3 埋弧焊改進試驗參數
(4)試驗結果:變形較第一次焊接小,符合生產要求。表面質量美觀,X拍片合格。并且焊接試驗的理化結果合格,達到了預想效果。
兩種焊接方法的對比項目,見表4。

表4 兩種焊接方法對比情況表
通過焊接試驗,我們不斷調整焊接工藝參數,最終確定了合適的焊接工藝,這不僅提高了我公司碳鋼薄板焊接的生產效率,又大大提高了此類焊縫的合格率,為公司的薄板焊接積累了豐富的經驗。
【1】陳聽梁,沈世瑤主編.船舶焊接手冊[M].北京:國防工業出版社.
【2】陳祝年.焊接工程師手冊[M].北京:.機械工業出版社.