保定供電公司 崔 曄 霍 紅 鄭兵武
為保證電力系統供電可靠性,系統中一般多采用環形電網供電。考慮到不同電壓等級的具體特點,普遍的做法是,對于220kV及以上電壓等級的供電系統,采用環形電網來保證其供電可靠性;對于110kV及以下電壓等級的供電系統,則多采用環形設計單路供電的方式來保證其安全穩定性,而通常采用備用電源自動投入裝置來提高系統的供電可靠性。
國網保電供電公司涿州小區現有6座110kV無人值守或綜合自動化變電站,都裝設有110kV線路或主變(微機型)備用電源自動投入裝置。現結合作者幾年來的運維實踐,對備用電源自動投入裝置在現場設備故障過程中遇到的問題,進行了分析及探討。
如圖1所示,下面就以進線1為工作電源,進線2為工作電源,3DL為熱備用狀態,為例說明進線備自投的動作邏輯,即1DL、2DL在合位,3DL在分位。當2DL無法正常供電時備投動作切斷2DL投入3DL,備自投裝置充電完成后,II母三相無壓,2DL無流,I母三相有壓,延時到后跳開2DL,確認2DL跳開后合上3DL。

圖1 一次接線示意圖
110kV4號、5號母線分裂運行,111、112運行、145熱備用;1號主變帶35kV所有負荷,301、345開關運行,302開關熱備用;2號主變帶10kV所有負荷,502,545開關運行,501開關熱備用。
2012年04月11日07點02分220KV涿州站涿塔I線117線路保護距離I動作,AB相間故障,開關跳開,重合不成功,110KV塔上站110kV4號母線失壓,111進線無流,1號主變失壓,造成35kV4號母線失壓,110KV備自投裝置動作,跳開進線111開關,確認111開關跳開后,合上110KV分段145開關,35KV備自投裝置動作,跳開1號主變進線301開關,確認301開關跳開后,合上35KV分段302開關。

表一 110kV備自投配置情況一覽表

表二 35kV備自投配置情況一覽表
2012-04-11 07:02:00:060

圖2 變電站一次主接線圖
0ms 啟動
4205ms 出口9動作(出口9為111開關)
5257ms 出口2動作(出口2為145開關)
2012-04-11 07:02:00:060 整組啟動
2012-04-11 07:02:05:154 自投跳電源1
2012-04-11 07:02:05:244 自投合電源2-1自投合電源2-2
最終:111開關跳開,112、145開關運行
301開關跳開,312、345開關運行
110kV備自投方式為橋備自投方式,動作前,111,112分裂運行,145熱備用。滿足橋備自投方式充電條件。
111開關因線路故障,電源側涿州站涿塔I線117跳開,110kV4號母線失壓,111進線無流,滿足備自投動作條件,經T1(定值整定T1=3S)延時后跳開111開關,確認111開關跳開后,延時T3(定值整定T3=1S)合上145開關。
從110k V備自投動作行為上分析,備自投跳111開關,合145開關沒有問題,從動作報告上看111開關跳開時間為4205ms,定值整定為3S,時間上相差1S左右。
原因為:國電南自廠家在設計PSP691的動作邏輯時,考慮滿足PSP691動作的條件啟動后,電壓短時恢復到無壓定值(定值整定為30V)以上時,T1會重新進行計時,也就是在涿州站涿塔I線117開關重合時(重合時間為1S,重合不成功),T1自動重新進行計時,在啟動后4205ms(裝置定值整定時間+線路的重合閘時間),110kV備自投動作,跳開111開關,合上145開關。
35kV備自投方式為自適應方式,動作前,301、345開關運行,302開關熱備用,滿足RCS9651C充電條件。
111開關因線路故障,電源側涿州站涿塔I線117跳開,110kV4號母線失壓,1號主變失壓,造成35kV4號母線失壓,滿足備自投動作條件,經T1(定值整定T1=5S)延時后跳開301開關,確認301開關跳開后,延時T3(定值整定T3=0S)合上302開關。
原因為南瑞繼保廠家在設計RCS9651C動作邏輯時,考慮方式上與國電南自的PSP691存在不一致的地方,RCS9651C考慮滿足備自投動作條件啟動后,電壓短時恢復時,T1不會重新計時,所以RCS9651C在啟動后5094ms后,跳開301開關,合上345開關。此時,PSP691仍未合上145開關,在5257ms后才合上145開關。
這一起110k V變電站110k V和35k V備自投動作案例分析,從動作時間及動作邏輯等情況來講結論是動作正確,但兩個不同廠家的自投裝置,南瑞繼保廠家在設計RCS9651C動作邏輯時,考慮方式上與國電南自的PSP691存在不一致的地方,一個是電壓短時恢復時,T1不會重新計時,一個是電壓適時恢復時,自動重新計時,這樣的情況下,兩個自投裝置動作時間差距,在35kV自投先重合的情況下,易造成運行變壓器過負荷,并且繼保人員與運維人員對故障的分析有一定的繁瑣性。
隨著電網規模的不斷擴大,網絡結構的日益復雜,使備自投裝置尤其是微機型備自投裝置在110kV變電站中廣泛被采用,備自投能否正確動作成為關注的問題,整定值是否適合實際運行,也是影響備自投實際正確率的一個重要因素,只有結合備自投的不同設計原理,結合實際情況,合理整定,才能充分發揮備自投的功能,來進一步保證系統的安全、穩定運行及提高系統供電可靠性。
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