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負壓螺桿壓縮機組冷卻系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用

2015-03-28 17:33:05楊海文陳炎王健周敬偉中原油田分公司采油四廠河南濮陽457001
化工管理 2015年24期

楊海文 陳炎 王健 周敬偉 (中原油田分公司采油四廠,河南 濮陽 457001)

1 改造前存在的問題

1.1 壓縮機組內(nèi)部、出口管網(wǎng)結(jié)垢嚴重

長期以來負壓螺桿壓縮機一直使用水源井來水作為機組冷卻用水。冷卻水由于未經(jīng)過處理,不但硬度較高,而且濁度也非常高,其中的礦化物和雜質(zhì)形成致密鈣化物的分布在壓縮機內(nèi)部及出口處。出口直徑由100cm縮減為只有60多cm,經(jīng)測量結(jié)垢厚度最嚴重處已達19.5cm,結(jié)垢現(xiàn)象非常嚴重。

1.2 運行電流逐漸增高

由于冷卻水中礦化物和雜質(zhì)含量高,在長期運行過程中形成的鈣化物附著在壓縮腔內(nèi)壁、陰陽轉(zhuǎn)子表面,致使主機在運轉(zhuǎn)過程中部件間隙過小,運行電流呈逐漸上升趨勢;新機投運時電流一般120A左右,由于機組長期運行,內(nèi)部結(jié)垢越來越嚴重,電流最高上升到156A,造成耗電上升,每年多耗電122990 KWh,折合電費9.777萬元。

1.3 經(jīng)常故障性停機

隨著機組累計運行時間增加,內(nèi)部結(jié)垢越來越嚴重,機體內(nèi)部運轉(zhuǎn)間隙過小,造成主機排溫難以控制,很多時候必須打開噴淋補水才能將排溫控制到規(guī)定值以內(nèi),但在打開噴淋的同時又增加了設(shè)備負載,增大了能耗,造成過載停機。停機后機組因內(nèi)部結(jié)垢卡死,有時需用弱酸浸泡1-2天時間才能解卡,2013年累計停機11次,影響輕油產(chǎn)量76.67噸。

2 取得的主要技術(shù)創(chuàng)新成果

2.1 改造設(shè)計思路

我們認為機組冷卻水硬度過高是造成機組頻繁停機的主要原因,通過對工藝流程分析,決定將分水罐分離出的閃蒸水作為冷卻水水源,閃蒸水經(jīng)過化驗分析,達到軟化水硬度指標,符合設(shè)備冷卻用水要求。從分水罐的切水器降水引出后經(jīng)過離心泵增壓和換熱冷卻后即可進入壓縮機組進行冷卻使用。

2.2 技術(shù)創(chuàng)新點

2.2.1 采用閃蒸水作為水源

原油經(jīng)過加熱爐加熱進入穩(wěn)定塔后,在負壓作用下?lián)]發(fā)出輕烴組分和水蒸氣,從而起到穩(wěn)定原油和降低含水的目的。輕烴組分和水蒸氣經(jīng)過壓縮機和冷凝器后凝析進入分水罐,通過重力沉降,水從分水罐底部被排出。分水罐排出的水中有相當一部分是從穩(wěn)定塔抽出的水蒸氣凝析的閃蒸水,其硬度很低且無雜質(zhì),這部分水在日常都是直接排放掉了,但如果合理利用,卻是理想的冷卻水源,只需進行簡單換熱后即可用來對機組進行冷卻,因此采用閃蒸水作為冷卻水源是我們改造的主要技術(shù)創(chuàng)新點。

2.2.2 降低了供水能耗

改造前因為冷卻水壓力要求在0.4MPa以上,原有的來水壓力遠不能滿足要求。因此采用一臺配套功率為7.5KW的單級單吸離心泵供壓縮機冷卻水增壓使用。冷卻水量經(jīng)過測量每小時平均達到16立方米。改造后,分水罐出水壓力達到0.2-0.25MPa遠高于原有來水壓力,因此無需消耗大功率設(shè)備增壓,使用一臺3KW的管道泵即可滿足生產(chǎn)需求,從而降低了供水能耗,同時又降低了電耗。

3 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

3.1 現(xiàn)場改造工作量

2014年5月我們組織負壓螺桿壓縮機組冷卻水系統(tǒng)進行施工改造,主要改造工作量為:

3.1.1 鋪設(shè)冷卻水流程。流程由管線將兩座分水罐切水器排污出口連接后,經(jīng)過管道泵、換熱器后連入兩臺壓縮機主機水分配器,總長44米.

3.1.2 安裝3Kw管道流程泵1臺。

3.1.3 安裝冷卻換熱器

3.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果

3.2.1 由于采用了水質(zhì)硬度達標的冷卻水源,消除了機組內(nèi)部現(xiàn)象

2014年6月改造完成以后,我們分別從管道泵出口處取樣檢測冷卻水的硬度和濁度,指標均為0.1,改造后冷卻水水質(zhì)得到了根本性改善。經(jīng)過4個月的運行,2014年10月14日,打開壓縮機出口進行檢查,未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢情況,機組內(nèi)部結(jié)垢問題得到徹底解決。

3.2.2 機組運行電流明顯下降

改造以后,壓縮機運行電流為122A,改造前下降了34A,運行電流下降了22%,機組運行效率提高了8.34%.機組效率大幅提高。

3.2.3 延長了機組使用壽命

改造后截止12月初,壓縮機連續(xù)運行進6個月沒有發(fā)生一起故障停機,各項運行參數(shù)也從改造后就有了一定幅度的下降。運行電流穩(wěn)定在122A左右,接近新機安裝時的運行電流,排溫從75℃降低到了62℃,潤滑油溫從52℃下降到了46℃。1#負壓機已經(jīng)累計運行16078小時,預(yù)計設(shè)備累計運行能達到30000小時,將設(shè)備使用壽命延長了2倍。

3.3 取得的效益

3.3.1 經(jīng)濟效益

3.3.1.1 投入費用投入1.11萬元。

3.3.1.2 產(chǎn)出計算

合計產(chǎn)出 180.1625萬元

創(chuàng)效=產(chǎn)出-投入=180.1625-1.11=179.0525萬元

3.3.2 社會效益

2014年6月改造完成以后沒有發(fā)生一起故障停機,原油穩(wěn)定和輕烴生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性得到了充分保障。改造前每次停機以后由于機內(nèi)間隙小,造成機內(nèi)轉(zhuǎn)子和腔體卡死無法盤機,需要冷卻、弱酸浸泡一段時間后人工進行強制盤機,勞動強度非常大。現(xiàn)在停機后即可輕松進行盤機,既節(jié)約了時間又大大降低了勞動強度。

4 推廣應(yīng)用前景

此項改造成果在污水站大型注水設(shè)備、壓縮機冷卻方面有著廣闊的應(yīng)用前景,在中油油田各采油廠聯(lián)合站原油處理穩(wěn)定系統(tǒng)均有推廣應(yīng)用前景。

[1]陳浩.淺談單機雙級螺桿壓縮機制冷系統(tǒng)的應(yīng)用[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2012,(10):124.

[2]張衛(wèi)東.螺桿壓縮機常見故障及處理方式[J].企業(yè)家天地月刊,2012,(2):80.

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