趙東升, 王立華, 馬 江
(海軍駐興平地區軍事代表室,陜西 興平 713105)
氣缸套是船用柴油機的重要零部件之一,因其內壁工作條件十分惡劣,很容易發生磨損,磨損后會造成以下危害:
1)柴油機曲軸箱漏氣量增加,污染滑油,換油周期縮短;
2)壓縮壓力降低,啟動困難,功率下降,燃油消耗增加;
3)滑油消耗增加,積碳嚴重;
4)柴油機異常振動加劇,噪聲增大;
5)嚴重的磨損故障還可能帶來一系列的可靠性問題,如造成連桿、活塞、缸套的斷裂[1]。
根據柴油機裝配試車資料和柴油機在使用保養的實際經驗,氣缸套異常磨損可分為四種形式:疲勞磨損、磨料磨損、腐蝕磨損、粘著磨損[2],這幾種磨損形式或單獨出現或同時出現。兩種以上的磨損形式就稱為復合磨損,復合磨損的速度和對柴油機的傷害遠遠大于單一形式的磨損。
柴油機發生氣缸異常磨損的原因按使用狀況可分為使用保養、制造安裝兩方面,本文主要從制造安裝方面進行探討。
某型柴油機在試驗臺架進行試車時,各項試驗參數均運轉正常。試驗結束后,進行拆解檢查,發現B4缸氣缸套異常磨損(如圖1所示),情況如下:
1)氣缸套在自由端方向12.5h~5h方向異常磨損(如圖2所示),磨損位置距離氣缸套頂端25mm,深度方向長為265mm。

圖1 氣缸套異常磨損圖

圖2 氣缸套異常磨損位置
2)活塞在3h方向活塞頂第一道環槽上邊出現3mm寬的磨損痕跡(如圖3所示)。

圖3 活塞環異常磨損痕跡
從故障現象看,柴油機滑油、冷卻水溫度及壓力均正常,活塞缸套潤滑、冷卻良好。經過分析認為B4缸異常磨損的可能原因為:
1)活塞頂裙同軸度超差[3];
2)氣缸套內孔尺寸不合格;
3)活塞裙與連桿小端干涉。
針對可能原因,對相關零部件進行了拆檢,拆檢結果如下:
1)復查B4缸活塞裝配頂裙同軸度符合工藝技術要求(≤0.05);
2)按圖4位置檢測B4缸缸套內孔尺寸,技術文件要求為Ф230+0.046-0.01mm,檢查結果均符合技術文件要求;

圖4 氣缸套內孔測量位置(mm)
3)檢測B4缸配套的連桿,相關尺寸均符合技術要求;
4)檢查B4缸活塞裙開檔情況,發現活塞裙開檔處有擦傷痕跡;于是在活塞裙開檔處涂紅丹進行復查,然后正常安裝活塞連桿組件,結果發現B4缸活塞裙內部螺栓撘子外緣與連桿小端干涉。

圖5 活塞裙磨損圖片
異常磨損的原因是活塞裙內部開檔處毛坯肥大,活塞上行時,由于連桿小端與活塞裙干涉,連桿使活塞傾斜,最終導致活塞與氣缸套剛性接觸,活塞及氣缸套擦傷。從拆檢情況看,毛坯肥大區域為活塞裙部螺栓搭子處,如圖6所示。

圖6 活塞裙毛坯肥大部位(mm)
經過對活塞裙進行綜合分析,認為造成毛坯肥大的原因有以下兩點:
1)活塞裙模具磨損。活塞裙為鍛鋁零件,鍛造過程中,模具會出現磨損,磨損量累計后尺寸會逐漸變小,導致鍛造活塞裙開檔尺寸偏小,毛坯肥大;
2)開檔檢驗工裝失效。前期設計過活塞裙開檔尺寸專用檢驗工裝,但這套工裝因使用時間過長誤差變大,從而導致檢查結果虛假。
船舶柴油機氣缸套異常磨損,雖然是柴油機裝配試車和使用保養中的常見故障,但如果把握下列環節,就可以預防或減少船舶柴油機氣缸套異常磨損故障的發生:
1)選用合格的零部件。裝配時應特別注意清潔度,正確安裝活塞連桿、活塞環、氣缸套;嚴格檢測配合尺寸,必須符合設計和工藝技術要求;
2)加強現場模具、工裝的管理。定期檢查鍛
根據拆檢情況,綜合分析認為,柴油機B4缸造模具和工裝,對磨損嚴重的磨具和工裝及時修理或報廢;
3)認真執行柴油機技術說明書中規定的技術要求,選用合格的潤滑油,嚴格控制活塞裙開檔尺寸;
4)重新設計工裝。按照連桿小端形狀重新設計檢驗工裝,全面檢查活塞裙毛坯開檔情況。
[1] 林海等.中高速大功率柴油機氣缸套異常磨損及拉缸故障分析[J].柴油機,2010,32(3):45-46.
[2] 王國慶.某輪主機缸套異常磨損原因分析[J].天津航海,2007(3):24-25.
[3] 劉建安.淺談船舶柴油機缸套磨損故障性能分析與處理[J].價值工程,2014(10):11-13.