卞新亮,張述洪
(山鋼股份濟南分公司檢修工程公司,山東濟南 250101)
經驗交流
焦油超級離心機控制故障分析與改進
卞新亮,張述洪
(山鋼股份濟南分公司檢修工程公司,山東濟南 250101)
對焦油超級離心機常見控制系統故障進行了分析。通過先后實施控制開關設備、變頻器自主改進以及連鎖控制功能完善工作,使設備運行穩定,保證了生產的順行。
焦油超級離心機;PLC;變頻器;連鎖控制
濟鋼化工廠焦油加工系統原料焦油的脫水脫渣工作由2臺超級三相臥式螺旋卸料離心機擔任,離心機具有轉速高、振動小、噪音小、維護周期長等優點。設備采用模塊式PLC構建控制系統,采用ABB ACS550系列變頻器為主調速設備,并輔以各類檢測元件、操作控制元件,實現焦油脫水脫渣的三相分離生產需求。其具備操作簡便、自動化程度高、勞動強度低、操作環境好、分離效率高的特點。但隨著設備的逐年老化、現場腐蝕以及生產操作進一步的精細化,逐步產生了一系列故障問題,對此,化工廠對設備進行改進。
2.1 系統故障
1)因現場腐蝕等各種惡劣環境的影響,現場操作控制盤部分設備損壞,不能有效進行調速控制,致使焦油分離效果不能滿足生產需要。2)隨著設備逐步老化,原設計變頻器抗干擾能力逐步下降,多次出現誤報虛假故障;PLC系統多次出現問題,造成非正常停機,檢維修工作過度依賴廠方技術人員,故障處理不及時,停機時間長,嚴重影響生產的高效連續運行。3)焦油原料輸送泵與離心機未能進行連鎖控制,多次發生離心機故障停機而原料輸送泵未?,F象,造成跑焦油事故,嚴重污染了環境,也給生產操作人員帶來極大不便。
2.2 工作原理
焦油通過原料泵及供料管進入離心機內,在離心力的作用下連續使固相焦油渣和液相的焦油、氨水分離開來,比重較大的焦油渣沉降到轉鼓壁上,然后由螺旋輸送器傳送到筒體的錐體端,從排料口進入焦油渣集料箱;比重較小的焦油和氨水則在離心機轉筒內部形成同心圓柱,氨水處于內層,焦油處于外層,通過調節溢流堰和可變葉輪來改變和確定焦油、氨水的分界面,從而調節焦油的含水量和氨水的含油量,焦油和氨水通過重力作用分別從不同的通道排出。焦油渣的含油量則通過改變螺旋差速來控制。通過離心機處理后的焦油含水為1%~2%,含渣<0.3%,處理能力為22.5 t/h。在焦油蒸餾工藝中,原料焦油含水量每降低1%,每噸焦油煤氣消耗量將降低1.34 m3/h,較低的焦油含水量有利于節能降耗。
2.3 系統組成
離心機控制系統采用西門子S7-300系列PLC,由機架、CPU模塊、信號模塊、功能模塊、接口模塊、通信處理器、電源模塊等組成??刂葡到y采用的通訊方式為Profibus-DP通訊,選用模塊為CP342-5通信處理器。離心機驅動電機的調速通過變頻器來完成,采用ABB ACS550系列變頻器,同時設有振動、溫度監測,在設備出現故障振動大、溫度高時,可自行停機;設有差速控制和超載保護,通過控制轉筒和螺旋的轉速差,可調節焦油渣含油量,超載保護可自動控制進料量,防止離心機堵塞,保護設備。
2.3 系統功能分析
現場操作控制盤的主要作用:螺旋差速顯示、轉鼓轉速顯示、選擇數字顯示、多位旋鈕、設定值增/減旋鈕、報警指示、控制電源指示、燈測試按鈕、喇叭消音按鈕、螺旋啟動/停止按鈕、螺旋控制模式選擇、轉鼓啟動/停止按鈕、急停按鈕。各按鈕開關為開關量點進入PLC,顯示儀表通過速度轉換器顯示測速探頭檢測螺旋、轉鼓速度,與PLC無交叉。
離心機控制系統主要采集的數字量輸入信號(DI):離心機振動報警信號、齒輪油位信號、驅動電機超溫報警信號(兩個)、急停按鈕報警信號、變頻器故障信號、空氣開關狀態信號等。輸出的數字量信號(DO):螺旋啟動信號、轉鼓啟動信號。采集的模擬量輸入信號:螺旋驅動扭矩信號、轉鼓驅動功率信號、螺旋差速信號、轉鼓轉速信號(同差速信號)、進料溫度。輸出的模擬量信號:螺旋驅動設定信號、轉鼓驅動設定信號。螺旋、轉鼓驅動設定信號作為變頻器的頻率輸入信號,實現控制電動機運轉速度的要求。
變頻器主要控制參數:電動機控制模式,啟動運行控制方式,頻率給定模式,電流、功率、扭矩輸出(至PLC),轉速、頻率保護功能(超限監控數字量至PLC)。
3.1 控制開關設備改進
針對現場操作控制箱調速選擇開關損壞的問題,通過對該選擇控制開關進行檢查、測試以及與現場另一臺正常設備進行對比,結合現有資料進行功能分析,最終測定該開關為6對單極控制開關,其中兩對點未定義設計,即每操作1次僅有1對控制線路接通,且為順序控制,不產生交叉,因此采取了用6支單聯空氣開關代替該設備的措施,并根據原操作順序進行排序接線。根據原設備操作特點制定相應的操作方法,即每次操作僅能合上1個開關,進行功能切換時,遵循先分斷后合閘的操作方式。經現場反復試驗操作,該方式完全可代替原控制設備功能,實現轉鼓調速、螺旋差速調整、轉鼓轉矩設定、螺旋轉矩設定功能。通過現場操作使用,實現了原控制設備功能,達到了便捷、可靠操作的要求。
3.2 變頻器自主控制
通過對離心機控制系統功能分析,探索實施利用現有變頻器取代原變頻器的攻關方案。通過對離心機控制原理、控制系統、PLC系統及現場設備的檢查分析,明確變頻器控制要點及相關重要參數。
利用現有抗干擾能力較強、使用穩定性強的AB 1336系列、艾默生系列以及ACS800系列變頻器,此類變頻器均具有直接轉矩控制、啟動向導及自動識別電機特征、優化電機控制功能。
根據離心機控制系統要求,變頻器控制需實現以下功能。遠程控制功能:變頻器的啟停由PLC實現遠程控制且只能正轉,轉速信號由控制系統模塊輸出4~20 mA電流控制。變頻器運行參數輸出功能:變頻器運行功率、轉矩、電流等參數由變頻器模擬輸出端子輸出4~20 mA電流信號至PLC。設備運行保護功能:通過對變頻器保護參數的修改設定,實現電機過扭矩保護功能、轉鼓超速保護功能以及頻率保護功能。電機特征識別,控制優化功能:通過選擇DTC(直接轉矩控制)電機控制模式功能,并選擇REDUCED辨識運行方式功能,對電機啟動特征進行辨識識別,自動優化電機控制,提高控制精度,降低噪聲及諧波干擾。
經多次試驗、調試,在保證各功能可靠的前提下,成功實現了利用現有變頻器替換原變頻器的目標,保證了離心機控制安全、穩定、可靠運行,提升了系統穩定性。
3.3 焦油原料輸送泵與離心機的連鎖控制
控制難點:兩臺離心機均需分別與兩臺焦油原料泵進行連鎖控制,兩臺設備處于不同電源段,控制電源不同相,處理不當極易造成不同段電源低壓并聯的惡性事故。
解決方案:采用增加中間繼電器的方式,將兩臺設備控制電源進行有效隔離。KM1、KM2為焦油原料泵控制接觸器;alm1、alm2為離心機控制系統總報警輸出點,采用220 V電源控制,KA1、KA2為新加連鎖控制繼電器,其輔點均為3對常開常閉。QL1與QL2為連鎖投入選擇開關,當開關閉合時連鎖解除,開關斷開連鎖投入;分別將新增連鎖繼電器KA1、KA2的兩對常閉點串行引入焦油原料輸送泵控制回路,離心機故障時報警點輸出220 V電壓,中間繼電器線圈得電,常閉點斷開,焦油原料泵控制回路斷開,從而實現連鎖保護功能。該控制方式無論哪一臺離心機出現故障停車,兩臺焦油原料輸送泵均連鎖停機,且在故障未復位的情況下焦油原料輸送泵亦不能啟動。通過現場試驗,連鎖控制功能安全可靠,有效避免了離心機故障狀態下原料泵未及時停機而發生的跑油事故,大大改善了操作環境,有效降低了勞動強度。
增加聲光報警裝置:為方便操作人員進行操作,能夠在第一時間發現設備停機,在焦油操作室增加離心機故障停機聲光報警裝置,其控制采用新增連鎖繼電器KA1、KA2的第3對常開點。QL3、QL4為連鎖投入與解除選擇開關,當停機檢修或僅開1臺設備時可選擇性的連鎖投入,避免誤報警,方便操作監控。
通過對設備功能的全面分析,成功實施了現場操作控制設備的自主改造,改進后實現原控制設備的功能,且操作便捷,控制可靠;成功利用現有變頻器替換原控制設備,實現了備件的多樣性選擇,解決了PLC控制系統檢修維護難題;連鎖控制以及聲光報警裝置的增加,從根本上解決了離心機故障停機時的跑油難題,杜絕了環境污染事故的發生。
TQ520.5
B
1004-4620(2015)03-0067-02
2015-04-16
卞新亮,男,1982年生,2004年畢業于青島理工大學自動化專業?,F為濟鋼檢修工程公司工程師,從事電儀控制設備維護工作。