999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

某廠脫硝系統故障分析及處理措施

2015-04-10 14:57:40劉大利
四川水泥 2015年2期
關鍵詞:煙氣催化劑

劉大利

(大唐保定熱電廠,河北 保定 071051)

某廠脫硝系統故障分析及處理措施

劉大利

(大唐保定熱電廠,河北 保定 071051)

通過對某廠脫硝催化劑失效情況進行分析,找出催化劑失效原因,為其他電廠總結出寶貴經驗。

脫硝 催化劑 環保

1 前言

某電廠鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司超高壓、自然循環汽包爐、單爐膛、一次中間再熱、單鍋筒型結構、四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態排渣、全鋼結構構架、懸吊結構、半露天布置燃煤鍋爐,采用低氮氧化物燃燒技術。

脫硝系統改于2013年9月開工建設,12月19日通過168試運。脫硝系統采用選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝,鍋爐尾部煙道內設四組SCR反應器按照 2+1層設計;催化劑選用催化劑廠家株式會社蜂窩式催化劑;SCR反應區布置在鍋爐高溫段空氣預熱器出口和省煤器之間,還原劑為尿素,尿素制取氨氣采用熱解工藝;催化劑采用聲波和蒸汽聯合吹掃方式。

脫硝系統投入運行不到一年,因環保指標達不到國家標準,停機進行檢查,發現脫硝系統催化劑失效。

2 脫硝系統簡介

2.1某廠機組脫硝系統工藝流程布置

為滿足催化劑最佳反應溫度要求,機組SCR反應器布置在高溫空氣空預器與省煤器之間,每側SCR反應區分為兩個室,中間布置一次風熱風道。高溫空氣空預器出口煙溫控制在300℃-350℃之間,煙氣通過高溫空氣空預器下喇叭口和均流板進入反應器

2.2某電廠機組脫硝系統部分設計參數:

燃煤收到基高位發熱值:20.99 MJ/kg

SCR入口煙塵濃度:40g/Nm3

SCR入口SO2濃度:4030 mg/Nm3

SCR入口NOX濃度:500 mg/Nm3

脫硝效率:>82%

NH3 逃逸率:3ppm

3 脫硝系統投運后運行情況及出現的問題

3.1運行中甲乙側氮氧化物參數存在偏差

該廠脫硝系統自投運以來甲乙側脫硝出口氮氧化物就存在偏差,2013年 12月月度平均值甲側為80 mg/Nm3、而乙側為115 mg/Nm3,兩側差值35 mg/Nm3。隨著運行時間的推移,脫硝甲乙兩側出口氮氧化物排放濃度偏差值越來越大,同時從2014年3月底,凈煙氣氮氧化物開始間斷性超標(超標幅度在5-10%左右)。期間電廠組織對尿素質量、尿素溶液濃度、噴槍、氮氧化物表計、氧量表計、噴氨格柵、吹灰系統、煤質、燃燒調整方式等進行了檢查,并對存在的問題采取了相應措施,雖然一定程度上抑制了氮氧化物超標排放情況,但始終沒有解決甲乙側脫硝出口氮氧化物偏差大的問題。

3.2吹灰器運行情況

脫硝系統投入后,聲波吹灰器連續運行。蒸汽吹灰每天白班吹灰一次。9月28日停機后檢查乙側催化劑堵灰嚴重,10月8日機組啟動后發現甲乙兩側出口氮氧化物偏差達95 mg/Nm3,采取增加蒸汽吹灰頻次,每班蒸汽吹灰一次,但氮氧化物偏差依舊未解決。

3.3機組爆管后催化劑檢查情況

該廠2013年1月5日乙側省煤器泄露一次(省煤器布置在催化劑下),停爐檢查未發現催化劑有異常。2014年6月24日因后包墻水冷壁管泄露停機檢修,停機后對催化劑區域情況進行了檢查,未發現有塌陷或堵塞、積灰現象。考慮到水冷壁管爆管后水蒸氣對催化劑的影響,7月份送催化劑樣品到催化劑廠家株式會社進行檢測。脫硝率72%正常(新試樣73%),檢測結論催化劑效率正常。

3.4機組停運后對催化劑的處理

2014年9月28 日,機組停備消缺,停備期間檢查發現SCR反應區催化劑有積灰堵塞現象,電廠采用真空吸灰裝置對催化劑進行了吸灰處理。10月8日投入運行,投運后發現脫硝裝置性能進一步下降,凈煙氣氮氧化物排放接近上限值,間斷性超標次數明顯增加。

2014年11月2 日,按照該省關于APEC期間保證空氣質量措施要求,機組停備。機組停運后打開SCR反應器發現催化劑層上鋼絲網上有塊狀積灰物(取樣送河北電科院化驗,含大量NH4HSO4),催化劑堵塞嚴重。電廠聯系催化劑廠家提供催化劑積灰處理辦法,按照催化劑廠家提供的吹灰指導手冊,組織人員將催化劑逐層取出,利用壓縮空氣(0.6Mpa)進行吹掃清理工作,期間催化劑廠家派專人到現場進行指導。清灰期間采取了塑料布包裹的防潮措施(見圖6)。11月13日機組啟動,脫硝投入運行后發現凈煙氣NOx排放超過200mg/Nm3,增大噴氨量和調整燃燒參數,氮氧化物依然沒有降低跡象,匯報河北公司后停機分析處理。3.5測試結果

11月2日機組停運后電廠取催化劑試樣送第三方進行檢測,部分項目檢測結果如下:

催化劑比表測試:固化端為43.42 m2/g、非固化端為53.87 m2/g

機械強度:軸向強度為1.628MPa、徑向壓強為:0.232MPa

催化劑堵塞堵塞率:13.99%

催化劑脫硝效率:79.2%

催化劑活性K0值:29Nm/h

氨逃逸率:18ppm

通過檢測結果,機組催化劑微觀比表面積為43.42m2/g,較正常值(波紋板式催化劑在50 m2/g左右)明顯減??;催化劑活性K0值為29 Nm/h,較出廠35 Nm/h明顯降低,已經不能滿足繼續使用條件。機組脫硝系統實際運行中熱解爐尿素溶液噴槍已調至最大值,但凈煙氣氮氧化物濃度遠大于排放限值。由此判斷催化劑性能降低或者部分失效

4 脫硝催化劑失效原因分析

4.1正常運行噴氨量過大,氨逃逸高

電廠聯系河北電研院分別測試了甲A、乙C、乙D三臺反應器的出口NOx濃度場,從測試結果看,甲A反應器出口NOx濃度分布較為均勻,乙側反應器出口部分位置的NOx濃度高,即實際出口NOx濃度分布情況較測試結果更差。經過甲、乙兩側脫硝出口氨逃逸測試結果看,乙側各個測孔的逃逸氨濃度均很高,范圍為34~62ppm,即乙側出口NOx濃度偏高并不是由于供氨量不足造成的;甲側的逃逸氨濃度相對較低,但是部分位置仍然超過了3ppm的設計要求;甲、乙兩側的逃逸氨濃度大大增加了空預器積灰堵塞以及腐蝕風險,嚴重影響了機組的安全穩定運行。同時,通過氨逃逸測試結果,可以推斷出反應器內部存在煙氣短路或者催化劑失活情況。但為保證環保指標要求,電廠不得不繼續采取加大噴氨量的方法來降低氮氧化物的排放,長期運行后形成了惡性循環。

4.2受熱面爆管影響

受熱面爆管機組事故停運時,依照原處理方式是保留引風機運行抽出爐內蒸汽,由于催化劑布置在鍋爐尾部豎井,尤其是水冷壁和過熱器爆管后,難免會有濕蒸汽通過催化劑,增加了催化劑粘結細灰的可能性,減少了催化劑本身的比表面積,降低了催化劑的活力。

4.3蒸汽吹灰過于頻繁

一般情況下,蒸汽吹灰作為聲波吹灰器的輔助,只有聲波吹灰器故障或發現催化劑積灰較嚴重時,才進行蒸汽吹灰。因為吹灰蒸汽的參數及吹灰部位的煙氣參數都不是很高,蒸汽進入和細灰混合,當氨逃逸率升高時,會大大增加硫酸氫銨的生成,生成的硫酸氫銨附著在催化劑表面,使催化劑的活力降低。

4.4停機檢修催化劑的吹掃方法不對

因為該催化劑的強度較低,采用壓縮空氣進行吹掃而不是采用負壓吸附,有可能造成催化劑小孔堵灰,減少了催化劑的比表面積。同時用壓縮空氣進行吹掃,降低了催化劑的強度,減少了催化劑的使用壽命。

4.5運行過程中催化劑入口煙溫較低

機組脫硝投運以來,鍋爐尾部煙道SCR反應區煙氣溫度甲側在330℃,乙側在310℃左右,低于催化劑最佳反應溫度(330~380℃)

4.6空預器風溫較低

機組脫硝系統SCR反應器布置在高溫管式預熱器與省煤器之間,而噴氨格柵布置在高溫預熱器前。由于機組運行時高溫預熱器風側進口風溫在200℃左右,管壁溫度低,為生成NH4HSO4創造了條件,煙氣中的SO3和噴入的氨在管式預熱器管壁上能形成NH4HSO4并附著在高溫預熱器管壁,導致煙氣側NH4HSO4與灰塵粘附在一起在管內壁上形成一層硬殼狀物質。附著在管壁的NH4HSO4隨著溫度場變化(升降負荷)發生脫落,碎片進入催化劑孔洞堵塞煙氣通道。形成積灰堵塞催化劑活性物質的微孔,減少催化劑微光比表面積,同時造成其他區域煙氣流速增大,導致催化劑層表面沖刷磨損嚴重,造成催化劑效能下降。

5 防止催化劑失效應采取的措施

二、機組正常運行時打開熱風再循環門(有暖風器的投入暖風器),提高進入高溫預熱器的風溫。

三、嚴格控制噴氨量,按照設計并依據SCR出口NOx濃度調整SCR脫硝系統噴氨量,嚴格控制氨逃逸不大于3%。如環保指標仍不合格,不應采取加大噴氨量的方法,應及時調整機組負荷和燃燒,降低機組負荷以減少脫硝系統的壓力。

四、設計時應考慮防止SCR反應區流場分布不均的情況,通過試驗拿出解決方案。

五、設計時考慮SCR反應器煙溫區域,防止低負荷時由于煙溫低生成硫酸氫銨附著物,并防止高負荷時燒壞催化劑。

六、設計應充分考慮聲波吹灰器的覆蓋范圍,防止有死角造成催化劑積灰堵塞、磨損。蒸汽吹灰作為輔助盡量不投入,只作定期試驗。

七、鍋爐受熱面爆管后的催化劑保護目前是個難點,各廠應做好防范措施防止爆管。

6 結論

該廠最后更換了全部催化劑,現運行良好。為防止催化劑失效造成不必要的損失,各廠應吸取經驗教訓,嚴格按照規程制度進行操作,同時加強缺陷處理,防止設備損壞、鍋爐爆管造成的催化劑失效。

TU723

B

1007-6344(2015)02-0078-02

于超(1989.02)男 助理工程師 專業方向:建筑電氣

猜你喜歡
煙氣催化劑
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
煙氣爐在干熄焦溫風干燥中的應用
山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:16
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
基于參數自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:52
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
燒結煙氣脫硫工藝技術分析
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
基于非分散紫外吸收法的便攜式煙氣分析儀在煙氣二氧化硫監測中的應用研究
主站蜘蛛池模板: 国产精品任我爽爆在线播放6080 | 福利一区三区| 亚洲日本韩在线观看| 成人一级黄色毛片| 中文字幕欧美日韩高清| 日韩久草视频| 人人看人人鲁狠狠高清| 在线色国产| 久久久久无码国产精品不卡 | 欧美黄色a| 欧美日韩国产系列在线观看| 中文国产成人精品久久一| 日韩精品少妇无码受不了| 亚洲AV一二三区无码AV蜜桃| 成人国产免费| 日韩a在线观看免费观看| 欧美另类一区| 久久性视频| 欧美成人影院亚洲综合图| 日韩欧美国产三级| 久久久久夜色精品波多野结衣| 在线观看国产精品日本不卡网| 国产成人精品高清不卡在线| 国产精品福利导航| 99免费视频观看| 日韩成人在线网站| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 中文字幕久久波多野结衣| 国产一级二级三级毛片| 综合久久五月天| 亚洲三级片在线看| 这里只有精品免费视频| 中文字幕久久波多野结衣| 久久婷婷五月综合97色| 色综合狠狠操| 欧美亚洲国产视频| 综合久久久久久久综合网| 国产无码高清视频不卡| 色老头综合网| 国产00高中生在线播放| 97在线碰| 黄色网在线| 波多野结衣一区二区三区四区视频 | 99视频只有精品| a天堂视频在线| 亚洲区视频在线观看| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 99热这里只有精品在线观看| 日本不卡视频在线| 国产亚洲精品91| 2020最新国产精品视频| 国产黑丝一区| 国产精品真实对白精彩久久 | 国产永久无码观看在线| 国产在线拍偷自揄拍精品| 在线视频97| 亚洲永久色| 亚洲AV无码久久精品色欲| 久久精品亚洲热综合一区二区| а∨天堂一区中文字幕| 婷婷伊人五月| 99久久精品国产精品亚洲| 一区二区午夜| 色偷偷男人的天堂亚洲av| 婷婷五月在线| 国产精品浪潮Av| 婷婷色一区二区三区| 77777亚洲午夜久久多人| 国产精品短篇二区| 尤物亚洲最大AV无码网站| 亚洲精品动漫| 亚洲成人在线网| 久久黄色视频影| 91久久国产热精品免费| 欧美亚洲日韩中文| 免费不卡在线观看av| 国产精品偷伦视频免费观看国产 | 国产欧美日韩18| 日韩中文精品亚洲第三区| 日本免费高清一区| 91探花国产综合在线精品| 欧美激情视频一区二区三区免费|