湯朝紅,熊和貴,郭銳鋒,馬留輝
(中國石化江漢石油工程有限公司井下測試公司,湖北 武漢430040)
隨著塔里木油田水平井開發(fā)的增多,水平井分段改造技術(shù)應(yīng)用也隨之增多,目前常用的分段改造工藝之一為“插管式尾管懸掛器+裸眼封隔器+篩管”。該工藝通常先用鉆桿將分段改造管柱下至設(shè)計位置,插管式尾管懸掛器座封后丟手起出送入管柱,再下入回插油管柱進(jìn)行儲層改造及放噴求產(chǎn)。
插管式尾管懸掛器座封成功后,按照操作規(guī)程,在丟手操作時,需先判斷出送入管柱“中和點”,上提管柱保持插管密封處受力1~2T,右旋管柱15~20圈,即可成功丟手。在實際施工過程中,一方面由于塔里木油田儲層埋藏深,井深一般在6 500.00m左右,插管式尾管懸掛器下入深度較深,受泥漿密度誤差影響,計算得出的送入管柱“中和點”存在誤差,導(dǎo)致送入管柱“中和點”不易判斷;另一方面,若指重表遇到意外情況失靈,無法觀察管柱重量,從而造成插管式尾管懸掛器丟手操作困難,部分復(fù)雜井甚至需要反復(fù)操作好幾次,才能丟手成功。這個難題一直困擾著現(xiàn)場施工技術(shù)人員。
針對以上問題,在總結(jié)以往施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,研發(fā)出新型專用丟手輔助工具。該工具入井時連接在插管式尾管懸掛器之上,在懸掛器坐封后,上提下放管柱時,指重表可出現(xiàn)“中和點”,由此可以判斷插管密封處的受力情況,方便后續(xù)完成丟手操作。
丟手輔助工具(圖1)主要由上接頭、密封筒、滑動芯軸、密封組件、壓帽、鎖套、O型密封圈和下接頭等部分組成。

圖1 丟手輔助工具結(jié)構(gòu)示意圖
1.2.1 顯示“中和點”設(shè)計原理
參考“中和點”定義,管柱處于不拉伸、不壓縮的狀態(tài)即為中和點。輔助工具設(shè)計為上提管柱芯軸可以拉伸,芯軸滑動至鎖套位置時,鎖套鎖定芯軸無法繼續(xù)滑動,下放管柱芯軸可以被壓縮回到原位。在拉伸、壓縮芯軸過程中,輔助工具以上管柱不會處于拉伸、壓縮狀態(tài),井口懸重也不會增加。
1.2.2 扭矩傳遞設(shè)計原理
芯軸外表面一段設(shè)計為六方體,密封筒連接的鎖套內(nèi)腔也設(shè)計為六方體,當(dāng)外筒轉(zhuǎn)動時,通過鎖套可帶動芯軸轉(zhuǎn)動,將扭矩傳遞至插管密封處。
1.2.3 密封件設(shè)計原理
在可以保持管柱內(nèi)壓力的基礎(chǔ)上,芯軸可以上、下滑動,且多次上下滑動后密封組件保持密封。設(shè)計采用組合密封的方式,密封組件設(shè)計為支撐環(huán)、V型圈、O型圈和碳圈組合,分別包含向上、向下V型圈,保證密封。
1.2.4 橡膠件材料選擇情況
根據(jù)施工井井況,橡膠件材料需滿足耐高溫(150℃)、防硫化氫腐蝕等要求。選用國產(chǎn)氟膠密封件,耐溫可達(dá)到177℃,又可滿足防腐蝕要求。
輔助工具長度:2.07m(壓縮狀態(tài));
外徑:131mm,內(nèi)徑:55mm;
最高工作溫度:177℃;
伸縮距離:0~1.0m;
最大工作壓差:70MPa;
抗拉:1 048kN;
扣型:310*311。
輔助工具入井時,連接在插管密封上部,工具處于拉伸狀態(tài)。當(dāng)送入管柱下至設(shè)計深度,插管式尾管懸掛器座封、驗封成功后,繼續(xù)下放管柱,輔助工具芯軸被壓縮回外筒。在此過程中,指重表懸重不會降低。當(dāng)懸重降低時,表明芯軸已全部壓縮完畢。
上提管柱,工具再次被拉伸,在拉伸過程中懸重不會增加,繼續(xù)上提管柱至懸重增加1~2T。此時表明插管式尾管懸掛器插管密封處受拉力1~2T。右旋管柱20圈,即可脫開尾管懸掛器。
入井時丟手輔助工具受到軸向拉力,取工具(尾管懸掛器未座封前,管柱處于自由狀態(tài)時)以下2 000m油管的重力來計算,此時2 000mδ88.9mm(壁厚6.45 mm)油管在液體中重力為:

式中,F(xiàn)-2 000m油管在壓井液中重力,N;L1-尾管懸掛器以下油管的長度,2.0*106mm;G1-單位長度油管重力,0.135 6N/mm;D1-油管外徑,88.9mm;D2-油管內(nèi)徑,76mm;ρ-井內(nèi)壓井液密度,1.08*10-5N/mm3。
計算可得:F=235 131.03 N。

式中,S-工具最薄處橫截面積,mm2;S1-最薄處外徑面積,4 211.97mm2(d1=Φ73.25);S2-最薄處通徑面積,2 457.3 7mm2(d2=Φ55.95)。
則S=1 754.6 mm2。
σ=F/S=235 131.03÷1 754.6=134.01 N/mm2
工具采用P110鋼級42CrMo鋼,其抗拉強度為:

許用拉應(yīng)力 [σ]=σB/[S]S=360 N/mm2(安全系數(shù)[S]S=3)
得σ< [σ]
因此,工具在薄弱環(huán)節(jié)處入井時不會被拉斷。
將丟手輔助工具置于延時機上,反復(fù)多次進(jìn)行拉伸、壓縮試驗,試驗完畢后檢查密封組件完好。
將完成滑動試驗的工具,接試壓工裝進(jìn)行水密封試驗,采用正打壓方式,對工具整體試水壓,分別試壓至15 MPa、30MPa、70MPa,各穩(wěn)壓15min,觀察壓降情況,判斷工具是否存在泄漏(表1)。

表1 水密封試驗結(jié)果表
丟手輔助工具整體水密封性能滿足施工要求。
室內(nèi)試驗成功后,在ZG16-2H井開展了現(xiàn)場應(yīng)用試驗,該井是塔中 Ⅰ 號斷裂坡折帶上的一口開發(fā)井,采用“插管式尾管懸掛器+裸眼封隔器+改造滑套”分段改造工藝,對該井裸眼段分3段進(jìn)行酸壓改造及放噴求產(chǎn)測試。
丟手輔助工具連接在插管密封上,處于拉伸狀態(tài)入井。管柱下至設(shè)計深度后,正替一定體積坂土漿,投樹脂球,球入座后,分級正打壓 14、19、24、28、32MPa各穩(wěn)壓10min坐封插管式尾管懸掛器+裸眼封隔器。反打壓15MPa,穩(wěn)壓30min壓降0.2MPa,驗封合格。緩慢下放管柱,懸重1 560KN無變化,繼續(xù)下放,懸重下降;然后上提管柱,至懸重增加至1 580KN,正轉(zhuǎn)20圈,懸重降至1 560KN,上提管柱10m,懸重不變,一次丟手成功。
丟手輔助工具在現(xiàn)場試驗成功的基礎(chǔ)上,自2014年1月至12月中旬,在塔里木油田塔中區(qū)塊進(jìn)行了大規(guī)模現(xiàn)場應(yīng)用,累計現(xiàn)場應(yīng)用48井次,一次性丟手成功率達(dá)到100%,取得了很好的應(yīng)用效果。
1)室內(nèi)及現(xiàn)場應(yīng)用表明,該丟手輔助工具結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,使用安全可靠,一次丟手成功率由70%↗100%,顯著地降低了由于丟手不成功而導(dǎo)致復(fù)雜井下事故的風(fēng)險。
2)丟手輔助工具現(xiàn)場應(yīng)用后,單井平均節(jié)約作業(yè)時間5h左右,提高了作業(yè)時效。可進(jìn)一步推廣至其他丟手工藝中。
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