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載貨汽車變速器二軸校直斷裂原因分析與對策

2015-04-23 04:23:36金榮植
金屬加工(熱加工) 2015年17期
關鍵詞:工藝

■ 金榮植

某齒輪公司生產的“解放”牌重型載貨汽車變速器總成二軸(以下簡稱二軸),經熱處理滲碳、淬火、回火,以及噴丸清理后,在校直過程中,發現畸變量加大,并易產生斷裂,廢品率增加。對此,停止校直,組織有關人員進行分析,查找出了原因,并提出了改進措施,取得較為滿意的效果。

1. 二軸材料及技術要求

(1)二軸及其材料 二軸(見圖1),圖號為1701301-950,采用20CrMnTi鋼制造,其材料化學成分要求執行GB/T 3077—1999《合金結構鋼》標準。

(2)二軸技術要求 二軸滲碳淬火有效硬化層深度要求為0.9~1.3mm,表面硬度58~63HRC,心部硬度30~40HRC,螺紋部分硬度要求≤45HRC,軸頸處對兩端中心孔的徑向圓跳動值≤0.05mm,馬氏體、殘留奧氏體1~5級,碳化物1~5級。

2. 二軸加工工藝流程

二軸加工工藝流程為:下料→鍛造→退火→粗車→精車→車螺紋→插齒→滾花→熱處理→磨削→交驗。

3. 熱處理設備與工藝

(1)設備 二軸滲碳、淬火、回火及清洗采用UBE1000型密封箱式多用爐生產線。

(2)工藝流程 二軸熱處理工藝流程為:60~70℃前清洗→920℃滲碳、擴散→850℃入油淬火→60~70℃中間清洗→180℃×120min低溫回火→30min噴丸清理→校直→交驗。

(3)熱處理工藝 二軸的滲碳介質采用丙烷和甲醇,滲碳時甲醇的滴量為2200~2500mL/h,丙烷在滲碳、擴散時設定為5~8L/min,碳勢自動控制。其熱處理工藝參數可在PLC系統的程序內設定并進行自動控制。二軸采用氣體滲碳工藝,其滲碳工藝曲線見圖2,滲碳工藝參數見表1。

4. 斷裂原因分析

(1)檢驗標準 二軸檢驗執行GB/T 226—1991《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》、GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗法》、GB/T 6394—2002《金屬平均晶粒度測定法》、QC/T 262—1999《汽車滲碳齒輪金相檢驗》、GB/T 230.1—2009《金屬材料 洛氏硬度試驗第1部分:試驗方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N標尺)》、GB/T 9450—2005《鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核》等標準。

圖1 20CrMnTi鋼制二軸

圖2 二軸滲碳熱處理工藝曲線

(2)檢驗設備 斷裂二軸金相檢查采用GX51型日本奧林巴斯金相顯微鏡,滲碳淬火有效硬化層深度測量采用MH—6型維氏硬度儀,表面與心部硬度測試用HR—150A型洛氏硬度計。

(3)二軸校直前彎曲畸變分析 對熱處理前二軸進行畸變抽查,二軸徑向圓跳動均在要求的0.03mm內。熱處理后畸變檢查,80%以上二軸的徑向圓跳動>0.18mm。較常規相比,此批二軸畸變大,校直困難,易于出現斷裂現象。

(4)斷口宏觀檢查 斷裂部位大部分在圖1b所示位置。觀察二軸斷口細平,沒有明顯的塑性變形痕跡,表明失效二軸為脆性斷裂,見圖3。

(5)化學成分分析 采用線切割方式,在二軸斷口附近取樣,做化學成分分析,檢驗結果見表2,所測得結果符合GB/T 3077—1999對20CrMnTi鋼的成分要求。

(6)原材料帶狀組織與奧氏體晶粒度檢查 首先是帶狀組織檢查。檢查同批次熱處理前二軸材料的帶狀組織為:珠光體+鐵素體,呈較均勻的等軸晶粒分布,按長春一汽A08-10.1—2007《結構鋼組織偏析評定(第一部分:帶狀組織)》評定帶狀組織為2級(見圖4),符合帶狀組織≤3級的技術要求。

其次,奧氏體晶粒度檢驗。檢查同批次熱處理前二軸材料的奧氏體晶粒度,按GB/T 6394進行檢驗與評級,奧氏體晶粒度為6級,合格(技術要求≤5級)。

(7)低倍組織檢查 在斷裂二軸上沿垂直于軸向方向截取低倍組織試樣。參照GB/T 226,將試樣進行熱酸浸蝕。檢驗結果表明,斷裂二軸鋼材存在并不嚴重的方向偏析。

(8)非金屬夾雜物含量檢查 參照GB/T 10561評定材料的非金屬夾雜物為:A類細系1.5級,D類細系1.5級,DS類1.0級。檢驗結果表明,斷裂二軸材料的夾雜物級別不良程度較低。

(9)金相檢驗 在斷口附近制取金相試樣,經質量分數為4%硝酸酒精腐蝕,用金相顯微鏡進行觀察。表層金相組織為:粗針狀馬氏體+多量殘留奧氏體+少量碳化物(見圖5),依據QC/T 262評級圖,表層馬氏體、殘留奧氏體為6級,不合格。心部為較粗板條狀馬氏體(見圖6)。

圖3 二軸斷口形貌

圖4 二軸帶狀組織(100×)

圖5 斷裂二軸表層金相組織(450×)

圖6 斷裂二軸心部金相組織(450×)

表1 二軸滲碳工藝參數

表2 斷裂二軸的化學成分(質量分數) (%)

用維氏硬度儀測得斷口附近有效硬化層深度較為均勻,為1.1~1.3mm,滿足技術要求。

表3為二軸斷口附近的金相組織及有效硬化層深度與技術要求對比。

(10)硬度檢測 采用線切割方式,在二軸斷口附近取樣,用洛氏硬度計檢測其表面硬度和心部硬度。結果表明,心部與表面硬度較均勻,表面硬度在60.5~62HRC之間,合格。心部硬度39.5~41HRC,心部偏高,不合格。

表4為二軸斷口附近硬度與技術要求對比。

5. 斷裂原因分析與對策

(1)原因分析 對二軸材料的化學成分、低倍組織、非金屬夾雜物、帶狀組織、奧氏體晶粒度檢驗,基本正常。但二軸斷裂處金相組織粗大,馬氏體級別超差,心部硬度偏高,導致二軸材料脆性增加,韌性降低,在對二軸進行校直過程中,首先在強度薄弱處產生斷裂。

金相組織粗大超級,表明二軸在的滲碳過程中,可能溫度過高,使二軸畸變加大,脆性增加,韌性降低。對此,采用標準電位差計及標準熱電偶檢測爐內溫度,在850℃溫度下,測得爐內實際溫度在870~875℃,較工藝要求溫度超高20~25℃,這一檢測結果與金相組織分析結果是一致的。進一步檢查爐子控溫熱電偶時,發現外管頂部有燒損、穿孔情況,電極(電偶絲)已被滲碳。經驗表明,熱電偶電極經滲碳變質后,溫度儀表指示將產生偏低現象。此時爐內實際溫度偏高。這是由于熱電偶電極在爐內被滲碳后,造成電極化學成分發生變化,引起熱電偶輸出毫伏值減小,在溫度控制器設定值和熱電偶檢測毫伏值進行比較時,認為溫度低,進行輸出功率調整,使溫度達到設定值,這樣爐內實際溫度已經超出設定值,溫度控制器顯示溫度已不是爐內的實際溫度,造成爐溫偏高。

原設備采用日本OES-107型熱電偶,按日本C-1602-1995標準規定,對S型熱電偶連續使用時間規定為2000h,而此次失效熱電偶已經是超期使用,達到4700h。

通過以上分析可知,造成此次校直二軸斷裂情況發生的主要原因是,熱電偶超期使用后失效,造成溫控溫度產生較大的偏差,使爐內實際溫度超高20~25℃,造成二軸淬火溫度超出工藝要求過多,導致其金相組織粗大、超差,脆性增加,畸變加大,發生在二軸校直過程中首先在薄弱處產生斷裂情況。

(2)對策 第一,更換熱電偶。表5為兩種熱電偶對比情況。新更換熱電偶為國產優質熱電偶,配制奧氏體不銹鋼外殼,以提高其高溫下抗晶界腐蝕性能。使用前經過校對,可滿足技術要求。更換熱電偶后,并對爐溫進行校對,達到工藝要求。

第二,制訂爐溫均勻度和溫度儀表、現場熱電偶檢查周期。按JB/T 10175—2008《熱處理質量要求》規定,要求現場熱電偶測定周期為6個月。此次規定:每3個月校對一次熱電偶和檢查一次爐溫均勻度及溫度儀表。

第三,更換試樣。將隨爐用圓棒形試樣,改為多聯齒塊,以使檢驗結果接近二軸實物,避免產生大的偏差。

表3 二軸斷口附近的金相組織及有效硬化層度與技術要求對比

表4 二軸斷口附近的硬度與技術要求對比

表5 兩種熱電偶對比情況

第四,改進工藝。將淬火時的保溫時間增加10min,使爐內工件淬火溫度更接近工藝要求溫度。改進后滲碳工藝參數見表6。

第五,調整超溫報警系統。通過溫度計調節器編程,將原設定950℃調整為940℃。

(3)效果 采用以上改進措施后,經過一年多的滲碳熱處理生產,二軸的滲碳熱處理金相組織合格,畸變減小,易于校直,較好地解決了二軸斷裂問題。

表6 改進后滲碳工藝參數

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