陳本強(大連西中島公共設施管理有限公司,遼寧大連 116100)
強夯置換法加固路基在吹填地區的應用
陳本強
(大連西中島公共設施管理有限公司,遼寧大連 116100)
本工程采用強夯置換法處理吹填區路基,與其他傳統的路基處理方式相比,強夯置換所用材料少,就地取材,價格便宜,可以節約造價,具有良好的經濟效益。且沉降等各項檢測指標均符合設計要求,驗證了該方法的加固效果及可行性。結合工程實例,介紹了運用強夯置換法在吹填區加固路基的施工方法,證明他是一種工期短、成本低、行之有效的方法。
強夯置換 加固 路基
新農至西中島公路(交流島至通水溝)K8+466~K9+370路段位于吹填區,共904米。依據《新農至西中島公路(交流島至通水溝)道路工程工程地質勘察報告》(天津市勘察院,2013年12月)顯示,地基上層為吹填土。該區域地質情況如下:
吹填土:層厚2.8~5.2米,欠固結,不提供承載力;
粉砂:層厚5.2~6.4米,承載力基本容許值[fao]=120KPa,E0=4.50MPa;
粉質粘土:層厚1.80~3.50米,承載力基本容許值[fao]=180KPa,Es=6.50MPa;
全風化頁巖:層厚1.40~2.20米,承載力基本容許值[fao]=210KPa ,E0=12.00MPa;
由于道路上行車荷載較大,吹填區地質情況不能滿足承載力和變形要求,需要對該區域地基進行處理。
鑒于該區域淤泥層厚度較厚,本工程呈帶狀,對其進行隔離難度較大。且下臥層地質較好,擬采用現狀吹填土表面填筑2.5米厚開山石渣后強夯置換法進行施工。利用強夯,將夯點下淤泥向四周擠出,利用夯坑作為鉆孔,向坑內不斷填充石渣料,并進行夯實,形成直徑約1.2米的樁群,樁群與周圍土體形成復合基礎。由于樁的加筋作用,地基中應力向樁體集中,即應力集中作用,樁體承擔了基層傳來的大部分荷載;同時,由于樁體和填料具有良好的透水性,使強夯引起的超靜空隙水壓力迅速消散,土體迅速固結,抗剪強度迅速提高,對樁體約束逐漸增強,從而使復合地基的承載力不斷提高,達到加固路基的目的。
3.1強夯試驗區平面布置
本次試驗200米路基作為現場試驗區,夯點間距為4mх4m,插花呈梅花狀設置。
3.2強夯施工參數
(1)點夯:本工程選用強夯置換錘直徑為1.2米,錘重質量為22噸,置換墩中心距為4米,共進行四遍夯擊(二遍點夯,二遍滿夯)。第一遍點夯,夯點間距為4米,夯擊能4000kN·m(具體夯擊能量應通過試夯確定),處理范圍為兩側道路紅線外延5米(寬度60米),采用隔樁跳打的方式,保證連續兩次夯點間距為8米,每一次夯擊后應及時平整場地、補充開山石碴。單點最后兩擊夯沉量不超過50mm,夯擊時用水準儀觀測沉降。經間歇期(不少于2周)后進行第二遍夯擊,夯點為第一遍點夯中央,夯點間距為4米,夯擊能4000kN·m(與第一遍夯擊能量相同),處理范圍、施作方法及觀測沉降與第一遍點夯相同。
(2)滿夯:點夯結束間歇2周后,進行第三遍滿夯,滿夯錘直徑為2.5米,錘重質量為15噸,夯擊能為1000kN·m,處理范圍為道路紅線之內(寬度50米),夯印搭接四分之一。間歇2周后,進行第四遍滿夯,夯擊能為1000kN·m,處理范圍為道路紅線之內(寬度50米),夯印搭接四分之一。
3.3試驗結果分析
(1)根據從記錄統計可看出,第一遍點夯一般夯擊16-18次(最多一次22下,最少一次12下),能達到最后兩擊平均夯沉量小于50mm。第二遍點夯一般夯擊11-14次(最多一次16下,最少一次7下),能達到最后兩擊平均夯沉量小于50mm。
(2)第一遍點夯累計總夯沉量4700-9640mm,平均6791mm;第二遍點夯累計總夯沉量3470-11130mm,平均6696mm。表明置換墩加固深度平均在6.7m左右。根據原設計圖,該段地基軟弱層深深度5.8~6.14m。因此,置換墩加固深度達到處理深度。
(3)由于地基土滲水性較好,兩遍點夯可連續進行。為確保地下孔隙水壓力消散,兩遍點夯間隔時間宜為2周,滿夯距第二遍點夯時間間隔也宜為2周。
(4)試驗段施工前對原地面進行觸探試驗。強夯置換加固后,墩間土被置換料填充擠壓密實,強度提高,進行觸探試驗,表層能達到200KPa以上。
(5)施工結束后7天、14天、28天,分別平板載荷試驗檢測了單墩承載力,每次檢測一個墩。承載力均達到要求。因此,施工結束間隔1~2周檢測單墩承載力即可達到設定承載力要求。
(6)施工前原地面鋪設一層2.5m厚開山石渣。每個置換墩填料平均為V1′=17m3,填料次數宜為4次。
(1)鋪設2.5米開山石碴墊層,碎石填料滿足設計要求;墊層采用開山石渣作為置換材料,推土機推平,壓路機碾壓密實。
(2)測量人員應將施工測量控制點引至不受施工干擾的穩固地點。測量并記錄原地面高程,布設水平位移控制樁,標出第一遍夯點位置,并用白灰灑出夯位輪廓線;
(3)起重機就位,夯錘置于夯點位置。根據夯擊能,確定夯錘吊起高度。
(4)測量夯前錘頂高程,將夯錘起吊到預定高度。
(5)開啟脫鉤裝置,待夯錘脫鉤自由下落后,放下吊鉤,測量錘頂高程,計算并記錄該擊的夯沉量。
(6)重復步驟4.5,記錄每一遍夯擊的夯沉量和累計夯沉量。當夯坑過深而發生起錘困難時停夯,向坑內填置換材料直至與坑頂平,記錄填料數量及次數,如此重復直至直至最后兩擊平均夯沉量不大于5cm,達到收錘標準,完成一個墩體的夯擊。當夯點周圍軟土擠出影響施工時,可隨時清理并在夯點周圍鋪墊開山石碴,繼續施工。
(7)機械移位至下一夯點,重復步驟4.3至4.6,按由內而外,隔行跳打原則,完成第一遍全部夯點的夯擊試驗,作好記錄。
(8)用推土機將夯坑填平,壓路機碾壓,并測量場地高程。根據地基土的滲透情況,確定第二遍點夯的時間。
(9)達到試驗確定的間隔時間后,按上述步驟逐次完成第二次點夯。由于現場地基土滲水性較好,第一遍隔2周即可進行第二遍點夯。第二次點夯完成后,整平場地,壓路機碾壓,測量整平后的標高。
(10)滿夯:第二遍夯點結束2周,采用低能量對已夯擊場地進行全面積的夯擊,滿夯落錘高度根據錘重和夯擊能確定,夯印彼此搭接部分不小于錘底加固面積的1/4。滿夯完成后,將場地整平,壓路機碾壓密實,同時測量整平后的標高。
(11)滿夯施工結束后,間隔1-2周,對每個試驗段地基進行試驗檢測。
[1]梁志松,張偉,湯斌.強夯置換法加固軟粘土地基應用[J].四川建筑科學研究2002(2):29-48.
[2]張鳳文,周洪彬.強夯置換碎石樁復合地基承載力的試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2000(4):522-525.