
【摘 要】本文以滕東ZF7200液壓支架為例,對井下80架基本架整體調查,抽取其中20架進行抽樣鑒定,鑒定比例25%,對過渡架整體鑒定,根據鑒定結果提出兩種維修方案:高配型和標準型,經過方案論證,采用高配型是最佳方案。
【關鍵詞】液壓支架 修前鑒定 支架維修
【中圖分類號】TD355 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-4810(2015)02-0193-02
液壓支架是將液壓支架頂梁和底座連接起來的部件,承受頂板的載荷式支架的主要承載部件。在使用過程中立柱外圓表面容易被腐蝕、磨損,直至液壓支架失效。本文對井下ZF7200/18/33液壓支架進行了修前鑒定和維修方案論證。
一 液壓支架修前鑒定
1.工作面液壓支架基本信息及參數
工作面液壓支架型號如下表所示,ZF7200/18/33液壓支架主要參數為:
支架高度:1800~3300mm 支架寬度:1430~1600mm
工作阻力:7200kN 支護強度:0.91~0.93Mpa
操作方式:本架手動操作 帶加長桿立柱:4件
工作面液壓支架型號
序號支架類別支架型號數量
1中間架ZF7200/18/3376架
2過渡架ZFG7500/19/334架
其中,76架中間架中的60架為2011年出廠,16架中間架和4架過渡架為2009年出廠。
2.液壓支架使用情況
使用時間:該套支架有2個批次,中間架中的60架為2011年出廠,井下使用了2年左右;16架中間架和4架過渡架為2009年出廠,2個工作面,井下使用了4年。
過煤量:2011年的支架過煤量80萬噸左右;2009年支架使用2個工作面,過煤量不詳,但兩者都存在較多問題。
維修次數:2009年支架在2011年6月在井下檢修;2011年的支架本次為第一次大修,但二者在作業期間多次出現問題,主要集中在立柱千斤頂維修。
井下使用環境:支架在井下使用銹蝕嚴重,設備人員反映水質堿性較重。結構件類銹蝕嚴重,銷軸銹蝕較為嚴重,除銹后尺寸減小,閥類銹蝕嚴重,尤其是立柱千斤頂類鍍鉻面銹蝕特別嚴重。
礦方反饋:(1)2011年的支架在2014年6月份大批維修過,主要是推移千斤頂和立柱存在漏液;(2)護幫板收回時易碰傷膠管;(3)更換推移千斤頂時前過橋的高度影響拆裝空間;(4)主操縱閥組接口U型卡拆解困難;(5)水質堿性較大造成銹蝕較為嚴重;(6)腳踏板后部舌板易磨損膠管。
二 本次鑒定的情況及鑒定方法
對井下80架基本架整體摸底,抽取其中20架進行抽樣鑒定,鑒定比例25%,對過渡架整體鑒定。本批支架鑒定結果如下。
1.液壓閥類
據現場和支架工介紹情況:(1)閥類整體銹蝕嚴重。主操縱閥、立柱控制閥、各種液壓鎖類和安全閥等輔閥均銹蝕嚴重,100%銹蝕;(2)部分閥類存在漏液,主操縱閥組存在漏液問題;(3)部件缺損,主操縱閥組操縱機構損壞等問題;(4)由于水質呈堿性,系統銹蝕較為嚴重,液壓閥內部存在銹蝕的風險較大。
問題分析:由于閥類整體銹蝕比較嚴重,尤其是水質堿性較大,閥內部銹蝕風險極大,我們建議此次液壓閥類以更換為主。
維修主操縱閥組,但應提前準備30架主操縱閥組的備用件,修后多余80架留作庫存,報廢件較多,應補制新件完成80架的配套。其他輔閥類由于銹蝕漏液等問題,建議全部更換新件。
2.立柱千斤頂類
根據現場情況和礦方人員反映,存在下列問題:
關于立柱:主要是鍍層銹蝕問題,我們統計了20架立柱的銹蝕情況,基本上普遍存在鍍層銹蝕且銹蝕情況較為嚴重,并且約30%已經嚴重損傷基體尺寸;其次是漏液問題,礦方在作業中處理了較多的漏液問題,我們分析出缸體內壁銹蝕較為嚴重。
推移千斤頂和移后溜千斤頂被煤和石塊掩埋無法看清,但據井下銹蝕情況和兩者工作環境較多煤塊或石塊的綜合考慮,鍍鉻面存在磕碰傷和劃痕較為普遍,我們對部分易清洗的拉后溜活塞桿擦凈煤灰后觀察,銹蝕情況較為嚴重。
前梁千斤頂普遍存在鍍層銹蝕問題,鍍層銹蝕漏鐵約占90%,應全部電鍍處理,護幫千斤頂和伸縮梁千斤頂存在銹蝕,統計的20架支架中,15根護幫千斤頂存在銹蝕,28根伸縮梁千斤頂存在銹蝕。
問題分析:通過觀察分析,此次立柱主要集中在兩個問題,即鍍層銹蝕和內壁銹蝕。
基于此,我們建議對立柱全部拆解,全部更換密封件;鑒于目測到的鍍層損傷情況較為嚴重,應考慮全部進行二次電鍍修復,同時準備40%的新件(外缸體和開口活柱),具體情況根據拆解后質檢情況給出統計數據而定;對加長桿全部維修,鍍鋅鈍化處理,具體情況根據拆解后質檢情況給出統計數據而定。
其他千斤頂全部拆解,密封全部更換新件,檢查鍍層和內壁損傷情況,維修,其中前梁千斤頂活塞桿建議60%進行二次電鍍處理。
三 方案選擇
綜合上述支架鑒定情況,本套支架存在下列問題:(1)本套支架問題重點集中在銹蝕較嚴重上;(2)立柱千斤頂鍍層銹蝕損傷較為嚴重,尤其是立柱、推移千斤頂和移后溜千斤頂、前梁千斤頂、伸縮梁千斤頂、護幫千斤頂存在鍍層銹蝕且都比較嚴重,尾梁和插板千斤頂雖然無法觀察,但根據目前情形,狀況不容樂觀;(3)受銹蝕問題的影響,閥類內部銹蝕損傷風險大和管路系統銹蝕嚴重;(4)腳踏板后部舌板易磨損膠管;(5)更換推移千斤頂時前過橋的高度影響拆裝空間;(6)護幫板收回時易碰傷膠管。
基于諸多問題,給出下列兩種維修方案。
方案一:大修+技術改造
a. 按照《鄭煤機液壓支架大修標準》對支架進行維修;
b. 對護幫板和前梁技改增加限位裝置;
c. 對過橋技術改造,適當增加空間;
d. 分析主操縱閥組螺紋接口空間,改進。
e. 對腳踏板進行技改,改善后部舌板磨損膠管問題。
方案二:大修
方案一和方案二有各自的優點及不足。考慮到本套支架的綜合效益,建議選用方案一,在支架大修的基礎上實現對支架的一系列技改。
參考文獻
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[2]劉欣麗.液壓支架雙伸縮立柱承載特性研究[D].山東科技大學,2010
〔責任編輯:龐遠燕〕