

液壓式連續墻抓斗的挖掘測深數據顯示至關重要。如果測深數據顯示不準確,可產生以下2種工況,一是抓斗空抓。二是抓斗下放過多。抓斗空抓影響正常施工,降低生產效率;抓斗下放過多,可能造成卷揚鋼絲繩亂繩,甚至鋼絲繩斷裂。若鋼絲繩斷裂,可造成液壓式連續墻抓斗事故,甚至危及操作者的生命安全。本文以XG450D型液壓式連續墻抓斗為例,簡述排查測深數據顯示不準的方法。
1.故障現象
1臺XG450D型液壓式連續墻抓斗,其測深裝置所測抓斗深度不準確,故障表現在以下2個方面。
一是零位漂移。將抓斗吊至地平面處,此時在顯示器上將抓斗深度設置為零位。然后將抓斗下放到深度為27m處,顯示器顯示的挖掘深度為27m。將抓斗提升到顯示器設置的零位時,抓斗的實際位置并沒有到達地平面處,有0.5m偏差,抓斗實際下放的深度與顯示器顯示深度不符。
二是設定的挖掘深度不準。將抓斗每次挖掘深度設置為定值,慢放時實測深度為1.3~1.4m,快放時為0.3-0.4m,抓斗每次下放挖掘的深度不規律,即控制器每次自動清零不準確。
檢查測深傳感器,發現其中1個測深傳感器偶爾有信號中斷現象。
2.故障分析
(1)測深原理
該液壓式連續墻抓斗測深控制電路由檢測片、測深傳感器A、測深傳感器B、控制器、顯示器等組成,如圖1所示。
輪齒形檢測片安裝在卷揚機輸出軸上,測深傳感器A、測深傳感器B安裝在卷揚機機架上,測深傳感器的檢測頭與檢測片輪齒對應,與檢測片的距離為5-6mm。測深傳感器(A、B)將檢測到檢測片輪齒轉動的脈沖信號傳至控制器,控制器將該脈沖信號換算成挖掘深度值,通過顯示器顯示挖掘深度。顯示器的顯示界面具有檢測深度零位設置功能。測深控制原理如圖2所示。
控制器換算出的深度值,與實際挖掘的深度可能存在差距。因此應實際測量挖掘深度,再與控制器換算出的深度值進行比較,并計算出換算值,然后對顯示器顯示的數值進行修正,以保證測深的準確。
控制器具有自動清零功能,即通過顯示器將每次抓斗下放挖掘的深度設置為定值(0-2m),抓斗每次挖掘完成后控制器會自動清零,以該定值自動設置新的挖掘深度。
(2)原因分析
根據測深原理,分析檢測深度不穩定及測深傳感器信號中斷現象,有一下5種可能:一是線路接觸不良;二是控制器故障或控制程序錯誤;三是測深傳感器有故障;四是檢測片有輕微變形,傳感器與檢測片的距離調整不當;五是每次下放抓斗時設置的步長不準確。
3.故障排查
首先,對照電氣原理圖,檢查線路141、142、143、0和接線端子-X1:102、-X1:103、-X1:104,均沒有松動和斷路現象。由此排出線路接觸不良的可能。
其次,刷新控制器控制程序,故障依舊。又更換了1臺新控制器,故障依然沒有改觀,由此排除控制器和程序錯誤得可能。
再次,將有信號中斷的測深傳感器更換為新件,故障現象依然沒有改善,由此排除測深傳感器故障的可能。
接著,調整檢測片的平面度。將抓斗吊至地平面,使主卷停止轉動,并將控制器設置成零位。此時發現檢測片有輕微變形。將檢測片的固定螺栓擰松,用改錐調整檢測片,將檢測片調正后,再將固定螺栓重新擰緊。
然后,調整測深傳感器與檢測片的距離。將測深傳感器與檢測片的檢測的距離調整為5~6mm(測深傳感器與檢測片的的標準距離應小于8mm)。經過以上調整,試機時挖掘深度無規則歸零現象基本消失,測深數據基本穩定,但檢測深度仍不夠準確。
最后,將抓斗下放,顯示器顯示深度為108m,但實際測試抓斗下放深度為104m。在顯示器上將抓斗每次挖掘的深度設定為0.5m,再將顯示器顯示的深度值更改為104.5m,此深度即為該次挖掘的實際挖掘深度。
經過以上調整,該液壓式連續墻抓斗測深不準確的問題得到解決。
(作者地址:江蘇省徐州市金山橋馱藍山路36號徐州徐工基礎工程機械有限公司221004)