【摘 要】針對某礦山鐵礦石開采品位的變低,以及現有的一段離心機尾礦再磨工藝取得的指標較差,通過選礦試驗研究,采用二段離心的磁重聯合工藝進行回收。通過試驗確定了二段離心的給礦時間、給礦體積、轉鼓轉速、漂洗水角度等條件,并與一段離心工藝指標進行對比。小型全流程實驗獲得精礦品位63.22%,精礦回收率62.61%,尾礦品位25.19%,試驗指標比較理想。
【關鍵詞】磁選;離心;再磨
某礦山是露天開采的大型鐵礦山,選礦生產的主要產品是10~40mm的高爐塊礦,品位在55%以上。隨著礦山開采年限的增長,原有的富礦資源到2016年即將采完。為了礦山可持續發展與穩定,準備對上世紀80年代以來暫時堆存的鐵品位為40%左右的貧礦,和正著手進行地下開采的品位40%左右的貧礦再建一個處理礦石200萬t的選礦廠進行分選。
新建的選礦廠采用“弱磁—強磁—離心機—離尾再磨—強磁—離心機”的磁重聯合工藝,最終精礦品位在64%以上,總尾礦品位低于19.8%。由于設計前一段離心機尾礦再磨因客觀條件未進行工業試驗,調試過程中必需對這一部分進行工業試驗。如果一段離心機尾礦(品位42%左右)不進行再磨直接進入強磁機是獲得60%以上的精礦,尾礦品位低于38%,尾礦再磨會使粒度更細可能產生泥化現象,二段離心機的單機處理量不一定有一段離心機那么高,這都需要工業試驗驗證。
由于設計時沒有離尾再磨工業試驗做依據,二段離心機的處理量只有參照一段離心機處理量,生產時出現二段離心機精礦品位偏低尾礦品位偏高,而且由于球磨機效果沒有達到設計,產品磨礦粒度-325目95%以上遠比設計的85%更細,進入二段離心機的原礦嚴重泥化。經過工業試驗,調小二段離心機的處理量能明顯改善指標,經過一段時間的調試有可能達到指標,這就需要增加二段離心機臺數,臺數偏少和泥化現象是給礦濃度給礦品位的波動大的主要因素。
工業試驗過程中先選1臺二段離心機進行單機試驗,單機指標達到后把生產參數推廣到全部二段離心機,單機試驗指標和全部試驗指標見表1。
表1 再磨二段離心機單機指標和全部指標平均結果
從一試驗結果表明:其離心機單機指標與全部指標接近,基本達到了精礦品位60%以上,尾礦品位38%以下的試驗目的。
1.二段離心機的參數試驗
本次試驗采用的是自動控制間斷式工作離心機,循環進行給礦-回流原礦池的過程,由于給礦體積是在給礦工作時所測,相當于不間斷給礦對應的給礦體積,間斷式離心機干礦量還取決于給礦時間占一個周期的百分比,給礦時間還對離心機精礦品位產生比較大的影響,所以給礦時間試驗也是必要的一部分。
1.1給礦時間試驗
給礦時間對精礦的品位,特別是精礦的回收率影響較大,此次研究中給礦時間試驗每半天做一組,一共五組,磨礦細度為-325目占98%,給礦濃度15%,轉鼓轉速為200rpm,精礦漂洗水角度45°。取多組樣以平均值來適應生產中給礦品位、給礦濃度的變化,五組試驗平均結果見表2。
表2 給礦時間試驗五組平均結果
該試驗是隨機進行,生產中的給礦濃度波動于7.55~20.24%,給礦品位波動于53~59%,五組樣平均結果表明:在給礦濃度、體積、細度(-325)目、品位相差不大的情況下,隨著給礦時間的增加,精礦品位和尾礦品位同步上升,而精礦產率和回收率同步下降規律性明顯。兼顧精礦品位、精礦產率和回收率三者的數量關系,給礦時間選120s為優。
1.2給礦體積試驗
給礦體積試驗做了4m3/h、6m3/h、8m3/h、10m3/h、12m3/h五組條件,固定給礦時間為120s,在磨礦細度為-325目占98%,給礦濃度19%,轉鼓轉速200rpm,精礦漂洗水角度45°的條件下,隨機選取每半天做一個條件,然后五組樣取平均,以適應生產條件的變化,五組樣平均結果見表3:
表3 給礦體積五組試驗平均結果
鐵精礦品位上升不多,尾礦品位大幅上升,精礦產率和回收率卻大幅下降。兼顧精礦品位、精礦產率和回收率的三者數量關系,給礦體積選4m3/h為優,其次是6m3/h。
1.3轉鼓轉速試驗
轉鼓轉速試驗每半天一組,共五組。固定給礦時間為120s,給礦濃度14%,給礦體積6m3/h,給礦細度-325目占98%,精礦漂洗水角度45°。試驗期間給礦濃度波動于9.78%~16.7%,給礦品位波動于50.4%~56.8%,試驗結果表明:在給礦條件相近的情況下,隨著轉鼓轉速的升高,精礦品位和尾礦品位呈規律性下降,精礦產率和回收率呈規律性上升,兼顧精礦品位、精礦產率和回收率三者數量關系,轉速選260 rpm為宜。
1.4精礦漂洗水角度試驗
精礦漂洗水角度對精礦的回收有較大影響,固定給礦時間120s,給礦濃度17%,給礦體積6m3/h,轉鼓轉速260rpm。試驗每半天做一組,共四組,隨機進行。試驗是給礦品位偏低,最低至45.4%,試驗結果見表4。
表4 精礦漂洗水角度試驗平均結果
試驗結果表明:當給礦條件基本相近的情況下,隨著給精礦漂洗水角度增大,精礦品位和尾礦品位同步上升,而精礦產率和回收率同步下降,規律性明顯。考慮到對精礦質量的要求,且得到較理想的回收率,精礦漂洗水角度在60~80°為宜。
通過試驗,總結出二段離心機的最佳工作參數為給礦時間120s、給礦體積6m3/h左右、轉鼓轉速220r/min、精礦漂洗水角度60°~80°。
2.連續取樣考查
試驗取得的指標還要進行生產驗證,全部2段離心機進行了3個白班,共18批樣的對比考查,其結果見表5。
表5 全部二段離心機連續18批樣平均結果
由表5可知,二段離心機在平均給礦品位為53.93%時,可獲59.64%的精礦,產率74.61%回收率82.51%,基本重現了單機試驗指標,達到了設計要求。
3.全流程實驗與工藝圖
在上述條件試驗的基礎上進行了全流程試驗,試驗結果也符合設計要求,根據試驗數據完成試驗流程圖如圖所示。
全流程數質量流程圖
4.結語
(1)二段離心機實驗表明指標較好,在平均給礦品位53.38%的條件下,可得精礦品位60.13%尾礦品位37.04%,精礦產率70.77%精礦回收率79.72%;在平均給礦品位53.93%的條件下,可得精礦品位59.64%尾礦品位37.15%,精礦產率74.61%精礦回收率82.51%。
(2)二段離心機想達到精礦品位60%,尾礦品位低于38%的目的,必需確保二段離給品位53%~54%。
(3)全流程的長時間實驗成功表明,離心機的指標可靠穩定,能適應生產條件波動,利于推廣。