摘 要:隨著現(xiàn)代化加工的發(fā)展,數(shù)控加工中心得到了廣泛的應(yīng)用,安徽華菱星馬汽車有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)缸體機(jī)加工項(xiàng)目采用德國HELLER公司的進(jìn)口加工中心,在加工的過程中出現(xiàn)了缸孔上水套劃傷現(xiàn)象,針對(duì)此現(xiàn)象,通過查閱相關(guān)資料,分析出了多種導(dǎo)致劃傷的原因,進(jìn)行逐個(gè)驗(yàn)證排查,最終將加工程序進(jìn)行優(yōu)化,成功的解決了這一問題,為企業(yè)生產(chǎn)提供了保障。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)缸體;上水套;運(yùn)動(dòng)刀具;西門子加工程序
1 加工問題描述
該缸體線是漢馬動(dòng)力有限公司機(jī)加車間下屬的發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體機(jī)加裝配線,本線經(jīng)一次規(guī)劃分期實(shí)施,引進(jìn)10臺(tái)德國海勒(HELLER)進(jìn)口加工中心,組成一條高精度、高穩(wěn)定性的全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線。生產(chǎn)線采用全自動(dòng)化桁架機(jī)械手上料,可實(shí)現(xiàn)2個(gè)系列多個(gè)品種氣缸蓋的自動(dòng)識(shí)別和共線生產(chǎn),設(shè)備安裝和機(jī)床調(diào)試均是由德國的技術(shù)人員進(jìn)行,隨著德國的技術(shù)人員調(diào)試完畢之后的撤離,公司已進(jìn)入了生產(chǎn)階段,但是在生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)了一個(gè)現(xiàn)象,在生產(chǎn)線上工序號(hào)為OP110的MCH400D精加工機(jī)床加工發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的水套上出現(xiàn)了很深的螺紋狀劃痕(如圖1),嚴(yán)重影響缸體質(zhì)量,需及時(shí)解決,否則將對(duì)生產(chǎn)造成影響。
圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體水套螺紋狀劃痕
2 加工問題分析
對(duì)于零件水套孔出現(xiàn)的劃痕問題,根據(jù)加工信息,現(xiàn)場(chǎng)操作人員的反饋,與現(xiàn)場(chǎng)各技術(shù)人員對(duì)同類型的問題進(jìn)行比較和研究,查閱了同期的相關(guān)問題雜志,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議商量,估計(jì)出可能出現(xiàn)這種情況的原因有以下幾點(diǎn):(1)機(jī)床刀具更換過程中數(shù)據(jù)覆蓋(刀具芯片數(shù)據(jù)讀取);(2)加工程序的修改(相關(guān)運(yùn)動(dòng)刀具的加工程序);(3)刀具本身的結(jié)構(gòu)問題;(4)機(jī)床主軸內(nèi)部的U軸傳動(dòng)電機(jī)故障。
3 研究刀具結(jié)構(gòu)
首先對(duì)刀具進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,該刀具為德國高麥特公司生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)刀具,通過研究查閱資料和與德國廠家聯(lián)系,得出刀具的內(nèi)部結(jié)構(gòu)(如圖2),并對(duì)刀具結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析:
圖2 刀具內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
D1:刀具總長度,機(jī)床一般不記錄該數(shù)據(jù);
D2:半精鏜工件下缸孔,固定刀片;
D3:精加工上中水套,運(yùn)動(dòng)刀片;
D4:加工退刀槽部分,運(yùn)動(dòng)刀具;
D5:半精加工上缸孔,固定刀具。
該刀具加工方式為UF軸旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)U軸楔塊移動(dòng),帶動(dòng)上圖中的綠色刀片位置進(jìn)行加工,但是該刀具是通過UF軸的正傳與反轉(zhuǎn),帶動(dòng)對(duì)應(yīng)刀刃號(hào)為D3、D4進(jìn)行加工,也就是說正傳帶動(dòng)D4加工退刀槽,反轉(zhuǎn)則帶動(dòng)D3刀刃進(jìn)行上中水套加工(如圖3),于是我們?cè)跈C(jī)床上將該刀具調(diào)出來,使用:
CS_D(4)
M21 M123
S1200 M3
G0 U=-1.6(D3調(diào)用)
G4F0.5
U=7.25(D4調(diào)用)
G4F0.5
U=0
M9
M30
進(jìn)行刀具程序檢查,發(fā)現(xiàn)該刀具在運(yùn)行的過程中處于正常,D3、D4的刀刃均能順利的伸出和收回,所以排除了刀具結(jié)構(gòu)故障問題。
4 檢查刀具芯片參數(shù),核對(duì)加工參數(shù)
針對(duì)以上問題制定第二套的方案:
對(duì)機(jī)床加工的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,加工結(jié)構(gòu)如圖4。
圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體結(jié)構(gòu)
接下來我們對(duì)加工該位置的加工參數(shù)進(jìn)行分析:
由于該刀具為運(yùn)動(dòng)刀具,刀具內(nèi)部存在U軸和UF軸,我們先從刀具本身的參數(shù)上下手,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的反饋,該刀具為新刀具,由刀具室拿到生產(chǎn)線上進(jìn)行加工,之前沒有進(jìn)行過加工,那么我們對(duì)刀具室寫入刀具芯片中的數(shù)據(jù)和機(jī)床原始數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),結(jié)果如圖5。
圖5 刀具芯片中的數(shù)據(jù)
表1中所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)與我機(jī)床原始的數(shù)據(jù)沒有改變。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的核對(duì),刀具相關(guān)刀刃上的數(shù)據(jù)參數(shù)(芯片數(shù)據(jù))和機(jī)床中記憶的相關(guān)參數(shù)完全相符(正負(fù)號(hào)區(qū)別代表了刀具的運(yùn)動(dòng)方向),那么這就表示在機(jī)床芯片讀取上已經(jīng)成功的將刀具的數(shù)據(jù)覆蓋進(jìn)了機(jī)床的刀具庫,排除了芯片讀取上的錯(cuò)誤。
5 程序檢查,分析加工過程,修改程序
排除了刀具結(jié)構(gòu)故障之后,通過查詢了很多相關(guān)的資料和文獻(xiàn),分析到底是什么原因?qū)е铝烁卓讋潅F(xiàn)象,結(jié)合德國公司的技術(shù)人員提出的意見,可能是機(jī)床程序方面出現(xiàn)錯(cuò)誤,雖然程序是固定的,但是也不排除刀具更換之后出現(xiàn)新的問題,進(jìn)入機(jī)床的加工程序界面,將該部位的程序調(diào)出來,如下:
N7010 LABEL_T116:
N7020 G18
N7030 G0 G153 U0
N7040 CS_D(4)
N7050 CS_U_SLIDE(1) ;(achstausch und G18, ca_x=xposition, x=durchmesserprogr.)
N7060 G96 ;mm/rev
N7070 LIMS=1300主軸限速
N7080 S345
N7090 DIAMON ;(durchmesserprogr.)直徑打開
N7100 MSG(\"OP\"< N7110 G0 G54 X146.92 D4 N7120 G0 Z=544.75+1 D1 ;vor WST N7130 G1 Z=(544.75-1.1) F26 D4;vorpos N7140 G1 X154.00 F=1.0 ;vorposition N7150 G1 G9 X160.45 F=0.4*0.5 ;schieber ausfahren Einstich F=0.5*0.5 N7160 G0 X146.92 ;schieber Einstich zurueck N7170 DIAMOF N7180 CS_U_SLIDE(0) N7190 G95 N7200 MSG(\"OP\"< N7210 G0 G153 U0 N7220 CS_D(3) N7230 CS_U_SLIDE(1) ;(achstausch und G18, ca_x=xposition, x=durchmesserprogr.) N7240 G95 ;mm/rev N7250 DIAMON ;(durchmesserprogr.) N7260 G0 X=(148) Z=(544.75-9) D3 ;anstellen f. kopieren D148.0 N7270 G1 G41 F0.48 S1000 ; S1202 ORIG;anfahren D148.0 mit SRK N7280 G1 Z=(544.75-17) ;Startpunkt Radius R5 N7290 G3 X148.6 Z=(544.75-17-1.706) I-4.7 K-1.706 ;radius R5 auf D148.6 N7300 G1 G9 Z=(544.75-11.7) D5 ;Z-pos. D155.5 N7310 G0 G40 X=(148-0.5) D3;abheben von Kontur N7320 DO $R468=LV_RE_ENT N7330 G0 Z=(544.75+10) D1 S750 ; OLD G1 F5 N7340 G94 N7350 DIAMOF N7360 CS_U_SLIDE(0) N7370 G17 N7380 ENDLABEL: 說明:N7260- D3刀具展開到直徑148位置; N7290-用增量進(jìn)刀,直徑為148+0.6mm; N7310-刀具縮回到148.6-0.8位置。 以上為該加工程序的基本結(jié)構(gòu),根據(jù)HELLER工程師表示,首先將刀具參數(shù)中D3和D4的刀具補(bǔ)償值進(jìn)行整體修改,將該參數(shù)全部設(shè)定為正值(表2),然后將程序修改為如下: N7220 CS_D(3) N7230 CS_U_SLIDE(1) ;(achstausch und G18, ca_x=xposition, x=durchmesserprogr.) N7240 G95 ;mm/rev N7250 DIAMON ;(durchmesserprogr.) N7260 G0 X=(148) Z=(544.75-9) D3 ;anstellen f. kopieren D148.0 N7270 G1 G41 o F0.48 S1000 ; S1202 ORIG;anfahren D148.0 mit SRK N7280 G1 Z=(544.75-17) ;Startpunkt Radius R5 N7290 G3 X148.6 Z=(544.75-17-1.706) I-4.7 K-1.706 ;radius R5 auf D148.6 N7300 G1 G9 Z=(544.75-11.7) D5 ;Z-pos. D155.5 N7310 G0 G40 X=(148-0.5) D3;abheben von Kontur N7320 DO $R468=LV_RE_ENT N7330 G0 Z=(544.75+10) D1 S750 ; OLD G1 F5 N7340 G94 N7350 DIAMOF N7360 CS_U_SLIDE(0) N7370 G17 N7380 ENDLABEL: 說明:N7260-D3刀具展開到直徑148位置更改為:G0 X=(-148) Z=(544.75-9) D3; N7270-建立左刀補(bǔ),設(shè)定轉(zhuǎn)速和進(jìn)給更改為:G1 G41 X-148 F0.48 S1000; N7290-用增量進(jìn)刀,直徑為148+0.6mm 更改為:G3 X=IC(0.6) Z=(544.75-17-1.706) I-4.7 K-1.706;X軸采; N7310-刀具縮回到148.6-0.5位置更改為:G0 G40 X=IC(-0.9) D3; 吊入新的工件進(jìn)行加工,機(jī)床順利的加工完成,證明程序結(jié)構(gòu)上修改是沒有問題的,但是實(shí)際的加工還是存在劃痕,但是這次的劃痕相對(duì)上次的劃痕比較淺和比較細(xì),根據(jù)此種情況我們進(jìn)行分析,原始的劃痕主要是由于D4刀刃沒有回到位置導(dǎo)致,而這次的劃痕由于D3刀刃沒有回到位置導(dǎo)致,那么主要問題就集中到了下面這段程序上: N7310 G0 G40 X=(148-0.5) D3;abheben von Kontur 根據(jù)以上2次的加工中總結(jié)出一個(gè)規(guī)律,那就是,如果更改為 X=IC(-0.9)則上水套出現(xiàn)劃痕(D3造成);如果更改為 X=IC(-1.3)則出現(xiàn)初始狀態(tài)大劃痕(D4造成); 根據(jù)實(shí)驗(yàn)的情況,我們將基本的設(shè)定如下: N7310 G0 G40 X=(148-0.5) D3;abheben von Kontur 將程序修改之后進(jìn)行新工件的加工,加工結(jié)果出來之后,刀紋已經(jīng)消失,該問題從目前看已經(jīng)解決。 6 程序優(yōu)化,問題排除 綜合考慮,該刀具采用這種方案,刀片損壞或者刀具更換之后必須重新試驗(yàn)新數(shù)據(jù)后將程序修改,這樣很麻煩,為了能使該問題有更加完善的解決,與德國方面的專家進(jìn)行聯(lián)合研究,結(jié)果如下: N7390 CS_D(3) N7400 CS_U_SLIDE(1) ;(change axis and G18, ca_x=xposition, x=diameterprogr.) N7410 G95 ;mm/rev N7420 DIAMON ;(diameterprogr.) N7430 G0 X=(148) Z=(544.75-9) D3 ;positioning f. copy D148.0 N7440 G1 G41 X148 F0.48 S1000 ;positioning D148.0 with cutting tip compensation N7450 G1 Z=(544.75-17) ;Startpoint radius R5 N7460 G3 X=148.6 Z=(544.75-17-1.706) I=-4.7 K=-1.706 ;radius R5 to D148.6 N7470 G1 G9 Z=(544.75-11.7) D5 ;Z-pos. D155.5 N7480 G40 N7490 DO $R468=LV_RE_ENT N7500 G94 N7510 DIAMOF N7520 CS_U_SLIDE(0) N7530 G0 G153 U0 ;back to home position N7540 G0 Z=(544.75+10) D1 S750 N7550 G17 N7560 ENDLABEL: 說明:將刀具加工完成之后,不用G0 G40 X=IC(-1.0)指令將刀具退回到專門位置,而是采用G0 G153 U0 指令將刀具的U軸直接回到零位,這樣從根本解決了刀具的更換問題。經(jīng)試驗(yàn)該處的修改從根本上解決了這一問題,并且在互換性上有了更高的保證。 7 結(jié)束語 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的加工問題,對(duì)機(jī)床程序和刀具結(jié)構(gòu)的分析是數(shù)控加工中必不可少的,當(dāng)加工有規(guī)律形狀,尺寸不同的新型工件時(shí),只需要對(duì)部分程序的更改和更換,而不要對(duì)整個(gè)新工件加工編制一個(gè)程序,這樣大大的節(jié)省了所消耗的工時(shí),機(jī)床在執(zhí)行這類程序時(shí)所要求的條件運(yùn)行方面更加輕松、反應(yīng)更迅速,大大提高了加工效率,充分發(fā)揮出了數(shù)控機(jī)床的性能。 參考文獻(xiàn) [1]陳海舟.數(shù)控銑削加工宏程序及應(yīng)用實(shí)例[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2006. [2]穆國巖.數(shù)控機(jī)床編程與操作[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2007. [3]宴初宏.實(shí)用數(shù)控加工程序編制技術(shù)[M].上海科學(xué)技術(shù)出版社,2008. [4]宋正.數(shù)控機(jī)床編程與操作[M].中國勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2009. [5]陳海舟.數(shù)控銑削加工宏程序及應(yīng)用[M].械工業(yè)出版社,2008. [6]陳洪濤.數(shù)控加工工藝與編程[M].高等教育出版社,2005.