摘 要:節約能源是我國政府長期倡導的一項基本國策,對老舊產能進行更新換代,提高其效率,對節能減排具有十分重要的作用。不但能對企業產生巨大的經濟效益,而且還具有很大的社會效益,節約能源,減少污染物排放,刻不容緩。
關鍵詞:節能減排;耗汽量;蒸汽鍋爐;SNCR;脫硫脫硝;鍋爐效率
節約能源是我國政府長期倡導的一項基本國策,自上世紀80年代起,在能源問題上國家曾明確“開發利用和節約并重、節約優先”的方針。進入新世紀以來,政府更是把節能工作提升到事關國民經濟可持續發展的戰略高度,制定了一系列強制性的節能減排政策、規劃和法規,并拿出專項資金,大力扶持和獎勵企業開展節能減排工作,為新時期各行各業的節能工作指明了目標。下面就一個改造工程進行分析。
根據項目單位提供的相關資料,企業平均用汽負荷30.5t/h,最大用汽負荷44t/h。企業年耗汽量241560t。由3×20t/h蒸汽鍋爐(型號SZL20-1.25-AⅡ)供給,供汽壓力0.8~1.0MPa、供汽溫度170~179℃,公司通過相關部門對鍋爐情況進行檢測,得出鍋爐平均熱效率熱效率為58%,噸汽耗煤量為159.4kg標準煤。
本工程對原有三臺20噸(型號SZL20-1.25-AⅡ)鏈條爐進行拆除,并在其位置上新建一座蒸汽鍋爐房,其內安裝兩臺45t/h循環流化床蒸汽鍋爐(一用一備),鍋爐房采用雙層布置;配置輸煤、除渣、水處理、除塵器等及土建工程附屬設施。
本頂目使用高效率循環流化床代替設備陳舊老化的低效率鍋爐,因此鍋爐房的年耗煤量、煙塵排放量、二氧化硫排放量都將減少。
1 單位能耗計算指標
生產系統用汽量:最大負荷44t/h,平均負荷30.5t/h,年平均運行330天,年均用汽量241560噸。
1kg標準煤低位發熱量=29271kj/kg,鍋爐正常生產燃用煤低位發熱量為16930kj/kg。
本項目采用兩臺45t/h循環流化床鍋爐替換原來3x20t/h蒸汽鍋爐。正常生產時,原鍋爐由于年久失修,受熱面內部結構、設備老化等逐多原因,根據有關部門測定其熱效率為58%,年耗煤量達38493噸標準煤。而改造后的循環流化床鍋爐出廠效率為89.5%,循環流化床鍋爐設計效率為85%,生產同樣產量的蒸汽年耗煤量26266噸標準煤,年節約標準煤38493-26266=12227噸。
鍋爐連續排污通過連排擴容器回收余汽加熱除氧器、余水冬季加熱采暖系統。連排率為蒸發量的2%,年排污量為4830噸。汽包額定壓力下的飽和蒸汽熱焓為2790kj/kg、飽和水熱焓為1100kj/kg,回收余汽平均熱焓為1945kj/kg,回收利用余熱4081GJ,折標準煤139噸。
回收生產車間凝結水,回收率>50%,減少了除鹽水的制取量,提高了給水溫度,回收凝結水熱量,節約能源、降低蒸汽成本。
0.7mpa壓力下的飽和水熱焓為697kj/kg。
2 項目節能量測算公式、折算系數、計算過程
測算公式:
改造前:
改造后:
式中說明:B-鍋爐燃料單位消耗量kg/h;D-鍋爐蒸汽產量kg/h;i1-改造后鍋爐過熱蒸汽焓kj/kg;i2-改造后鍋爐給水焓kj/kg;i3-改造后鍋爐飽和水焓kj/kg;D1-鍋爐排污量kg/h;ηg-鍋爐效率%,取85%;Qdw-燃煤低位發熱量kj/kg;i'1-改造前鍋爐飽和蒸汽焓kj/kg;i'2-改造前鍋爐給水焓kj/kg;i'3-改造前鍋爐飽和水焓kj/kg。
改造前年用煤量=8.403×24×330=66552t
折合標準煤:38493噸
噸汽耗煤量159.4kg標準煤
改造后年用煤量=5.734×24×330=45413t
折合標準煤:26266噸
噸汽耗煤量108.8kg標準煤
年節原煤=66552-45413=21139噸
年節標準煤=38493-26266=12227噸。
回收凝結水熱量此處暫不計。因改造前也有回收,只是沒有改造后數量多,故暫不計算。
改造后年總節煤量為12227噸標準煤。
3 本項目鍋爐選用循環流化床鍋爐,本項目的脫硫措施為氨法脫硫,增加脫硫劑氨水的貯存、運輸及混合等工藝過程,以實現高效脫硫氨回收法技術將回收的二氧化硫、氨全部轉化為化肥,不產生任何廢水、廢液和廢渣,沒有二次污染,是一項真正意義上的將污染物全部資源化,符合循環經濟要求的脫硫技術。
設計脫硫效率為80%,得出項目建成后二氧化硫的排放濃度為:改造后煙氣中二氧化硫濃度為51.3mg/Nm3,(小時二氧化硫排放量為5.13kg)。該值遠遠低于國標(GB13271-2001)《鍋爐大氣污染物排放標準》中Ⅱ時段二氧化硫最高允許排放濃度900mg/Nm3的限值。
改造前煙氣中二氧化硫濃度為376.4mg/Nm3,(小時二氧化硫排放量為37.64kg)。該值符合國標(GB13271-2001)《鍋爐大氣污染物排放標準》中Ⅱ時段二氧化硫最高允許排放濃度900mg/Nm3的限值,但濃度偏高。
改造前后二氧化硫減排量:37.64-5.13=32.51kg/h
年二氧化硫減排量:32.51*24*330/1000=257噸
本項目采用SNCR煙氣脫硝技術,45t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硝基礎設計參數
(1)改造后氮氧化物排放量:煙氣中氮氧化物濃度為162mg/Nm3,(小時氮氧化物排放量為16.2kg)。(2)改造前氮氧化物排放量:煙氣中氮氧化物濃度為522mg/Nm3,(小時氮氧化物排放量為52.2kg)。(3)改造前后氮氧化物排放量比較
改造前:年氮氧化物排放量:52.2×24×330/1000=413t
改造后:年氮氧化物排放量:16.2×24×330/1000=128t
改造前后比較:改造后全年節減少產生氮氧化物排放量為:413-128=285噸。
4 改造前后煙塵排放量和排放濃度的計算及比較
改造后:煙氣中煙塵濃度為5.44mg/Nm3,(煙塵排放量為0.99kg/h)。該值遠低于國標(GB13271-2001)《鍋爐大氣污染物排放標準》中一類地區Ⅱ時段煙塵最高允許排放濃度200mg/Nm3的限值。
改造前:煙氣中煙塵濃度為496mg/Nm3,(煙塵排放量為90.3kg/h)。該值高于國標(GB13271-2001)《鍋爐大氣污染物排放標準》中二類地區Ⅱ時段煙塵最高允許排放濃度200mg/Nm3的限值。
改造前后比較:
改造前后煙塵減排量:90.3-0.99=89.31kg/h
年煙塵減排量:89.31*24*330/1000=707噸
每燃燒一噸標煤,產生二氧化碳量為2.62噸。
改造后全年節標煤=12227噸,減少產生二氧化碳量為12227×2.62=3.2萬噸。
從上述計算可看出,對蒸汽鍋爐改造后產生巨大的節能減排效益,具有良好的經濟效益和社會效益。
參考文獻
[1]實用鍋爐手冊[S].
[2]中小型熱電聯產工程設計手冊[S].