

摘 要:華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司作為最大的啤酒廠之一,每年的蒸汽使用量巨大,如何行之有效地回收冷凝水,是其面臨的一個新的課題。根據本廠的實際情況,在采暖期,將冷凝水用于供暖,充分利用冷凝水的熱量;在非采暖期,引進了先進的溴化鋰工藝,使自來水和冷凝水都能達到降溫的目的。通過這樣改造,在回收利用冷凝水的同時,充分利用冷凝水自身的能量。通過回收利用冷凝水自身熱量,每年可節約能量為2385.47t標準煤。
關鍵詞:冷凝水;節能改造;溴化鋰;溴化鋰吸收式制冷
1 廠內冷凝水現狀
華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司所需蒸汽從熱電廠直接購買,進廠的蒸汽為過熱蒸汽(蒸汽壓力為6kgf/cm2,溫度為220℃),進廠后在廠內降壓減溫為3-4kgf/cm2,溫度為130-140℃的飽和蒸汽。平均每年使用量為332502噸,主要用于釀造、包裝和發酵環節。目前廠內產生的的冷凝水已經由回收管網回收利用,但是僅僅是回收利用水,而對產生的熱能等未加以利用,造成資源浪費。
1.1 現狀分析及可改進點
通過對原有回收系統的研究發現,蒸汽使用過后產生大量的高溫冷凝水,以往的做法僅僅是將其回收,然后利用氨制冷用于洗瓶機和殺菌機補充用水,白白浪費了冷凝水自身的熱能,而廠內很多環節卻需要加熱增加熱能,若能將冷凝水的熱量補充給廠內需要熱量的環節,這樣各取所需,減少了氨制冷的使用,也減少蒸汽的使用,達到了雙贏。
通過考察發現,在采暖期,動力采暖換熱站需要加熱水來給廠區供暖,如果能將高溫冷凝水輸送到動力采暖換熱后,用于廠內供熱,這樣可以大大減少蒸汽的使用量。
在非采暖期,我們引進了先進的溴化鋰制冷系統,來同時降低機器制冷所需的自來水和冷凝水的溫度,這樣大大節約了氨制冷的使用。
1.2 溴化鋰吸收式制冷機
在溴化鋰吸收式制冷機運行過程中,當溴化鋰水溶液在發生器內受到熱媒水的加熱后,溶液中的水不斷汽化;隨著水的不斷汽化,發生器內的溴化鋰水溶液濃度不斷升高,進入吸收器;水蒸氣進入冷凝器,被冷凝器內的冷卻水降溫后凝結,成為高壓低溫的液態水;當冷凝器內的水通過節流閥進入蒸發器時,急速膨脹而汽化,并在汽化過程中大量吸收蒸發器內冷媒水的熱量,從而達到降溫制冷的目的;在此過程中,低溫水蒸氣進入吸收器,被吸收器內的溴化鋰水溶液吸收,溶液濃度逐步降低,再由循環泵送回發生器,完成整個循環。如此循環不息,連續制取冷量。由于溴化鋰稀溶液在吸收器內已被冷卻,溫度較低,為了節省加熱稀溶液的熱量,提高整個裝置的熱效率,在系統中增加了一個換熱器,讓發生器流出的高溫濃溶液與吸收器流出的低溫稀溶液進行熱交換,提高稀溶液進入發生器的溫度。原理圖見1。
溴化鋰吸收式制冷機優勢:
(1)以熱能為動力,勿需耗用大量電能,而且對熱能的要求不高。(2)整個制冷裝置除功率很小的屏蔽泵外,沒有其他運動部件,振動小、噪聲低,運行比較安靜。(3)以溴化鋰溶液為工質,制冷機又在真空狀態下運行,無臭、無毒、無爆炸危險,安全可靠,被譽為無公害的制冷設備,有利于滿足環境保護的要求。(4)冷量調節范圍寬。隨著外界負荷變化,機組可在10%~100%的范圍內進行冷量無級調節,且低負荷調節時,熱效率幾乎不下降,性能穩定,能很好地適應變負荷的要求。(5)對外界條件變化的適應性強。如標準外界條件為蒸汽壓力6kgf/cm2(表壓),冷卻水進口溫度32℃,冷媒水出口溫度10℃的蒸汽雙效機,實際運行表明,能在蒸汽壓力2.0~8.0kgf/cm2 (表壓),冷卻水進口溫度25~40℃。冷媒水出口溫度5-15℃的寬闊范圍內穩定運轉。(6)安裝簡便,對安裝基礎的要求低。因運行時振動極小,故無需特殊的機座。可安裝在室內、室外、底層、樓層或屋頂。安裝時只需作一般校平,接上氣,水管道和電源便可。(7)制造簡單,操作、維修保養方便。機組中除屏蔽泵、真空泵和真空閥門等附屬設備外,幾乎都是熱交換設備,制造比較容易。由于機組性能穩定,對外界條件變化的適應性強,因而操作比較簡單。機組的維修保養工作,主要在于保持所需的氣密性。
2 冷凝水回收工藝優化
2.1 采暖期冷凝水回收流程
啤酒廠生產過程的蒸汽使用后變為溫度為105℃的冷凝水,經管道回收進入到冷凝水高溫回收罐中,然后經過管道進入到動力采暖系統中進行換熱,再由管道輸送到冷凝水低溫回收罐中,最后輸送至包裝車間,主要用于清洗機和殺菌機補充用水。
2.2 非采暖期冷凝水回收流程
啤酒廠生產過程的蒸汽使用后變為溫度為105℃的冷凝水,首先經過管道回收進入到冷凝水高溫回收罐中,再由管道輸送至溴化鋰制冷系統中,在溴化鋰系統中,冷凝水和自來水被降溫,冷凝水由管道輸送至包裝車間利用,自來水用于設備冷卻。輸送至包裝車間的冷凝水主要用于清洗機和殺菌機補充用水。包裝車間的蒸汽產生的冷凝水回收直接用于清洗補充用水,這樣,清洗劑和殺菌機補充用水基本達到平衡。經節能利用,產生的冷凝水回收利用率為97%,3%損失于疏水閥。圖2為冷凝水回收利用流程圖。
機和洗瓶機投加水的補足,這樣基本達到平衡,無需再另加自來水,因此節約了蒸汽和自來水。溴化鋰的使用使氨使用量降低,節約了電能。
3 冷凝水回收利用的節能效益
已知華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司年蒸汽使用量約為:332502噸,蒸汽轉化為冷凝水的轉化率是95%,冷凝水回收利用率是97%,水的比熱容為4.2*103J/(kg·℃)。
(1)每年冷凝水產生量為:332502000×0.95×0.97=306400593kg;
(2)冷凝水回收的熱量:306400593×(105-75)×4.2=3.86×1010kJ;
(3)節約氨制冷:3.86×1010kJ;
(4)節約氨制冷量折算成標準煤:3.86×1010÷29306kJ/kg=131735;7.36kg;
(5)自來水釋放熱量為:95000×24×350×(15-7)×4.2=1.53×1010kJ;
(6)節約氨制冷:1.53×1010kJ;
(7)節約氨制冷量折算成標準煤:1.53×1010÷29306kJ/kg=522814.44kg;
(8)動力采暖期節約蒸汽熱量為:306400593÷12×5×(105-75)×4.2=1.61×1010kJ;
(9)節約熱量折算成標準煤:1.61×1010÷29306kJ/kg=548898.90kg;
(10)溴化鋰制冷裝置蒸汽消耗量是7.6kg/h,則一年耗電量:7.6×24×200=36480kg;
(11)折算成標準煤:36480×0.098665=3599.30kg;
冷凝水回收過程中節約能量:1317357.36+522814.44+548898.90-3599.30=2385471.04kg≈2385.47t。
參考文獻
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